[實(shí)用新型]一種氨肟化反應(yīng)裝置有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201320793553.8 | 申請(qǐng)日: | 2013-12-04 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN203625267U | 公開(kāi)(公告)日: | 2014-06-04 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 趙承軍;任成韻;雷鋒勝 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 東明天軍化工有限公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | C07C251/44 | 分類(lèi)號(hào): | C07C251/44;C07C249/04 |
| 代理公司: | 北京潤(rùn)平知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11283 | 代理人: | 李婉婉;張苗 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 氨肟化 反應(yīng) 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及一種氨肟化反應(yīng)裝置。
背景技術(shù)
環(huán)己酮肟是合成己內(nèi)酰胺的關(guān)鍵中間體,經(jīng)貝克曼重排后制備己內(nèi)酰胺,是制備纖維錦綸6和工程塑料的重要原料。目前,環(huán)己酮肟主要利用環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)來(lái)制備,其反應(yīng)過(guò)程如下所示:
環(huán)己酮氨肟化法制備環(huán)己酮肟最早由意大利埃尼公司提出。至今已先后在日本和中國(guó)建成了數(shù)十套工業(yè)裝置,僅在國(guó)內(nèi)投產(chǎn)或在建的生產(chǎn)裝置就已經(jīng)達(dá)到十幾家,總生產(chǎn)能力接近100萬(wàn)噸。從目前國(guó)內(nèi)外建成的工業(yè)裝置運(yùn)行情況來(lái)看,均存在一些問(wèn)題,如現(xiàn)有的催化劑過(guò)濾裝置大多設(shè)置在反應(yīng)器內(nèi),即為內(nèi)置式的過(guò)濾裝置。肟化反應(yīng)完成之后,直接將反應(yīng)產(chǎn)物與固體催化劑在反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行分離。然而,內(nèi)置式的過(guò)濾裝置容易堵塞,因此需要全線停產(chǎn)進(jìn)行清洗和維修,不僅處理周期較長(zhǎng),而且繁雜且不安全。此外,所述包括內(nèi)置式的過(guò)濾裝置的反應(yīng)器一般為釜式反應(yīng)器,除了過(guò)濾裝置之外,所述反應(yīng)器內(nèi)通常還設(shè)置有攪拌槳、原料分布器和折流擋板等,結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜,這樣不僅增加了設(shè)備投資,還使生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜化。此外,所使用釜式反應(yīng)器的容積通常較大,這樣不僅使得開(kāi)車(chē)期間物料升溫較慢,浪費(fèi)了大量的熱源,而且還使得反應(yīng)停留時(shí)間較長(zhǎng),增加了副反應(yīng)發(fā)生的概率,降低了生產(chǎn)效率并增加了原材料的消耗。
因此,對(duì)氨肟化反應(yīng)裝置進(jìn)行改進(jìn),是己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過(guò)程中提高生產(chǎn)效率、簡(jiǎn)化生產(chǎn)過(guò)程、降低設(shè)備投資等方面急需解決的問(wèn)題。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的是為了克服現(xiàn)有的氨肟化反應(yīng)裝置的上述缺陷,而提供一種新的氨肟化反應(yīng)裝置。
本實(shí)用新型提供的氨肟化反應(yīng)裝置包括管式反應(yīng)器和過(guò)濾裝置,所述管式反應(yīng)器的反應(yīng)液出口與所述過(guò)濾裝置的進(jìn)料口連通,所述過(guò)濾裝置的濃縮液出口與所述管式反應(yīng)器的反應(yīng)液入口連通。
