[發(fā)明專利]一種簡化淺槽重介質(zhì)選煤方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201410429705.5 | 申請日: | 2014-08-27 |
| 公開(公告)號: | CN104174481A | 公開(公告)日: | 2014-12-03 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 徐志強;涂亞楠;杜振寶;孫美杰;楊虓;劉建強 | 申請(專利權(quán))人: | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) |
| 主分類號: | B03B7/00 | 分類號: | B03B7/00 |
| 代理公司: | 北京凱特來知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11260 | 代理人: | 鄭立明;趙鎮(zhèn)勇 |
| 地址: | 100083 北京市*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 簡化 淺槽重 介質(zhì) 選煤 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種選煤方法,尤其涉及一種簡化淺槽重介質(zhì)選煤方法。
背景技術(shù)
目前,得到普遍使用的三產(chǎn)品重介質(zhì)選煤方法是原煤(0~50mm)經(jīng)預(yù)先脫泥后,50~0.5mm的原煤采用技術(shù)成熟的三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器進行分選,小于0.5mm的原煤采用浮選工藝進行分選。
上述方法的入料原煤要求是50mm以下,破碎功耗大,易產(chǎn)生大量煤泥,且懸浮液循環(huán)量大,降低了介質(zhì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,主要設(shè)備投資成本高,管理和維護工作量大等。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種工藝簡單、分選粒徑范圍大、穩(wěn)定可靠的簡化淺槽重介質(zhì)選煤方法。
本發(fā)明的目的是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:
本發(fā)明的簡化淺槽重介選煤方法,包括步驟:
首先,對原煤進行預(yù)處理至粒徑小于或等于100mm;
然后,進行篩分,粒徑100~1.5mm的原煤由三產(chǎn)品淺槽重介質(zhì)分選機分選,脫介后得到精煤、中煤和矸石,粒徑小于1.5mm的原煤采用現(xiàn)有技術(shù)中的煤泥回收分選系統(tǒng)進行分選。
由上述本發(fā)明提供的技術(shù)方案可以看出,本發(fā)明實施例提供的簡化淺槽重介質(zhì)選煤方法,由于采用三產(chǎn)品淺槽重介質(zhì)分選機分選,分選下限可達1.5mm,分選上限初步定為100mm,從而得到減少系統(tǒng)投資,降低破碎功耗、產(chǎn)生的煤泥量和介質(zhì)損耗,斗提機排料降低懸浮液的循環(huán)量,提高了懸浮液系統(tǒng)穩(wěn)定性與可靠性,便于管理和維護。
附圖說明
圖1為本發(fā)明實施例提供的簡化淺槽重介質(zhì)選煤方法的流程示意圖。
具體實施方式
下面將對本發(fā)明實施例作進一步地詳細描述。
本發(fā)明的簡化淺槽重介質(zhì)選煤方法,其較佳的具體實施方式是:
包括步驟:
首先,對原煤進行預(yù)處理至粒徑小于或等于100mm;
然后,進行篩分,粒徑100~1.5mm的原煤由三產(chǎn)品淺槽重介質(zhì)分選機分選,脫介后得到精煤、中煤和矸石,粒徑小于1.5mm的原煤采用現(xiàn)有技術(shù)中的煤泥回收分選系統(tǒng)進行分選。
所述三產(chǎn)品淺槽重介質(zhì)分選機包括分選槽體,槽體內(nèi)分為高密度分選室和低密度分選室,所述高密度分選室和低密度分選室的下部分別設(shè)有矸石排料溜槽和中煤排料溜槽,所述矸石排料溜槽和中煤排料溜槽的下部分別設(shè)有斗式提升機。
所述三產(chǎn)品淺槽重介質(zhì)分選機分選過程中,淺槽中的下降介質(zhì)流直接給入合格介質(zhì)桶,精煤脫介后的合格介質(zhì)不需要分流,直接流入合格介質(zhì)桶,作為合格介質(zhì)循環(huán)使用,中煤和矸石不產(chǎn)生合格介質(zhì);
精煤脫介后的稀介質(zhì)經(jīng)磁選后,得到的精礦返回合格介質(zhì)桶循環(huán)使用,尾礦進入煤泥分選回收系統(tǒng);
矸石和中煤脫介后的稀介質(zhì)經(jīng)磁選后,得到的精礦給入合格介質(zhì)桶循環(huán)使用,尾礦進入濃縮壓濾系統(tǒng)。
所述三產(chǎn)品淺槽重介質(zhì)分選機分選過程中,采用斗式提升機運輸中煤和矸石產(chǎn)品,并且在提升過程中進行一次脫介。
本發(fā)明的簡化淺槽重介選煤方法,分選下限可達1.5mm,分選上限初步定為100mm,從而得到減少系統(tǒng)投資,降低破碎功耗和介耗,提高了懸浮液系統(tǒng)穩(wěn)定性與可靠性,便于管理和維護。避免了為滿足重介旋流器的需要而降低分選上限的做法,從而減少了采用重介質(zhì)旋流器分選所必需的煤炭破碎功耗和因此而產(chǎn)生的煤泥量,降低投資成本和介質(zhì)消耗,處理量大,減少設(shè)備的臺數(shù)及其占地面積,選后矸石和中煤產(chǎn)品采用斗式提升機排料機構(gòu),懸浮液循環(huán)量大大降低,介質(zhì)系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠,從而簡化了脫介的工藝環(huán)節(jié),合格介質(zhì)不需分流,下降介質(zhì)流返回合格介質(zhì)桶。
本發(fā)明的有益效果:
工藝環(huán)節(jié)減少,系統(tǒng)投資和介質(zhì)消耗減少,系統(tǒng)可靠性提高,系統(tǒng)消耗的功率降低,工藝設(shè)備結(jié)構(gòu)進一步簡化,處理量增大,使得管理和維護工作更加簡單,介質(zhì)系統(tǒng)也更加穩(wěn)定可靠,是一種更為簡化的重介選煤方法。
具體實施例:
圖1是本發(fā)明的簡化淺槽重介選煤方法流程示意圖。
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