[發(fā)明專利]利用磷酸二銨造粒尾氣余熱蒸發(fā)液氨的方法無效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201410739239.0 | 申請(qǐng)日: | 2015-08-03 |
| 公開(公告)號(hào): | CN104492105A | 公開(公告)日: | 2015-07-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 鐘宇哲;易顯清;高體飛;覃慶國;毛慶妹;韋建興;韋莉;蘇群芬;盧萬德;蘭炳禹 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 廣西鹿寨化肥有限責(zé)任公司 |
| 主分類號(hào): | B01D1/00 | 分類號(hào): | B01D1/00;B01D1/30;C01C1/10 |
| 代理公司: | 柳州市集智專利商標(biāo)事務(wù)所 45102 | 代理人: | 黃有斯 |
| 地址: | 545624 廣西壯族*** | 國省代碼: | 廣西;45 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 利用 磷酸 二銨造粒 尾氣 余熱 蒸發(fā) 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及化肥加工技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種利用磷酸二銨造粒尾氣的余熱來蒸發(fā)液氨至氣氨的工藝方法。
背景技術(shù)
在現(xiàn)有的磷酸二銨(DAP)生產(chǎn)工藝中,一般采用單管式反應(yīng)結(jié)合二次氨化工藝流程,使磷酸與氣氨進(jìn)入管式反應(yīng)器進(jìn)行反應(yīng),生成料漿,之后將生成的料漿噴入造粒機(jī)進(jìn)行造粒。該過程中的放熱反應(yīng)產(chǎn)生大量的高溫蒸汽,造粒的高溫尾氣經(jīng)過尾氣洗滌器吸收氨、除氟后,溫度在80℃以上,這部分熱量一般都直接排放,造成了大量的熱能浪費(fèi),而另外使用蒸發(fā)器采用蒸汽來蒸發(fā)液氨造成了能源的重復(fù)消耗,浪費(fèi)能源,生產(chǎn)的能耗也很高。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的問題是提供一種利用磷酸二銨造粒尾氣余熱蒸發(fā)液氨的方法,以解決現(xiàn)有磷酸二銨的生產(chǎn)尾氣余熱浪費(fèi),熱能資源浪費(fèi)的問題。
為了解決上述問題,本發(fā)明的技術(shù)方案是:本利用磷酸二銨造粒尾氣余熱蒸發(fā)液氨的方法包括如下步驟:A、經(jīng)過洗滌后的磷酸二銨造粒尾氣進(jìn)入冷凝器的文丘里,與在所述冷凝器內(nèi)噴射的冷水順流接觸換熱,冷水升溫后形成熱水,熱水經(jīng)所述冷凝器的熱水出口通過循環(huán)泵送往氨蒸發(fā)器,換熱后的磷酸二銨造粒尾氣經(jīng)過所述冷凝器的除沫段排出;
B、所述氨蒸發(fā)器內(nèi)的液氨與所述熱水進(jìn)行間接換熱后蒸發(fā)成氣氨,所述熱水換熱降溫后返回所述冷凝器,繼續(xù)與造粒尾氣換熱。
上述技術(shù)方案中,更為具體的方案可以是:所述氨蒸發(fā)器包括帶有熱水入口和冷水出口的氨蒸發(fā)器殼程,所述氨蒸發(fā)器殼程內(nèi)并排設(shè)有連接的熱水入口和冷水出口的換熱列管;所述氨蒸發(fā)器殼程的下部設(shè)有液氨入口,所述氨蒸發(fā)器殼程的上部設(shè)有氨氣出口;
