[實用新型]脫硫系統(tǒng)空預(yù)器運行中清洗機(jī)構(gòu)的柔性槍架裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201420266448.3 | 申請日: | 2014-05-23 |
| 公開(公告)號: | CN203837571U | 公開(公告)日: | 2014-09-17 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 楊波 | 申請(專利權(quán))人: | 楊波 |
| 主分類號: | F28G15/02 | 分類號: | F28G15/02;F28G15/04 |
| 代理公司: | 寧夏專利服務(wù)中心 64100 | 代理人: | 徐淑芬 |
| 地址: | 750001 寧夏回族自治*** | 國省代碼: | 寧夏;64 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 脫硫 系統(tǒng) 空預(yù)器 運行 清洗 機(jī)構(gòu) 柔性 槍架 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種工業(yè)設(shè)備清洗裝置,特別是涉及一種脫硫系統(tǒng)空預(yù)器運行中清洗機(jī)構(gòu)的柔性槍架裝置。
背景技術(shù)
工業(yè)燃煤鍋爐脫硫系統(tǒng)空預(yù)器結(jié)垢嚴(yán)重時,由于風(fēng)機(jī)運行阻力增大,大量耗費電能,嚴(yán)重堵灰時可導(dǎo)致鍋爐停運。由于其表面結(jié)垢,導(dǎo)致蓄熱元件導(dǎo)熱能力下降,影響換熱效率。以前采用停運脫硫系統(tǒng)空預(yù)器進(jìn)行人工清洗的方法,基本解決了結(jié)垢的問題,但隨著國家環(huán)保管理部門要求的進(jìn)一步提高和企業(yè)生產(chǎn)要求的進(jìn)一步深化,脫硫系統(tǒng)空預(yù)器在運行過程中進(jìn)行清洗的技術(shù)已勢在必行。
中國專利《一種工業(yè)燃煤鍋爐脫硫系統(tǒng)GGH運行中清洗裝置》(專利號CN201320065264)就是一種適應(yīng)于脫硫系統(tǒng)空預(yù)器在運行過程中進(jìn)行清洗的設(shè)備,該清洗裝置在清洗過程中,必須在脫硫系統(tǒng)空預(yù)器運行狀態(tài)下先將射流水槍頭安裝在被清洗設(shè)備的表面,然后再進(jìn)行清洗作業(yè),由于脫硫系統(tǒng)空預(yù)器表面沿軸向安裝的密封片在不停的轉(zhuǎn)動,如果射流水槍頭與脫硫系統(tǒng)空預(yù)器表面離的太近,導(dǎo)致密封片刮蹭射流水槍頭,為了躲避刮蹭,就必須將射流水槍頭抬高,遠(yuǎn)離了清洗表面,這樣就達(dá)不到最佳的清洗效果。為了做到既能不受密封片刮蹭的影響,又能使射流水槍頭能盡量靠近脫硫系統(tǒng)空預(yù)器的表面,達(dá)到最佳清洗效果,必須采取更加有效的方法。
發(fā)明內(nèi)容
本實用新型的目的在于克服上述現(xiàn)有技術(shù)中的缺陷,提供一種能不受密封片刮蹭的影響,又能使射流水槍頭盡量靠近脫硫系統(tǒng)空預(yù)器的表面,達(dá)到最佳清洗效果的脫硫系統(tǒng)空預(yù)器運行中清洗機(jī)構(gòu)的柔性槍架裝置。
為實現(xiàn)上述發(fā)明目的所采取的技術(shù)方案為:
一種脫硫系統(tǒng)空預(yù)器運行中清洗機(jī)構(gòu)的柔性槍架裝置,包括槍身和射流水槍頭,其特征是:所述槍身和射流水槍頭通過高壓柔性軟管連接,所述射流水槍頭固定在活動板上,該活動板通過鉸鏈與固定板連接,槍身安裝在該固定板上,所述固定板上安裝有磁鐵和復(fù)位彈簧,其中復(fù)位彈簧的另一端固定在活動板上。
本實用新型的脫硫系統(tǒng)空預(yù)器運行中清洗機(jī)構(gòu)的柔性槍架裝置具有以下技術(shù)特點:
