[實用新型]乙酸乙酯高效反應(yīng)精餾裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201320177303.1 | 申請日: | 2013-04-10 |
| 公開(公告)號: | CN203212506U | 公開(公告)日: | 2013-09-25 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 張超;馬曉麗;張立省;張思武;何曉芳;王學波 | 申請(專利權(quán))人: | 臨沂市金沂蒙生物科技有限公司 |
| 主分類號: | C07C69/14 | 分類號: | C07C69/14;C07C67/08;C07C67/54;B01D3/14 |
| 代理公司: | 青島發(fā)思特專利商標代理有限公司 37212 | 代理人: | 董寶錁 |
| 地址: | 276700 山*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 乙酸乙酯 高效 反應(yīng) 精餾 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型屬于化工設(shè)備領(lǐng)域,具體的說,尤其涉及一種乙酸乙酯高效反應(yīng)精餾裝置。
背景技術(shù)
在化工生產(chǎn)中常采用連續(xù)酯化法生產(chǎn)乙酸乙酯,即將原料乙酸和乙醇在強酸均相催化劑中于一定溫度、壓力下發(fā)生酯化反應(yīng),并將反應(yīng)產(chǎn)物通過一系列精餾塔進行分離制得乙酸乙酯產(chǎn)品。傳統(tǒng)的酯化法生產(chǎn)裝置采用的是陶瓷填料塔作為酯化器使用,這樣易使反應(yīng)系統(tǒng)存在以下問題:
1、由于在酯化反應(yīng)中采用強酸作為催化劑,強酸具有的強氧化性易引起磺化、炭化等副反應(yīng),且陶瓷填料受沖刷、腐蝕,致使在化工生產(chǎn)中反應(yīng)系統(tǒng)腐蝕快,清洗周期頻繁,容易使精餾效果下降。
2、在使用陶瓷填料塔作為酯化器使用的傳統(tǒng)酯化法反應(yīng)—精餾過程中,因乙醇轉(zhuǎn)化率較低,在陶瓷填料塔頂部的含醇量較高,致使未反應(yīng)完全的乙醇帶入后續(xù)分離系統(tǒng),而未反應(yīng)完全的醇需要經(jīng)過分離后再次進入反應(yīng)系統(tǒng)參加酯化反應(yīng),如此一來,勢必造成酯化反應(yīng)的過程中反應(yīng)及分離系統(tǒng)的能耗增加。
發(fā)明內(nèi)容
本實用新型公開了一種乙酸乙酯高效反應(yīng)精餾裝置,用以解決上述酯化法合成乙酸乙酯裝置中存在的設(shè)備腐蝕快、精餾效果差、乙醇轉(zhuǎn)化率低及能耗增加的問題。
本實用新型是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:
本實用新型公開的乙酸乙酯高效反應(yīng)精餾裝置,包括酯化釜、再沸器、冷凝器、冷卻器、分相器,冷凝器、冷卻器和分相器通過管線及管件相連接,所述乙酸乙酯高效反應(yīng)精餾裝置中設(shè)有板式塔,在板式塔上設(shè)有反應(yīng)液循環(huán)進料口,并通過管線和反應(yīng)液循環(huán)泵與酯化釜連接;所述酯化釜和再沸器通過管線及管件相互連接并與板式塔連接,冷凝器通過管線連接于板式塔的頂部,分相器通過管線和回流泵與板式塔連接。
所述反應(yīng)液循環(huán)進料口位于板式塔的中下部。這樣能使反應(yīng)液中的催化劑進入板式塔中下部,與未反應(yīng)完全的乙醇、乙酸逆向接觸,進一步反應(yīng)使乙酸乙酯反應(yīng)產(chǎn)物中的醇含量降到最低,提高反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,提高效果。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的有益效果是:
1、本實用新型能夠有效的將生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)物進行分離,并將塔頂反應(yīng)物中的醇含量降到最低,減輕后續(xù)系統(tǒng)的分離負荷;
2、本實用新型能夠減少生產(chǎn)過程中的物料循環(huán)量,以達到節(jié)能降耗、增加產(chǎn)能的目的;
3、本實用新型能夠有效的降低反應(yīng)系統(tǒng)的清理頻率,反應(yīng)系統(tǒng)污染較慢。
附圖說明
圖1為傳統(tǒng)酯化法的生產(chǎn)設(shè)備示意圖;
圖2為本實用新型的生產(chǎn)設(shè)備示意圖。
圖中:1、酯化釜;2、再沸器;3、陶瓷填料塔;4、冷凝器;5、冷卻器;6、分相器;7、回流泵;8、反應(yīng)液循環(huán)泵;9、板式塔。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖對本實用新型作進一步描述說明。
如圖1所示,傳統(tǒng)的酯化法生產(chǎn)裝置采用的是陶瓷填料塔3作為酯化器使用,在傳統(tǒng)的酯化法反應(yīng)—精餾過程中,因乙醇轉(zhuǎn)化率較低,在陶瓷填料塔3頂部的含醇量較高,致使未反應(yīng)完全的乙醇帶入后續(xù)分離系統(tǒng),而未反應(yīng)完全的醇需要經(jīng)過分離后再次進入反應(yīng)系統(tǒng)參加酯化反應(yīng),如此一來,勢必造成酯化反應(yīng)的過程中反應(yīng)及分離系統(tǒng)的能耗增加,而如圖1所示的酯化法生產(chǎn)裝置沒有有效的方法解決這個問題。
如圖2所示,本實用新型包括酯化釜1、再沸器2、冷凝器4、冷卻器5、分相器6,冷凝器4、冷卻器5和分相器6通過管線及管件相連接,所述乙酸乙酯高效反應(yīng)精餾裝置中設(shè)有板式塔9,在板式塔9上設(shè)有反應(yīng)液循環(huán)進料口,并通過管線和反應(yīng)液循環(huán)泵8與酯化釜1連接;所述酯化釜1和再沸器2通過管線及管件相互連接并與板式塔9連接,冷凝器4通過管線連接于板式塔9的頂部,分相器6通過管線和回流泵7與板式塔9連接,
所述反應(yīng)液循環(huán)進料口位于板式塔9的中下部。
本實用新型在使用時,原料乙酸和乙醇按照一定比例在配料混合槽中混合后,以混合物料的形式加入到反應(yīng)釜中,在蒸汽加熱的條件下于反應(yīng)釜中發(fā)生反應(yīng),生成的產(chǎn)物為乙酸乙酯、水;以酯、水、醇三元共沸物或酯、水兩元共沸物經(jīng)板式塔9精餾,從板式塔9頂部得到含有水、醇、酸較低的粗酯半成品;位于板式塔9中下部的反應(yīng)液循環(huán)進料口使反應(yīng)液中的催化劑進入板式塔9中下部,與未反應(yīng)完全的乙醇、乙酸逆向接觸,進一步反應(yīng)使乙酸乙酯反應(yīng)產(chǎn)物中的醇含量降到最低,提高反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和效果,同時也減輕了系統(tǒng)的分離負擔,并減少了生產(chǎn)過程中的物料循環(huán)量,達到了節(jié)能降耗、提高產(chǎn)能的目的。
使用本實用新型后,在板式塔的頂部生成的粗酯半成品中的醇含量低于1%,且設(shè)備使用的時間及維護周期較原有的傳統(tǒng)設(shè)備有明顯的提高,從而降低了生產(chǎn)的成本,提高了生產(chǎn)的效率。
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