[發明專利]一種LF爐精煉鋼水預處理低成本提高脫硫率的方法在審
| 申請號: | 201410723336.0 | 申請日: | 2014-12-03 |
| 公開(公告)號: | CN105714022A | 公開(公告)日: | 2016-06-29 |
| 發明(設計)人: | 郭兵書;陳保戰 | 申請(專利權)人: | 天津天鐵冶金集團有限公司 |
| 主分類號: | C21C7/064 | 分類號: | C21C7/064 |
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| 地址: | 天津市和平區*** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 lf 精煉 鋼水 預處理 低成本 提高 脫硫 方法 | ||
所屬技術領域
本發明是一種LF爐精煉鋼水預處理低成本提高脫硫率的方法,轉爐出鋼渣洗加LF爐精煉即可滿足煉鋼廠低硫鋼開發、生產的需要。
背景技術
在國內,轉爐煉鋼廠在生產硫含量在0.005%以下的低硫鋼時多采用鐵水預處理→轉爐→LF爐→連鑄的生產工藝。對于未配置鐵水預處理設施的鋼廠而言,要穩定地將鋼中硫含量控制在0.005%以下可謂難上加難,要實現LF爐鋼水精煉過程的深脫硫,除需將頂渣中(FeO)含量控制在0.5%以下外,還需大渣量(為鋼水量的3%~5%)、高溫、強攪拌等條件相配合。眾所周知,在轉爐出鋼過程中高氧化性爐渣會或多或少的流入鋼包,LF爐鋼水精煉過程頂渣中(FeO)含量多在1.0%左右,脫硫率一般在50%左右,精煉完畢鋼水硫含量多在0.005%~0.010%之間,不能滿足低硫鋼開發、生產的需要。
發明內容
本發明在理論聯系實踐的基礎上,研究出了一種LF爐精煉鋼水預處理低成本提高脫硫率的方法,通過調整轉爐出鋼造渣料和脫氧劑加入工藝,應用鋼包底吹供氣攪拌工藝,大大提高了轉爐出鋼渣洗脫硫率效果;同時,與傳統的LF爐精煉工藝相比,LF爐頂渣成渣速率也得到了有效改善,使得LF爐鋼水精煉脫硫率相應提高。
本發明解決其技術問題所采用的技術方案是:LF爐造頂渣用石灰全部在轉爐出鋼過程加入;出鋼完畢往渣面上加入適量含鋁脫氧劑;出鋼全程鋼包底吹氬氣強攪拌;出鋼完畢繼續底吹氬氣強攪拌;LF爐鋼水高溫下強攪拌。
本發明的有益效果是:頂渣造渣劑用量控制在鋼水量的1.4%的條件下,可使轉爐出鋼鋼水渣洗脫硫率達到65%以上(在鐵水不經脫硫預處理的條件下可使LF爐到站鋼水硫含量控制在0.009%以下),預處理鋼水再經LF爐精煉后總體脫硫率可達85%以上,鋼中硫含量可控制在0.001%~0.004%。
具體實施方式
轉爐出鋼操作:見流后即打開鋼包底吹氣源供氣;出鋼1/4后,加入合金化合金和第一批脫氧劑(約為總量3/5);加入螢石、精煉合成渣和第一批石灰(約為總量的3/5);出鋼完畢,加入剩余石灰和脫氧劑;高供氬強度攪拌2~3分鐘再吊至LF爐。石灰、精煉合成渣、螢石等造渣料配比為3.5:1.5:1。
LF爐操作:加入適量螢石調整到站鋼包頂渣渣況;待稀薄渣初步形成后加入頂渣脫氧劑;Ca-Si線喂入前高溫下強攪拌2~3分鐘。
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