1、脫硫系統(tǒng)空預(yù)器在運行中的內(nèi)部環(huán)境為高溫、高壓及高濕度,因此,射流水槍頭的復(fù)位系統(tǒng)不能采用電力設(shè)備驅(qū)動,必須采用其他的方法。為此,我們采用了“彈簧+磁鐵”模式,利用彈力和磁力作為射流水槍頭復(fù)位的驅(qū)動力,使清洗裝置不僅能不受密封片刮蹭的影響,又能使射流水槍頭能盡量靠近脫硫系統(tǒng)空預(yù)器的表面,達(dá)到最佳清洗效果,本實用新型既保證了設(shè)備的運行安全,又減少了機(jī)構(gòu)的體積,也降低了機(jī)構(gòu)制造的精度及難度,使機(jī)構(gòu)簡單緊湊,便于安裝及維護(hù),使用費用極低,在實際生產(chǎn)中,由原來的12人才能完成的清洗工作量減少至3人,一臺GGH的年維護(hù)費用在10萬-15萬元(人民幣)之間。
2、高壓水通過一條耐高壓柔性軟管由槍身輸送至射流水槍頭,除了使清洗水壓力可提高至120?Mpa外,還抵消了由于射流水槍頭的來回擺動而造成的機(jī)構(gòu)變形。
3、本實用新型的裝置,可使脫硫系統(tǒng)空預(yù)器在運行狀態(tài)下即可進(jìn)行清洗,使其始終運行在正常工況下:①可降低風(fēng)機(jī)運行的阻力,減少電能的消耗。②鍋爐運行不受脫硫系統(tǒng)空預(yù)器清洗工作的影響,避免因停爐造成的重大經(jīng)濟(jì)損失。③增大脫硫系統(tǒng)空預(yù)器的換熱效率,達(dá)到國家環(huán)保要求。(以300MW機(jī)組為例)脫硫系統(tǒng)空預(yù)器正常運行的壓差值在300Pa左右,此時,風(fēng)機(jī)的阻力最小。目前,一般因脫硫系統(tǒng)空預(yù)器壓差值超限報警(一般在1200-1500Pa左右)時才考慮停機(jī)進(jìn)行人工清洗,風(fēng)機(jī)阻力極大,已經(jīng)耗費了大量電能。安裝了此裝置后,可根據(jù)脫硫系統(tǒng)空預(yù)器運行的壓差值,在不停機(jī)的情況下進(jìn)行清洗(也稱為運行中清洗),直到脫硫系統(tǒng)空預(yù)器運行的壓差值下降至正常水平,可給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)利益。
4、操作安全、簡便:省去了人工清洗造成的巨大安全隱患,達(dá)到了安全生產(chǎn)的目的。省時省力,提高了生產(chǎn)效率。
為了評估本實用新型裝置的清洗效果,將該裝置安裝在寧夏馬蓮臺電廠#1機(jī)組及陜西銅川電廠#1、#2機(jī)組安裝該裝置后的清洗效果評估,柔性槍架裝置除能滿足耐受120MPa壓力射流水的能力外,還具備耐受脫硫系統(tǒng)空預(yù)器密封片頻繁刮蹭的能力,機(jī)構(gòu)安全可靠,清洗工作取得了良好的效果。
附圖說明
圖1為本實用新型柔性槍架裝置的工作位置示意圖;
圖2為本實用新型柔性槍架裝置躲避刮蹭的工作位置圖。
具體實施方式
如圖1和圖2所示,本實用新型的脫硫系統(tǒng)空預(yù)器運行中清洗機(jī)構(gòu)的柔性槍架裝置,包括槍身1和射流水槍頭3,所述槍身1和射流水槍頭3通過高壓柔性軟管2連接,且射流水槍頭3固定在活動板6上,該活動板6通過鉸鏈8與固定板5連接且可沿鉸鏈8的軸線轉(zhuǎn)動。所述固定板5通過固定螺栓4固定在槍身1上。在固定板5上還安裝有磁鐵7和復(fù)位彈簧10,復(fù)位彈簧10的另一端固定在活動板6上。在射流水槍頭3遭到密封片9的刮蹭時,如圖1所示,射流水槍頭3帶動活動板6沿鉸鏈8的軸線轉(zhuǎn)動一定的角度,如圖2所示,射流水槍頭3擺脫密封片9的刮蹭后,活動板6靠固定在固定板5上的復(fù)位彈簧10及磁鐵7進(jìn)行復(fù)位,使射流水槍頭3恢復(fù)至圖1的工作位置。當(dāng)下一個密封片再次刮蹭射流水槍頭時,裝置重復(fù)上述過程。
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