本實(shí)用新型的發(fā)明人發(fā)現(xiàn),氨肟化反應(yīng)其實(shí)為瞬間反應(yīng),該反應(yīng)在3-5秒內(nèi)的轉(zhuǎn)化率即可達(dá)到99.9%以上。而現(xiàn)有技術(shù)的氨肟化反應(yīng)裝置的反應(yīng)器通常為釜式反應(yīng)器,容積通常較大,附件較多,這樣不但會(huì)大大增加設(shè)備投資費(fèi)用,還會(huì)使得物料在反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間較長(zhǎng)。由于氨肟化反應(yīng)實(shí)質(zhì)上為瞬間反應(yīng),過(guò)長(zhǎng)的停留時(shí)間不僅不能明顯提高轉(zhuǎn)化率,而且還會(huì)增加副反應(yīng)發(fā)生的概率,降低生產(chǎn)效率。此外,現(xiàn)有的過(guò)濾裝置通常直接置于反應(yīng)器中,而在所述反應(yīng)器中的反應(yīng)通常是在攪拌的條件下進(jìn)行,從而增大了肟化催化劑與過(guò)濾裝置接觸的幾率,使得過(guò)濾裝置易于堵塞。此外,對(duì)所述過(guò)濾裝置進(jìn)行清洗非常不便,需要全線停車(chē),從而造成了資源的浪費(fèi)并增大了生產(chǎn)成本。
而本實(shí)用新型提供的氨肟化反應(yīng)裝置通過(guò)采用管式反應(yīng)器并將過(guò)濾裝置設(shè)置為外置式,設(shè)備容積小,構(gòu)造簡(jiǎn)單,這樣不僅能夠節(jié)省大筆設(shè)備投資費(fèi)用,而且還能夠縮短物料在反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間,提高生產(chǎn)效率,并降低物料堵塞的概率。推測(cè)其原因,可能是由于:管式反應(yīng)器的容積通常較小并且物料的運(yùn)動(dòng)方向較為一致,從而能夠縮短反應(yīng)時(shí)間,提高生產(chǎn)效率;而將含有肟化催化劑的反應(yīng)產(chǎn)物引入外置式的過(guò)濾裝置中進(jìn)行反應(yīng)產(chǎn)物與肟化催化劑的分離時(shí),是在不攪拌的狀態(tài)下進(jìn)行的,所述肟化催化劑由于具有較大的密度而易于沉降在過(guò)濾裝置的底部,因此,可以降低與過(guò)濾裝置接觸的幾率,從而使得過(guò)濾裝置不易堵塞。此外,由于本實(shí)用新型的過(guò)濾裝置為外置式且優(yōu)選為多個(gè)共同使用,非常容易進(jìn)行清洗。
優(yōu)選地,所述管式反應(yīng)器的長(zhǎng)徑比為10-160:1。
優(yōu)選地,所述管式反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置有強(qiáng)化傳質(zhì)結(jié)構(gòu)。此時(shí),能夠使得管式反應(yīng)器內(nèi)同一截面上的物料實(shí)現(xiàn)更為均勻混合,從而進(jìn)一步縮短反應(yīng)時(shí)間。
優(yōu)選地,所述過(guò)濾裝置內(nèi)設(shè)置有膜管過(guò)濾器。
優(yōu)選地,所述過(guò)濾裝置的數(shù)量為2-12個(gè);每個(gè)所述過(guò)濾裝置中設(shè)置的膜管過(guò)濾器的數(shù)量各自獨(dú)立地為100-400根。此時(shí),還能夠?qū)崿F(xiàn)在不停車(chē)的情況下對(duì)過(guò)濾裝置進(jìn)行輪流清洗,從而減少了停車(chē)損失。
優(yōu)選地,沿著流體流動(dòng)方向,在連通所述過(guò)濾裝置的濃縮液出口與所述管式反應(yīng)器的反應(yīng)液入口的管線上設(shè)置有換熱器、第一混合器和第二混合器。
優(yōu)選地,原料源通過(guò)插入管與所述換熱器和所述第一混合器之間的管線連通。
優(yōu)選地,所述換熱器為列管式換熱器;所述第一混合器和所述第二混合器相同或不同,并且各自獨(dú)立地為管式靜態(tài)混合器。
優(yōu)選地,所述氨肟化反應(yīng)裝置還包括卸料罐,所述卸料管的物料入口通過(guò)閥門(mén)選擇性地與所述過(guò)濾裝置的濃縮液出口連通,所述卸料罐的物料出口通過(guò)閥門(mén)選擇性地與所述過(guò)濾裝置的濃縮液出口和所述管式反應(yīng)器的反應(yīng)液入口之間的管線連通。
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