[發明專利]工業硅電爐煙氣凈化硅微粉回收新工藝在審
| 申請號: | 201410463372.8 | 申請日: | 2014-09-12 |
| 公開(公告)號: | CN105457402A | 公開(公告)日: | 2016-04-06 |
| 發明(設計)人: | 韓君昌 | 申請(專利權)人: | 青島百鍵城環保科技有限公司 |
| 主分類號: | B01D46/02 | 分類號: | B01D46/02;B01D46/04 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 工業 電爐 煙氣 凈化 硅微粉 回收 新工藝 | ||
技術領域
本發明屬于環保、工業煙氣凈化除塵的技術領域,尤其是一種工業硅電爐煙氣凈化硅微粉回收新工藝。
背景技術
對于工業硅電爐煙氣凈化硅微粉回收,目前國內外都是采用將雙級旋風除塵器設置在布袋除塵器的前面,用作除去煙塵中的碳粒和其它雜質,以提高硅微粉中二氧化硅的含量。由于工業硅電爐在冶煉過程中搗爐和燜燒階段煙氣量變化大,為了降低除塵系統能耗,多數環保企業多采用變頻風機,通過改變電機轉速來改變抽風量,來達到節能目的。但是這樣做的結果,對雙級旋風除塵器其進口流速相應改變,就破壞了它的工作的必要條件,降低了除碳效率和硅微粉質量。
發明內容
為了克服以上所述的現有技術存在的缺陷,我公司研究設計出了工業硅電爐煙氣凈化硅微粉回收新工藝,其目的是:既要達到節省能源,又能提高硅微粉的質量。
本技術方案首先是更新工業硅電爐煙氣凈化硅微粉回收設備的工藝,即取消傳統工藝中,位于除塵器前面的雙級旋風除塵器,并在布袋式除塵器后增設硅微粉分級機。在該種新的設運行的工藝流程是:其工業硅電爐煙氣經主引風機抽吸,進入變徑管,經三通閥進入布袋式除塵器,其凈氣穿過布袋排出進入大氣,粉塵被截留在布袋內,其粉塵厚度增加到過濾阻力增加,過濾風量減少時,關閉三通閥進風口,打開反吸風口,高壓風機將布袋內的全部氣體抽凈并形成反向氣流,布袋癟縮,粉塵從布袋內壁剝離,由高壓風機將粉塵隨反向氣流送入粉塵分級機,實現分級,粗粉塵和碳粒從灰斗定期排出,硅微粉隨氣流進入粉倉,收集并增密后裝袋;隨粉塵進入粉倉的氣體在增密倉上部的氣固分離器中分離,硅微粉返回進入粉倉,凈氣排入大氣中。
采用本技術的有益效果,取消了雙級旋風除塵器,降低了系統阻力800pa,節能效果顯著;利用粉塵分級機實現微硅粉的分級利用,設備體積小,鋼耗低,成本少,硅微粉全部在管道、分級設備,粉倉中封閉運行,環境好、效率高、并且節省操作人員、降低勞動強度。經濟效益社會效益顯著。
附圖說明
圖1為本發明工業硅電爐煙氣凈化硅微粉回收新工藝的工藝流程圖;
圖2為傳統工藝流程圖。
具體實施方式
工業硅電爐煙氣在主引風機的抽吸下經機力冷卻器降溫后,進入除塵器前的進風變徑管經三通閥再進入除塵器的灰斗,含塵煙氣進入穿過花板進入除塵器的布袋內,凈氣穿過布袋從除塵器的上部百葉窗口排入大氣,粉塵則被截留在布袋內,當粉層厚度增加到過濾阻力增大,過濾風量減少時就關閉三通閥進風口,打開反吸風口利用高壓風機將布袋內氣體全部抽去掉,布袋縮癟,在反向氣流的作用下,粉塵從布袋內壁剝離下來,由高壓風機將粉塵隨氣流送入粉塵分級機實現分級,去除硅微粉中的碳粒和粗顆粒,碳粒和粗顆粒從灰斗定期排出,硅微粉則隨氣流進入粉倉,收集并經增密后裝袋外運。隨粉塵進入粉倉的氣體在增密倉上部的氣固分離器后,凈氣排出,進入大氣,硅微粉又返回粉倉。
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