[發(fā)明專利]一種硫酸法烷基化廢酸回收裝置稀酸處理系統(tǒng)有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201410200204.X | 申請(qǐng)日: | 2014-05-13 |
| 公開(公告)號(hào): | CN103950902A | 公開(公告)日: | 2014-07-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 韓俊;王睿;林維才 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 山東金誠(chéng)重油化工技術(shù)研究院 |
| 主分類號(hào): | C01B17/90 | 分類號(hào): | C01B17/90;C01B17/88 |
| 代理公司: | 暫無(wú)信息 | 代理人: | 暫無(wú)信息 |
| 地址: | 256405 山東*** | 國(guó)省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 硫酸 烷基化 回收 裝置 酸處理 系統(tǒng) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于石油煉制技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種硫酸法烷基化廢酸回收裝置稀酸處理系統(tǒng)。
背景技術(shù)
近年來,隨著我國(guó)對(duì)高標(biāo)號(hào)汽油需求量的增加,生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)汽油的烷基化裝置也隨之增多,同時(shí)國(guó)家強(qiáng)化了對(duì)煉化企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保要求,使得我國(guó)多家煉廠烷基化裝置因生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢酸無(wú)法處理而被迫停產(chǎn),新上的烷基化裝置也面臨同樣的環(huán)保問題。烷基化廢酸回收裝置可將烷基化產(chǎn)生的廢酸轉(zhuǎn)化為濃度為98%的濃硫酸循環(huán)利用。廢酸回收裝置凈化工段爐氣采用動(dòng)力波洗滌器-填料洗滌塔-電除霧器-電除霧器酸洗凈化流程。由填料塔底部流出的洗滌稀酸進(jìn)入填料塔稀酸泵,經(jīng)填料塔稀酸泵出口分兩路,一部分經(jīng)稀酸板換熱器冷卻后返回填料塔頂部作為洗滌劑,一部分洗滌稀酸返回動(dòng)力波洗滌器到污水工段處理,這部分洗滌稀酸濃度為7‐10%,需用生石灰中和,稀酸處理量大,生石灰用量大,同時(shí)間斷耗用兩臺(tái)攪拌機(jī)以及外送水泵的電能,綜合成本高。同時(shí)廢酸回收裝置排放稀酸產(chǎn)生的異味大,容易對(duì)環(huán)境造成污染,稀酸處理后增加了污水裝置處理量,污水量不穩(wěn)定,對(duì)污水處理裝置沖擊大。在廢酸回收裝置干吸工段,為了保證硫酸的濃度和濁度,一般選用軟化水配酸,濃度不易控制,增加了裝置的操作成本。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明專利針對(duì)烷基化廢酸回收裝置工藝中的不足,提供一種硫酸法烷基化廢酸回收裝置稀酸處理工藝及系統(tǒng),其既節(jié)約軟化水用量,又減少稀酸處理工序,緩解污水處理的壓力,消除稀酸排放時(shí)產(chǎn)生的異味,同時(shí)節(jié)約生石灰用量,減少設(shè)備電耗,降低勞動(dòng)量。
本發(fā)明技術(shù)具體采用如下技術(shù)方案:
一種硫酸法烷基化廢酸回收裝置稀酸處理系統(tǒng),包括填料塔,其特征是,在填料塔稀酸泵入口吸入管線上,設(shè)置并聯(lián)可切換的兩組網(wǎng)狀過濾器;在填料塔出口管線上分二路,一路經(jīng)稀酸板換熱器降溫后返回填料塔頂部作為洗滌稀酸,另一路在稀酸流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥的控制下,分別引入干燥塔循環(huán)槽、一吸塔循環(huán)槽、二吸塔循環(huán)槽,代替軟化水調(diào)配成品硫酸,保證成品硫酸的濃度和濁度。
其中,廢稀酸濃度為7‐10%,有利于提高成品硫酸的收率。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果在于:1)可通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)稀酸的流量,控制干燥塔循環(huán)槽硫酸濃度為93%,一吸塔循環(huán)槽、二吸塔循環(huán)槽硫酸濃度為98%,既節(jié)約軟化水用量,又節(jié)省污水處理的費(fèi)用。2)緩解污水處理的壓力,消除稀酸排放時(shí)產(chǎn)生的異味。3)節(jié)約生石灰用量,減少設(shè)備電耗,降低勞動(dòng)量。
附圖說明
圖1是本發(fā)明設(shè)備流程示意圖;
圖中,1‐填料塔稀酸泵,2‐稀酸過濾器,3‐稀酸板換熱器,4‐填料塔,5‐稀酸流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥,6‐干燥塔循環(huán)槽,7‐一吸塔循環(huán)槽,8‐二吸塔循環(huán)槽,9‐軟化水線。
具體實(shí)施方式
下面通過附圖和實(shí)施例進(jìn)一步說明本發(fā)明。
本實(shí)例選用山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司12Kt/年烷基化廢酸回收裝置為例,進(jìn)一步說明本發(fā)明。
如圖1所示,在填料塔稀酸泵1入口吸入管線上,增設(shè)并聯(lián)可切換的兩組網(wǎng)狀稀酸過濾器2,避免由于填料塔爐氣中洗滌下來砷、氟等雜質(zhì)堵塞稀酸泵入口管線和閥門;在出口管線上分兩路,一路經(jīng)稀酸板換熱器3降溫后返回填料塔4頂部作為洗滌稀酸,一路在稀酸流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥5的控制下,分別引入干燥塔循環(huán)槽6、一吸塔循環(huán)槽7、二吸塔循環(huán)槽8,代替軟化水9調(diào)配成品硫酸,保證成品硫酸的濃度和濁度。這樣,既節(jié)約了軟化水用量,又節(jié)省污水處理的費(fèi)用。
現(xiàn)有技術(shù)中,軟化水用量為4.2噸/天,生石灰用量為0.2噸/天,用電量為50度/天;本發(fā)明的技術(shù)方案中,填料塔底廢酸不用去動(dòng)力波洗滌器再到污水工段處理,節(jié)約生石灰用量及用電量;用填料塔底稀酸替代軟化水配酸后,稀酸濃度為8%,干燥塔循環(huán)槽、一吸塔循環(huán)槽、二吸塔循環(huán)槽稀酸用量分別為2.52噸/天、1.26噸/天、0.42噸/天,干燥塔循環(huán)槽、一吸塔循環(huán)槽、二吸塔循環(huán)槽中硫酸濃度分別為93%、98%、98%,節(jié)約了大量軟化水,降低裝置的操作成本。
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