[實用新型]連續退火酸洗線退火爐冷卻系統有效
| 申請號: | 201420181393.6 | 申請日: | 2014-04-15 |
| 公開(公告)號: | CN203976883U | 公開(公告)日: | 2014-12-03 |
| 發明(設計)人: | 趙晉雷;羅振剛;吳天忠;洪興亮 | 申請(專利權)人: | 天津太鋼天管不銹鋼有限公司 |
| 主分類號: | C21D9/573 | 分類號: | C21D9/573;C21D1/26 |
| 代理公司: | 無 | 代理人: | 無 |
| 地址: | 300461 天津市濱*** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 連續 退火 酸洗 退火爐 冷卻系統 | ||
技術領域
本實用新型涉及帶鋼軋制設備領域,更具體的說,涉及一種連續退火酸洗線退火爐冷卻系統。
背景技術
退火的目的是:1.使帶鋼消除軋制應力;2.使帶鋼獲得一定的機械性能;3.改善部分帶鋼板型。
目前使用的退火爐加熱段分為6區,最高溫度為1190℃,帶鋼從加熱段出來后,進入水冷一段,水冷一段能力較強,有8組雙管噴淋管,冷卻水流量最高可達100m3/h,但距離太短,只有5m,所以如果水冷一段全負荷開啟,不僅會造成帶鋼急冷,破壞帶鋼機械性能,還會造成帶鋼板型超差,經常發生帶鋼上下表面劃傷,所以水冷一段未能完全使用,只有30-40m3/h,帶鋼走出水冷一段,進入空冷段,利用4臺鼓風機每臺功率為250KW,最高轉速1480r/min,及2臺排煙風機每臺315KW,最高轉速1480r/min進行冷卻,冷卻速度慢,6臺風機滿負荷運行,帶鋼走出空冷段時,板溫還保持在250-300℃之間,冷卻能力嚴重不足,且由于冷卻能力不足,經常造成帶鋼劃傷,6臺風機24小時滿負荷運行也不能滿足要求,空冷段長期處于正壓狀態運行,廠房內冒灰嚴重,生產環境惡劣,風機故障率極高,備件及維修費用增加,且每月用電量居高不下,嚴重增加生產成本。
實用新型內容
本實用新型所要解決的技術問題是,提供一種能夠保障帶鋼退火工藝,提高產品質量,改善生產環境,降低維修及備件費用,并通過節電來降低生產成本的連續退火酸洗線退火爐冷卻系統。
本實用新型通過下述技術方案實現:
一種連續退火酸洗線退火爐冷卻系統,包括水冷段和空冷段殼體,所述空冷段殼體內周面安裝噴淋管底座,噴淋管兩端分別與噴淋管底座固定,噴淋管一端連接冷卻水進水管道,所述冷卻水進水管道設置電磁閥。
所述噴淋管安裝底座安裝于原有空冷段殼體安裝風管位置。
所述噴淋管為連接冷卻水管道的單管噴淋管。
本實用新型具有下述技術效果:
本實用新型帶鋼冷卻系統中,將原先的風冷噴管改為了自帶水冷結構的單管噴淋管,增大了冷卻能力,延長了冷卻距離。同時,增加的電磁閥提高了可操控性,可遠程控制水冷流量,由于冷卻能力的增強,4臺鼓風機停止運行,排煙風機50%負載運行,每臺鼓風機滿負荷運行每小時需耗電150度,4臺風機每小時需耗電600度,以此算來全年可節電518萬度,僅電費就可節約400余萬,風機停止運行,備件及維修費用基本沒有了,在保證退火工藝及帶鋼機械性能的前提下,廠內冒灰情況明顯好轉,明顯改善生產環境。
附圖說明
圖1為本實用新型退火爐帶鋼冷卻系統的示意圖。
具體實施方式
以下結合附圖和具體實施例對本實用新型進行詳細說明。
本實用新型如圖1所示,空冷段殼體內周面安裝噴淋管底座,噴淋管1兩端分別與噴淋管底座固定,噴淋管一端連接冷卻水進水管道2,所述冷卻水進水管道設置電磁閥。所述噴淋管共12組,每組噴淋管間隔0.4m,可以通過調整閥門開度控制噴淋管冷卻水流量。
使用時,水冷一段及12組新增噴淋管全部開啟,根據帶鋼厚度及生產線運行速度控制閥門開度,調節水流量,使帶鋼均勻冷卻,同時4臺鼓風機全部停止運行,冷卻所產生煙塵由排煙風機抽出,排煙風機50%負載運行,就可滿足空冷段負壓,大大降低備件及維修費用,在節電的同時保證退火工藝,大幅提升廠內生產環境。
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