[實(shí)用新型]焦?fàn)t煤氣精制工序切換裝置有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201320616285.2 | 申請(qǐng)日: | 2013-10-08 |
| 公開(公告)號(hào): | CN203569052U | 公開(公告)日: | 2014-04-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 王書民;陳曉強(qiáng);白弘;谷葵;何佳;王峻;姜濤;肖習(xí)華;潘兵 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司;馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | C10K1/00 | 分類號(hào): | C10K1/00 |
| 代理公司: | 馬鞍山市金橋?qū)@碛邢薰?34111 | 代理人: | 周宗如 |
| 地址: | 243000 安*** | 國(guó)省代碼: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 焦?fàn)t煤氣 精制 工序 切換 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于焦?fàn)t煤氣精制設(shè)備,尤其涉及焦?fàn)t煤氣精制工序切換裝置。
背景技術(shù)
焦?fàn)t煤氣在焦化廠經(jīng)過(guò)凈化處理,焦油、萘、硫化氫等大多已去除,可直接供各種爐窯做燃料,但若用作冷軋、硅鋼、不銹鋼等高端產(chǎn)品的爐窯,以及連鑄切割、制取高純氫氣氣源時(shí),必須做進(jìn)一步精制處理。
目前主要有兩種精制工藝,一是先脫萘(TSA工藝)后脫硫(干法脫硫)工藝,TSA單元吸附塔內(nèi)裝填的主吸附劑是活性炭,而活性炭在有足夠氧或水的條件下就成了脫硫的載體,并析出單質(zhì)硫。據(jù)采樣分析,當(dāng)TSA單元在前時(shí),該單元脫硫效率可達(dá)50%以上,缺點(diǎn)是:
1)脫萘塔中主吸附劑是活性炭,活性炭不僅具有良好的脫萘功能,脫硫效率也能達(dá)50%,后者被活性炭吸附后,再生過(guò)程中無(wú)法完全解吸,不僅逐漸降低活性炭的吸附容量、還會(huì)造成吸附劑床層板結(jié),增大系統(tǒng)阻損;
2)再生過(guò)程中,大多單質(zhì)硫混雜在焦油、萘等雜質(zhì)中離開床層,隨著溫度降低而凝結(jié)成堅(jiān)硬的固體,沉積在解吸氣管道內(nèi),堵塞并腐蝕管道,同時(shí)造成閥門開關(guān)故障、嚴(yán)密性差;
3)吸附劑易飽和,再生頻繁,再生氣消耗大。
二是先脫硫后脫萘工藝,需增設(shè)原料焦?fàn)t煤氣電捕焦油器、將脫硫單元放在TSA單元前,改善TSA單元工作條件的布置模式,缺點(diǎn)是:
1)設(shè)置了電捕焦油器,但仍有部分雜質(zhì)會(huì)進(jìn)入精制裝置。當(dāng)脫硫單元在前時(shí),脫硫劑往往因單質(zhì)硫和其它雜質(zhì)包覆而失去活性,并造成脫硫床層阻力上升,直接影響供氣,這種狀況在春夏季節(jié)尤為明顯;
2)當(dāng)脫硫單元在前時(shí),該單元負(fù)荷幾乎翻番,脫硫劑表面易被氧化還原所產(chǎn)生的單質(zhì)硫覆蓋,而失去活性,以上兩點(diǎn)的存在,使脫硫劑使用壽命縮短50%左右;
3)更換脫硫劑過(guò)程中,必然出現(xiàn)精制焦?fàn)t煤氣中硫化氫超標(biāo)的問(wèn)題,可能影響用戶產(chǎn)品質(zhì)量。
發(fā)明內(nèi)容
為了克服現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷,本實(shí)用新型的目的是提供一種焦?fàn)t煤氣精制工序切換裝置,實(shí)現(xiàn)脫萘、脫硫工序的切換,減少焦?fàn)t煤氣中的硫、萘含量。
焦?fàn)t煤氣精制工序切換裝置,包括脫硫裝置和脫萘裝置,脫硫裝置一端由輸入管連接供氣站,另一端由連接管與脫萘裝置連接,脫萘裝置由輸出管與用戶站連接,其特點(diǎn)是在輸入管上設(shè)三通a、三通b,在三通a、三通b之間設(shè)置閥門A,連接管上設(shè)三通c、三通d,在三通c、三通d之間設(shè)置閥門B,輸出管上設(shè)三通e、三通f,三通e、三通f之間設(shè)置閥門C,支管I設(shè)閥門D分別與三通a、三通d連接,支管II設(shè)閥門E分別與三通b、三通e連接,支管III設(shè)閥門F分別與三通c、三通f連接。開通閥門A、閥門B、閥門C,關(guān)閉閥門D、閥門E、閥門F,進(jìn)行先脫硫后脫萘;開通閥門D、閥門E、閥門F,關(guān)閉閥門A、閥門B、閥門C,進(jìn)行先脫萘后脫硫。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,優(yōu)點(diǎn)是:
1)解吸氣管道堵塞、混合煤氣管網(wǎng)腐蝕情況得到有效遏制,其中解吸氣管中堵塞物較疏松,容易清理;
2)閥門開關(guān)故障、嚴(yán)密性差的問(wèn)題得到根除,生產(chǎn)穩(wěn)定性很好;
3)通過(guò)工序切換,吸附劑、脫硫劑板結(jié)造成床層阻力大的現(xiàn)象減少;
4)?TSA單元活性炭使用壽命由過(guò)去的2~3年延長(zhǎng)到目前的4年,提高25~50%,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命;
5)切換操作方便,靈活,可根據(jù)環(huán)境溫度、原料焦?fàn)t煤氣雜質(zhì)含量、脫硫和脫萘單元吸附劑使用情況,交換兩單元先后順序。
附圖說(shuō)明
圖1是焦?fàn)t煤氣精制工序切換裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中:1-輸入管、2-三通a、3-三通b、4-脫硫裝置、5-三通c、6-連接管、7-三通d、8-脫萘裝置、9-三通e、10-三通f、11-輸出管、12-閥門A、13-支管I、14-閥門D、15-閥門B、16-閥門C、17-支管II、18-閥門E、19-支管III、20-閥門F。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合實(shí)施例和附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的描述。
實(shí)施例??由圖1可以看出,焦?fàn)t煤氣精制工序切換裝置,包括脫硫裝置4和脫萘裝置8,脫硫裝置一端由輸入管1連接供氣站(圖中未標(biāo)出),另一端由連接管6與脫萘裝置連接,脫萘裝置由輸出管11與用戶站(圖中未標(biāo)出)連接,其特點(diǎn)是在輸入管上設(shè)三通a2、三通b3,在三通a、三通b之間設(shè)置閥門A12,連接管上設(shè)三通c5、三通d7,在三通c、三通d之間設(shè)置閥門B15,輸出管上設(shè)三通e9、三通f10,三通e、三通f之間設(shè)置閥門C16,支管I13設(shè)閥門D14分別與三通a、三通d連接,支管II17設(shè)閥門E18分別與三通b、三通e連接,支管III19設(shè)閥門F20分別與三通c、三通f連接。開通閥門A、閥門B、閥門C,關(guān)閉閥門D、閥門E、閥門F,進(jìn)行先脫硫后脫萘;開通閥門D、閥門E、閥門F,關(guān)閉閥門A、閥門B、閥門C,進(jìn)行先脫萘后脫硫。
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