[實用新型]一種新式催化裂化進料噴嘴有效
| 申請號: | 201420075435.8 | 申請日: | 2014-02-21 |
| 公開(公告)號: | CN203791084U | 公開(公告)日: | 2014-08-27 |
| 發明(設計)人: | 曹朝輝;程向峰 | 申請(專利權)人: | 洛陽德明石化設備有限公司 |
| 主分類號: | B05B7/04 | 分類號: | B05B7/04;C10G11/00 |
| 代理公司: | 洛陽市凱旋專利事務所 41112 | 代理人: | 陸君 |
| 地址: | 471003 *** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 新式 催化裂化 進料 噴嘴 | ||
【技術領域】
本實用新型涉及石油化工設備領域,尤其是涉及一種新式催化裂化進料噴嘴。
【背景技術】
公知的,隨著重油催化裂化技術的迅速發展,人們都希望從中獲得更高的經濟效益,如采用重質化原料,使其原料來源更為廣泛,重油催化裂化原料已經由過去的全餾分油,發展到全常壓重油,進一步發展到摻煉一定比例減壓渣油的渣油催化裂化,而重油或渣油催化裂化,由于原料的比重大、粘度大,金屬含量和生焦量高,裂化反應十分困難,往往由于反應系統生焦量過大,而造成再生系統燒焦負荷過大,再生溫度難以平穩和控制,或因結焦嚴重,而使裝置無法長周期生產,目前的催化裂化裝置進料噴嘴,都在不同程度上存在下列問題:一是噴嘴性能不穩定,霧化效果不夠理想,對操作的適應性較差,時而有結焦現象發生;二是噴射速度過高,對催化劑有破碎,造成油漿固體含量和平衡催化劑細粉含量偏大;三是有的噴嘴磨損現象嚴重,經過一定時間后性能就下降,難以適應長周期運行;此外,催化裂化是石油化工廠蒸汽耗量較大的裝置之一,減小進料噴嘴的蒸汽耗量對于節能減排、減少污水排放都有重要意義。
【發明內容】
為了克服背景技術中的不足,本實用新型公開了一種新式催化裂化進料噴嘴,本實用新型通過在外套筒和進油管上設置進氣裝置,并套在進油管內設置霧化器和混合室,最終由噴頭噴出,以此來達到蒸汽消耗量、減少污水排放、降低設備磨損的目的。
為了實現所述發明目的,本實用新型采用如下技術方案:
一種新式催化裂化進料噴嘴,包括外套筒、進油管、進氣裝置、噴頭、霧化器和混合室,在外套筒的一端設有噴頭,外套筒的另一端設有堵板,在外套筒內設有混合室和霧化器,噴頭與混合室的一端相連接,混合室另一端設有霧化器,進油管通過外套筒上的堵板與霧化器相連接,在外套筒和進油管上設有進氣裝置,進氣裝置由一次進氣管和二次進氣管構成,一次進氣管和二次進氣管分別設置在外套筒和進油管上。
所述噴頭為球面結構,在噴頭上設有若干個噴孔,噴孔與噴頭中心軸線夾角為30o~90o。
所述設置在外套筒內部的進油管上設有小孔,小孔沿著進油管圓周方向至少均勻分布兩圈,每個小孔的長徑比為2~5。
所述霧化器上設有開孔,開孔的中心線與進油管的中心軸心的夾角為10o~90o。
所述二次進氣管為L型結構,二次進氣管與一次進氣管直徑的比值為0.1~0.5。
由于采用了上述技術方案,本實用新型具有如下有益效果:
本實用新型所述的一種新式催化裂化進料噴嘴,包括外套筒、進油管、進氣裝置、噴頭、霧化器和混合室,通過在外套筒和進油管上設置進氣裝置,并套在進油管內設置霧化器和混合室,最終由噴頭噴出,以此來達到蒸汽消耗量、減少污水排放、降低設備磨損的目的;本實用新型所述的一種新式催化裂化進料噴嘴,結構簡單且實用性強,操作適應性強,減小了蒸汽的消耗量,同時降低了設備的磨損。
【附圖說明】
圖1是本實用新型的結構示意圖;
圖中:1、外套筒;2、一次進氣管;3、二次進氣管;4、堵板;5、進油管;6、霧化器;7、噴頭;8、混合室。
【具體實施方式】
通過下面的實施例可以詳細的解釋本實用新型,公開本實用新型的目的旨在保護本實用新型范圍內的一切技術改進。
結合附圖1所述的一種新式催化裂化進料噴嘴,包括外套筒1、進油管5、進氣裝置、噴頭7、霧化器6和混合室8,在外套筒1的一端設有噴頭7,外套筒1的另一端設有堵板4,在外套筒1內設有混合室8和霧化器6,噴頭7與混合室8的一端相連接,混合室8另一端設有霧化器6,進油管5通過外套筒1上的堵板4與霧化器6相連接,在外套筒1和進油管5上設有進氣裝置,進氣裝置由一次進氣管2和二次進氣管3構成,一次進氣管2和二次進氣管3分別設置在外套筒1和進油管5上;所述噴頭7為球面結構,在噴頭7上設有若干個噴孔,噴孔與噴頭7中心軸線夾角為30o~90o;所述設置在外套筒1內部的進油管5上設有小孔,小孔沿著進油管5圓周方向至少均勻分布兩圈,每個小孔的長徑比為2~5;所述霧化器6上設有開孔,開孔的中心線與進油管5的中心軸心的夾角為10o~90o;所述二次進氣管3為L型結構,二次進氣管3與一次進氣管2直徑的比值為0.1~0.5。
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