步驟A中的熱水經(jīng)過所述氨蒸發(fā)器的熱水入口進(jìn)入所述換熱列管,液氨從所述液氨入口進(jìn)入所述氨蒸發(fā)器殼程,液氨與熱水間接換熱后蒸發(fā)成氣氨從所述氨氣出口送出;熱水換熱降溫后形成冷水經(jīng)所述冷水出口返回所述冷凝器。
由于采用了上述技術(shù)方案,本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有如下有益效果:
本方法利用凈化后的造粒尾氣蘊(yùn)含的熱量加熱循環(huán)水,以熱循環(huán)水作為介質(zhì)蒸發(fā)液氨,使造粒尾氣余熱得到充分利用,避免了尾氣蘊(yùn)含熱量外排浪費(fèi),節(jié)約了大量的能源。例如:磷酸二銨生產(chǎn)平均液氨單耗0.215噸,蒸汽氨蒸發(fā)器使用過程中單位產(chǎn)品耗用中壓蒸汽量0.22噸,按年產(chǎn)20萬噸磷酸二銨計(jì)算,年耗用中壓蒸汽量4.4萬噸,利用造粒尾氣熱量蒸發(fā)液氨后,每年減少4.4萬噸的中壓蒸汽耗用量。
附圖說明
圖1是本發(fā)明實(shí)施例的工藝原理圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明實(shí)施例作進(jìn)一步詳述:
如圖1所示的本方法的磷酸真空濃縮工藝,其步驟如下:
A、經(jīng)過洗滌后的磷酸二銨造粒尾氣,溫度80~85℃,進(jìn)入冷凝器1的文丘里1-1,與在冷凝器1頂部噴淋口1-2噴出的冷水順流接觸換熱,冷水升溫后形成熱水,熱水經(jīng)循環(huán)泵2抽取通過冷凝器1的熱水出口1-3送往氨蒸發(fā)器進(jìn)行蒸發(fā)液氨3,換熱后的磷酸二銨造粒尾氣經(jīng)過冷凝器1的除沫段1-4被尾氣抽風(fēng)機(jī)抽出送往水洗滌塔排放;
B、氨蒸發(fā)器3包括帶有熱水入口3-5和冷水出口3-4的氨蒸發(fā)器殼程3-3,氨蒸發(fā)器殼程3-3內(nèi)并排設(shè)有連接的熱水入口3-5和冷水出口3-4的換熱列管3-2;氨蒸發(fā)器殼程3-3的下部設(shè)有液氨入口3-7,氨蒸發(fā)器殼程3-3的上部設(shè)有氨氣出口3-1,氨蒸發(fā)器殼程3-3內(nèi)于氨氣出口3-1之間設(shè)有除沫段;氨蒸發(fā)器殼程3-3下部還設(shè)有合成氨入口3-8和排污口3-6;
步驟A中從冷凝器1的熱水出口1-3送出的熱水經(jīng)過氨蒸發(fā)器3的熱水入口3-5進(jìn)入換熱列管3-2,液氨從液氨入口3-7進(jìn)入氨蒸發(fā)器殼程3-3,液氨與熱水間接換熱后蒸發(fā)成氣氨從經(jīng)過氨蒸發(fā)器3除沫段除沫后從氨氣出口3-1送出;熱水換熱降溫后形成冷水,返回經(jīng)氨蒸發(fā)器3的冷水出口3-4送出,通過冷凝器1頂部的噴淋口1-2返回冷凝器1,繼續(xù)與造粒尾氣換熱。
該工藝?yán)迷炝N矚獾挠酂醽碚舭l(fā)液氨,基本能夠滿足磷酸二銨裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)的需要,而原來用蒸汽熱量來蒸發(fā)液氨的設(shè)備只作為輔助氨蒸發(fā)器4,如圖中的虛線部分,輔助氨蒸發(fā)器4的氨氣出口4-1的氨氣與氨蒸發(fā)器3的氨氣出口3-1的氨氣一同送往管式反應(yīng)器。輔助氨蒸發(fā)器4只當(dāng)開車時(shí)循環(huán)水溫度低或主氨蒸發(fā)器熱水列管結(jié)垢蒸發(fā)能力下降時(shí)才開啟輔助氨蒸發(fā)器作為補(bǔ)充。這樣,充分利用造粒尾氣余熱加熱液氨,節(jié)約了大量的蒸汽,使生產(chǎn)能耗大大降低,生產(chǎn)成本也隨之降低。
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