[發(fā)明專利]一種硫磺制酸熔硫系統(tǒng)在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201410394099.8 | 申請日: | 2014-08-12 |
| 公開(公告)號: | CN105329858A | 公開(公告)日: | 2016-02-17 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 陳廣雄;金龍;申鋼 | 申請(專利權(quán))人: | 宜昌鄂中化工有限公司 |
| 主分類號: | C01B17/027 | 分類號: | C01B17/027 |
| 代理公司: | 宜昌市三峽專利事務(wù)所 42103 | 代理人: | 吳思高 |
| 地址: | 443311 湖北省*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 硫磺 制酸熔硫 系統(tǒng) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明一種硫磺制酸熔硫系統(tǒng),涉及硫磺制酸工藝領(lǐng)域。
背景技術(shù)
現(xiàn)有技術(shù)中的硫磺制酸熔硫系統(tǒng)在生產(chǎn)運行過程中,存在液硫硫磺雜質(zhì)含量高、品質(zhì)低的問題,對后續(xù)系統(tǒng)造成嚴(yán)重影響,后續(xù)系統(tǒng)設(shè)備焚硫爐、瓷套管、轉(zhuǎn)化器觸煤層上雜質(zhì)多,影響反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,熔硫槽攪拌負(fù)荷大,更換周期短,每月都必須換一個,熔硫雜質(zhì)多,粗硫泵的運行周期短,生產(chǎn)系統(tǒng)清理時間頻繁,基本上半個月就得除渣、清槽一次,生產(chǎn)運行成本高,生產(chǎn)運行難以持續(xù)穩(wěn)定。
發(fā)明內(nèi)容
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提供一種硫磺制酸熔硫系統(tǒng),對粗硫槽進(jìn)行改造,液磺品質(zhì)得到了提高,延長了粗硫泵的運行周期,降低了運行成本。
本發(fā)明采取的技術(shù)方案為:一種硫磺制酸熔硫系統(tǒng),包括第一熔硫槽、第二熔硫槽,第一熔硫槽、第二熔硫槽上方設(shè)有用于傳輸硫磺的皮帶機(jī)。所述第一熔硫槽、第二熔硫槽的出口連接一個粗硫槽,粗硫槽通過一臺粗硫泵連接液硫過濾機(jī),液硫過濾機(jī)連接精硫沉淀槽,精硫沉淀槽通過精硫泵連接精硫儲罐。
所述第一熔硫槽、第二熔硫槽的攪拌槳為雙支座結(jié)構(gòu)。
所述第一熔硫槽、第二熔硫槽均設(shè)有浮球式疏水閥。
所述粗硫槽、精硫沉淀槽內(nèi)部均為迷宮式結(jié)構(gòu)。
所述精硫沉淀槽內(nèi)設(shè)有攪拌葉、預(yù)涂泵。
所述精硫儲罐包括一級精硫儲罐、二級精硫儲罐,一級精硫儲罐連接二級精硫儲罐,二級精硫儲罐連接精硫泵。
本發(fā)明一種硫磺制酸熔硫系統(tǒng),技術(shù)效果如下:
1)、在大修清理系統(tǒng)時焚硫爐、瓷套管、觸煤層基本上無雜質(zhì)。
2)、現(xiàn)有技術(shù)中,第一熔硫槽、第二熔硫槽上的攪拌槳,每月都必須換一個,采用本發(fā)明系統(tǒng)后,攪拌槳運行非常穩(wěn)定。
3)、現(xiàn)有技術(shù)中每天必須更換部分疏水閥,采用本發(fā)明系統(tǒng)后,現(xiàn)在浮球式疏水閥基本上不用更換。
4)、現(xiàn)有技術(shù)中,粗硫槽在未改之前,基本上半個月就得除渣,清槽一次,采用迷宮式結(jié)構(gòu)后,現(xiàn)在一至二月一次清槽。且通過對粗硫槽的改造,液磺品質(zhì)得到了提高,延長了粗硫泵的運行周期;
5)、降低了運行成本:攪拌槳費用、粗硫泵的運行費用、閥門費用、清槽除渣費用等。
附圖說明
圖1為本發(fā)明系統(tǒng)連接示意圖。
具體實施方式
如圖1所示,一種硫磺制酸熔硫系統(tǒng),包括第一熔硫槽1、第二熔硫槽2,第一熔硫槽1、第二熔硫槽2上方設(shè)有用于傳輸硫磺的皮帶機(jī)3,皮帶機(jī)3一側(cè)設(shè)有硫磺倉庫13。所述第一熔硫槽1、第二熔硫槽2的出口連接一個粗硫槽4,粗硫槽4通過一臺粗硫泵5連接液硫過濾機(jī)6,液硫過濾機(jī)6連接精硫沉淀槽7,精硫沉淀槽7通過精硫泵8連接精硫儲罐。所述粗硫槽4、精硫沉淀槽7內(nèi)部均為迷宮式結(jié)構(gòu),迷宮式結(jié)構(gòu)通過在槽壁兩側(cè)交錯設(shè)置長度不等的多個隔板方式來實現(xiàn)。所述精硫沉淀槽7內(nèi)設(shè)有攪拌葉11、預(yù)涂泵12。所述精硫儲罐包括一級精硫儲罐10、二級精硫儲罐9,一級精硫儲罐10連接二級精硫儲罐9,二級精硫儲罐9連接精硫泵8。
實施方案:
第一熔硫槽1、第二熔硫槽2的液磺出口并在一個粗硫槽4中。由兩條生產(chǎn)線合并為一條生產(chǎn)線。
根據(jù)運行情況,將第一熔硫槽1、第二熔硫槽2原有的圓盤式疏水閥改為浮球式疏水閥。
根據(jù)運行情況,將第一熔硫槽1、第二熔硫槽2上的攪拌槳由原先的單支座改為雙支座。
原有兩條線生產(chǎn)所用的粗硫槽4合并為一,把內(nèi)部改造成為密宮形式構(gòu)造,使液磺在粗硫槽4中液硫流程的流距加長,液磺中雜質(zhì)在粗硫槽4中沉積的就越充分。
原有的三臺粗硫泵減少設(shè)置為一臺粗硫泵5,一臺粗硫泵5設(shè)置在粗硫槽4迷宮末端。
在液硫過濾機(jī)6出口,增加一臺密宮形式構(gòu)造的精硫沉淀槽7,精硫沉淀槽7規(guī)格:5m×10m,把液硫中的鐵、砷、灰份等雜質(zhì)進(jìn)一步的進(jìn)行沉淀,沉淀后的精硫液磺通過精硫泵8輸入二級精硫儲罐9。
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