[發明專利]一種β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯的生產工藝無效
| 申請號: | 201410671805.9 | 申請日: | 2014-11-21 |
| 公開(公告)號: | CN104387274A | 公開(公告)日: | 2015-03-04 |
| 發明(設計)人: | 黃峰 | 申請(專利權)人: | 黃峰 |
| 主分類號: | C07C69/732 | 分類號: | C07C69/732;C07C67/347 |
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| 地址: | 266000 山東省青島*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 丁基 羥基 苯基 丙酸 生產工藝 | ||
技術領域
本發明屬于化學合成領域,具體地涉及一種受阻酚類抗氧劑的中間體β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯的生產工藝。
背景技術
隨著我國聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)行業產能的不斷擴大,抗氧劑需求量也隨著增加,尤其作為主抗氧劑的受阻酚類抗氧劑產品的需求增加更快,國內廠家生產的受阻酚類抗氧劑由于采用傳統生產工藝,產品質量不穩定、收率低、純度差、生產成本高,只能滿足國內市場的部分要求,無法滿足高端及國外市場的需求;如果在現有產品基礎上進行提純,生產成本又會大幅提高,這一矛盾一直制約著國內受阻酚類抗氧劑的發展,針對國內受阻酚類抗氧劑1010和1076的產品問題進行分析,主要原因是中間體β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯的生產工藝落后造成的,由于傳統β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯生產工藝存在收率低、純度差的問題,造成抗氧劑1010和1076的產品質量得不到保證;因此,對于一種高收率、高純度β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯的生產工藝的需求,是抗氧劑1010和1076生產中急需解決的問題。
發明內容
針對上述現有技術中的不足,本發明的目的是提供一種β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯的生產工藝。
本發明是通過以下技術方案實現:一種β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯的生產工藝,包括以下步驟:
1)?在氮氣保護下,向反應釜中加入2,4二叔丁基苯酚和KOH投入反應釜,投入蒸汽加熱反應釜,升溫至105-110℃,開啟反應釜攪拌,酚鹽反應60min,抽真空,蒸脫反應水120min;
2)?然后在真空條件下投入蒸餾低沸物,所述蒸餾低沸物主要包含2,4二叔丁基苯酚和β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯,投入蒸汽加熱反應釜,升溫至110-120℃,滴加丙烯酸甲酯360min,加成反應120min;
3)?反應結束后充入氮氣至常壓,投入冷卻水使反應釜降溫到80-90℃,加入中和劑,攪拌中和反應60min;
4)?然后抽真空,投入蒸汽加熱反應釜,升溫至110℃,蒸脫過量的丙烯酸甲酯和中和劑60min;
5)反應結束后充入氮氣至常壓,投入冷卻水使反應釜降溫到70-80℃,加入等重量的庚烷和去離子水,攪拌30min,然后靜置30min,放掉水層,以脫除中和過程中產生的鹽分,再次投入與庚烷等重量的去離子水,攪拌30min,然后靜置30min,再次放掉水層;
6)?常壓下,投入蒸汽加熱反應釜,升溫至130℃,蒸脫回收庚烷120min,然后抽真空,蒸脫回收庚烷180min;
7)?開啟過濾泵,將反應釜內產品過濾60min;
8)蒸餾提純。
優化的;所述步驟1)中的2,4二叔丁基苯酚與KOH的摩爾比為31∶1。
優化的;所述步驟2)中的丙烯酸甲酯與步驟1)中的2,4二叔丁基苯酚的摩爾比為105∶1。
優化的;所述步驟3)中的中和劑為醋酸,其中醋酸與步驟1)中的KOH的摩爾比為1.1∶1。
優化的;:所述步驟5)中的庚烷與步驟1)中的2,4二叔丁基苯酚的摩爾比為1∶1。
產品的高純度由蒸脫過量原料、水洗脫鹽、蒸脫庚烷及蒸餾四部分工藝步驟來實現。為保證反應完全,投入了過量的丙烯酸甲酯,為保證中和徹底,投入了過量的中和劑,這兩部分在產品中屬于雜質,因此通過蒸脫過量原料工藝予以去除;中和產生的鹽分,會影響后續的工藝操作和低沸物回收,因此通過水洗脫鹽工藝予以去除;庚烷溶劑作為水洗脫鹽工藝的萃取劑,在脫鹽結束后,通過蒸脫溶劑工藝予以去除;經過過濾后,粗品β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯主要包含2,4二叔丁基苯酚和β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯,通過蒸餾工藝將低沸物和β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯分離,釜內殘液由于含有部分雜質和副反應產物,作為廢油處理。
產品的高收率由蒸餾工藝來實現,蒸餾產物的低沸物主要由2,4二叔丁基苯酚和β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸甲酯組成,通過循環使用,提高了原料的利用率,使產品收率由原來的70%提高到90%以上。
本發明的有益效果是:通過蒸脫過量原料、水洗脫鹽、蒸脫溶劑及蒸餾四步工藝,去除過量投入的原料丙烯酸甲酯、中和劑、中和產生的鹽分及庚烷溶劑,提高了產品純度;同時通過蒸餾工藝分離出低沸物,循環使用,將產品收率提高到90%以上,具有極大的經濟價值。
具體實施方式
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