[發(fā)明專利]一種超精細簾線鋼的冶煉方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201410480151.1 | 申請日: | 2014-09-19 |
| 公開(公告)號: | CN105420441A | 公開(公告)日: | 2016-03-23 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 王寧;郭大勇;常宏偉;李泊;欒花冰;羅建華;秦海山 | 申請(專利權(quán))人: | 鞍鋼股份有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/30 | 分類號: | C21C5/30;C21C7/06;C21C7/072;B22D11/18 |
| 代理公司: | 鞍山華惠專利事務(wù)所 21213 | 代理人: | 趙長芳 |
| 地址: | 114021 *** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 精細 簾線鋼 冶煉 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于煉鋼工藝技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種超精細簾線用70級盤條鋼的冶煉方法。
背景技術(shù)
70級簾線鋼盤條加工成鋼簾線最細為0.15mm(超精細),其化學(xué)成分質(zhì)量百分比含量為:C0.70~0.74%、Si0.15~0.30%、Mn0.46~0.60%、P<0.025%、Cr<0.08%、Ni<0.10%、Cu<0.08%、N<0.005%、Sn<0.01%、As<0.03、(Ni+Cr+Cu)<0.15%、(P+S)<0.03%、Al<0.005。影響盤條質(zhì)量的主要因素是盤條中夾雜物尺寸以及氮等殘余元素含量,因此對盤條中夾雜物尺寸及殘余元素含量的要求極為嚴格,隨著超精細簾線的生產(chǎn)需求的提高,使其質(zhì)量要求亦更加嚴格。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供一種70級超精細簾線鋼盤條的冶煉方法,其目的旨在通過轉(zhuǎn)爐高碳出鋼、LF爐低堿度渣系、優(yōu)化合金品位和吹氬制度,控制鋼中氧活度及夾雜物,從而生產(chǎn)出合格的70級超精細簾線鋼。
為此,本發(fā)明采取的技術(shù)解決方案是:
一種超精細簾線鋼的冶煉方法,其特征在于,超精細簾線用70級盤條鋼的冶煉方法為:
1、轉(zhuǎn)爐爐后采用高碳出鋼,冶煉終點碳含量在0.50%~0.65%,控制鋼液氧活度不大于0.012%,通過控制轉(zhuǎn)爐冶煉終點氧活度不超過0.012%為簾線鋼精煉脫氧、控制鋼中夾雜物尺寸和數(shù)量奠定基礎(chǔ);通過高碳出鋼,減少轉(zhuǎn)爐爐后增碳劑的加入量,防止鋼液在轉(zhuǎn)爐爐后增氮過量,控制鋼液氮含量不大于0.0020%,為簾線鋼成品氮含量奠定基礎(chǔ)。
2、在轉(zhuǎn)爐爐后加入3.8~4.1kg/噸鋼的硅灰石,利用轉(zhuǎn)爐出鋼鋼液溫度較高的特點,加快精煉渣的熔化,延長鋼/渣作用時間,為降低簾線鋼中夾雜物尺寸和數(shù)量奠定基礎(chǔ)。
3、轉(zhuǎn)爐爐后采用硅鐵和中碳錳鐵進行脫氧、合金化,硅鐵和中碳錳鐵的Ti和Al含量均不大于0.02%,通過控制鐵合金中殘余元素含量,提高簾線鋼鋼質(zhì)潔凈度,為控制鋼中氧化物夾雜和鈦夾雜奠定基礎(chǔ);同時,通過專用硅鐵和中碳錳鐵的使用,也避免了使用金屬錳等合金帶來的鋼液增氮問題。在轉(zhuǎn)爐爐后和精煉過程,禁止使用鋁、鈦強脫氧劑脫氧,防止鋼液氧活度過低,降低簾線鋼中氧化物夾雜的變形性;同時也避免鋼中鋁鈦含量的增加,導(dǎo)致鋼中鈦夾雜尺寸和數(shù)量增加。
4、在LF精煉成分調(diào)整過程,氬氣流量不大于400NL/min,防止較大氬氣流量導(dǎo)致鋼液暴露;增加鋼中氮含量,控制LF精煉后鋼中氮含量不大于0.0035%。
5、LF精煉過程頂渣堿度控制在5.5~7.0,頂渣中Al2O3≤4%、MgO≤8%,通過頂渣成分控制鋼中氧化物成分,使之具有良好的變形性;精煉后簾線鋼中氧化物夾雜成分重量百分比符合:
15%≤Al2O3≤25%
55%≤(Al2O3+CaO)≤80%
(Al2O3+CaO+SiO2)≥85%
TiO2≤2%。
6、LF精煉后進行弱吹氬攪拌,攪拌過程氬氣流量控制在50~100NL/min,利用吹氬過程細小的氬氣泡吸附夾雜物,使之上浮排出鋼液,提高鋼質(zhì)潔凈度。
7、連鑄過程采取保護澆注,防止鋼液增氮,控制中間包鋼液氮含量不大于0.0040%;在連鑄中間包換罐過程,鋼液液面深度不低于700mm,以防止液面過低導(dǎo)致的鋼液卷渣。
本發(fā)明的有益效果為:
本發(fā)明可將連鑄坯中的氧化物夾雜化學(xué)成分控制在:CaO/SiO2控制在0.2~1.0,Al2O3含量在20%區(qū)域內(nèi),生產(chǎn)出合格的70級超精細簾線鋼。其氧化物夾雜具有良好的變形性,在后續(xù)連軋過程形成長條狀夾雜物,降低了夾雜物在加工鋼簾線過程的危害。
具體實施方式
實施例1:
1、轉(zhuǎn)爐爐后采用高碳出鋼,冶煉終點碳含量0.55%,控制鋼液氧活度為0.010%,氮含量0.0018%,為簾線鋼成品氮含量奠定基礎(chǔ)。
2、在轉(zhuǎn)爐爐后加入4kg/噸鋼的硅灰石,利用轉(zhuǎn)爐出鋼鋼液溫度較高的特點,加快精煉渣的熔化。
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