[實用新型]一種制氮氣設備有效
| 申請號: | 201320081115.9 | 申請日: | 2013-01-28 |
| 公開(公告)號: | CN203200025U | 公開(公告)日: | 2013-09-18 |
| 發明(設計)人: | 黃昌華;韓固勇;于卿枝;鄧建;陸璐;張強;牛偉恒;劉玉超 | 申請(專利權)人: | 黃昌華 |
| 主分類號: | C01B21/04 | 分類號: | C01B21/04 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 221000 江蘇省徐州*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 氮氣 設備 | ||
技術領域
本實用新型屬于空氣分離設備領域,尤其涉及一種制氮氣設備。?
背景技術
目前,采用膜分離法分離空氣的方法被廣泛應用,其中制取高純度、低露點氮氣的制氮氣設備主要由空氣壓縮機、制冷壓縮機、隔膜壓縮機、冷卻器、換熱器、蒸發器、中空纖維膜器、電加熱器、除氧器、干燥器、水泵、儲氣罐等組成。其工藝流程通常為:空氣經過濾器過濾后被空氣壓縮機壓縮,壓力升高到1.25MPa左右,同時,完成初步的冷卻、除水、除油、除塵,進入冷干機進行深度冷卻到5℃左右,盡可能地除去空氣中的水分,經過濾器過濾、電爐加熱,溫度升高到45℃左右后再進入中空纖維膜器,被中空纖維膜器分離后的氣體分為兩股:透過側的廢氧氣體排空,未透過膜層的氮氣進入除氧器,在除氧催化劑的作用下,普氮中的微量氧氣被除去,進入冷卻器冷卻,溫度下降到接近室溫后,進入干燥器,在干燥器中的吸附劑作用下,實現深度干燥,出口氮氣的露點可達-65℃以下,變成高純度、低露點的氮氣,高純度的氮氣經過濾器過濾后進入貯氣罐,最后,被隔膜壓縮機壓縮后充入氣瓶。?
所述工藝流程,壓縮空氣進入中空纖維膜器前,需盡可能地減少壓縮空氣中的水分含量,又由于中空纖維膜器在45℃左右時的工作狀態最佳,為了保證中空纖維膜器處于最佳的工作狀態,在空氣進中空纖維膜器前設置了一個冷干機組及一個電爐,讓壓縮空氣先通過冷干機組進行冷卻,壓縮空氣出冷干機組的溫度達到5℃左右,分離出水分,然后壓縮空氣通過電爐加熱,確保壓縮空氣進中空纖維膜器時溫度在45℃左右。?
所述工藝流程,氮氣在除氧器內的溫度為180℃左右,只有在這樣的高溫下才能夠順利地將氮氣中的微量氧氣清除,進入干燥器時氮氣的溫度又需維持在室溫,因此,在除氧器與干燥器之間設置了一個冷卻器,用來降低氮氣的溫度。另外,隔膜壓縮機壓縮氮氣時會產生大量的熱量,為了讓隔膜壓縮機正常工作并降低壓縮機工作時的能耗,需將隔膜壓縮機工作時產生的熱量及時帶走。因此,在此工藝流程中,另設一個冷水系統,循環水先經過制冷機組,把熱量傳給制冷機組,水溫降低到25℃左右進入冷卻器及隔膜壓縮機,將熱量帶出,如此往復。?
所述工藝流程,壓縮空氣首先被冷卻到5℃左右,然后又迅速被電爐加熱到45℃左右,循環水出隔膜壓縮機及冷卻器的溫度是高于45℃的,這時的熱水沒有用來加溫空氣,而是直接進入冷水機組的換熱器,消耗制冷機組產生的冷量。這種設計存在明顯缺陷,造成了系統能量極大的浪費,增加了單位氮氣產品的能耗,有改進以降低生產單位氮氣產品能耗的現實需要。?
實用新型內容
本實用新型的目的在于克服現有制氮氣設備的不足,提供了一種設計合理、能耗低的制氮氣設備。?
本實用新型解決其技術問題所采取以下技術方案實現的:?
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