[發(fā)明專利]利用精餾塔回收甲醇的方法無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201310692581.5 | 申請日: | 2013-12-18 |
| 公開(公告)號: | CN103708996A | 公開(公告)日: | 2014-04-09 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 周燦方;裴增昌;顧紅軍;張劍飛;高瞻;余俊 | 申請(專利權(quán))人: | 江蘇江山制藥有限公司 |
| 主分類號: | C07C31/04 | 分類號: | C07C31/04;C07C29/80 |
| 代理公司: | 靖江市靖泰專利事務(wù)所 32219 | 代理人: | 陸平 |
| 地址: | 214500 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 利用 精餾塔 回收 甲醇 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種回收甲醇的方法,特別是涉及一種利用精餾塔回收甲醇的方法。
背景技術(shù)
維生素C生產(chǎn)過程中,甲醇作為有機(jī)溶劑,在維生素C的各個生產(chǎn)階段,參與化學(xué)反應(yīng)、結(jié)晶過程等單元操作,使用量大,生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的低含量甲醇,不能有效回收,被直接排放至環(huán)保處理,甲醇浪費大,同時增加了環(huán)保處理成本。節(jié)能降耗、環(huán)境治理等工作是維生素C生產(chǎn)企業(yè)一直面臨的生存課題。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種利用精餾塔回收甲醇的方法,其提高甲醇回收率,降低生產(chǎn)成本,減少環(huán)境污染。
本發(fā)明是通過下述技術(shù)方案來解決上述技術(shù)問題的:一種利用精餾塔回收甲醇的方法,其特征在于,其包括以下步驟:
步驟一,將低含量甲醇水溶液通過精餾塔進(jìn)行精餾;
步驟二,充分利用產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的蒸汽尾氣,預(yù)熱低含量甲醇水溶液的溫度至50~60℃,然后進(jìn)入精餾塔進(jìn)行回收;
步驟三,通過持續(xù)的泄壓來控制加壓塔壓力,將少量不合格甲醇進(jìn)入常壓塔繼續(xù)回收來實現(xiàn)精餾塔的穩(wěn)定運行。
優(yōu)選地,所述過程控制塔的回流比為6:1,頂溫為75℃~80℃。
優(yōu)選地,所述低含量甲醇水溶液量的通入量為25~30m3/h,過程控制塔的加熱蒸汽流量為7~7.5t/h。
優(yōu)選地,所述低含量甲醇水溶液預(yù)熱后形成低含量甲醇水溶液凝水。
本發(fā)明的積極進(jìn)步效果在于:本發(fā)明利用雙效精餾塔對維生素C生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的低含量甲醇凝水進(jìn)行回收甲醇,本發(fā)明是將低含量甲醇凝水溶液通過預(yù)熱到一定溫度后,進(jìn)入甲醇精餾塔,通過控制回流比以及加壓塔壓力等措施,在確保精餾塔穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上,獲得高含量的回收甲醇,降低維生素C生產(chǎn)中的甲醇消耗,節(jié)約生產(chǎn)成本。本發(fā)明克服了正常生產(chǎn)過程甲醇精餾塔對進(jìn)塔甲醇含量的要求,提高了甲醇塔的適應(yīng)性。
具體實施方式
本發(fā)明利用精餾塔回收甲醇的方法包括以下步驟:
步驟一,將低含量甲醇水溶液通過精餾塔進(jìn)行精餾;所述低含量甲醇水溶液量的通入量為25~30m3/h,過程控制塔的加熱蒸汽流量為7~7.5t/h。
步驟二,充分利用產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的蒸汽尾氣,預(yù)熱低含量甲醇水溶液的溫度至50~60℃,然后進(jìn)入精餾塔進(jìn)行回收;所述過程控制塔的回流比為6:1,頂溫為75℃~80℃。低含量甲醇水溶液預(yù)熱后形成低含量甲醇水溶液凝水。
步驟三,通過持續(xù)的泄壓來控制加壓塔壓力,將少量不合格甲醇進(jìn)入常壓塔繼續(xù)回收來實現(xiàn)精餾塔的穩(wěn)定運行。
本發(fā)明的一個具體試驗實施例如下:集中收集生產(chǎn)過程中的低含量甲醇水溶液250m3并進(jìn)行精餾,充分利用產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的蒸汽尾氣,預(yù)熱低含量甲醇水溶液的溫度至50~60℃,以25?m3/h的流量進(jìn)入甲醇塔進(jìn)行精餾回收,過程控制塔的加熱蒸汽流量為7.5?t/h,回流比為6:1,塔頂溫度(簡稱“頂溫”)為76℃~80℃,持續(xù)生產(chǎn)10小時,通過計量,獲得90%的21?m3高含量甲醇,蒸汽使用量為72.6T。
本發(fā)明的另一個具體試驗實施例如下:集中收集生產(chǎn)過程中的低含量甲醇水溶液200m3并進(jìn)行精餾,充分利用產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的蒸汽尾氣,預(yù)熱低含量甲醇水溶液的溫度至50~60℃,以30?m3/h的流量進(jìn)入甲醇塔進(jìn)行精餾回收,過程控制塔的加熱蒸汽流量為7.0?t/h,回流比為6:1,塔頂溫度為75℃~77℃,持續(xù)生產(chǎn)8小時,通過計量,獲得93%的16.5?m3高含量甲醇,蒸汽使用量為56T。
本發(fā)明充分利用維生素C生產(chǎn)過程中的蒸汽尾氣,預(yù)熱低含量甲醇水溶液的溫度至50~60℃,然后進(jìn)入精餾塔進(jìn)行回收,可有效降低對低含量甲醇水溶液回收過程中蒸汽的消耗,節(jié)約回收成本。由于低含量甲醇回收操作時加壓塔壓力過高,超出塔的壓力許可范圍,過程通過持續(xù)的泄壓來控制加壓塔壓力,并持續(xù)向常壓塔出不合格甲醇,在向常壓塔提供熱源的同時,將少量不合格甲醇進(jìn)入常壓塔繼續(xù)回收,實現(xiàn)塔的穩(wěn)定運行。本發(fā)明過程控制塔的回流比6:1,頂溫75℃~80℃,獲得90%左右的高含量甲醇溶液,可用于生產(chǎn),提高了甲醇回收率。本發(fā)明通過低含量甲醇水溶液凝水的進(jìn)塔回收,起到了清洗再沸器的效果,解決了精餾塔回收過程再沸器易積炭堵塞難題;廢水中甲醇基本實現(xiàn)零排放,降低了對環(huán)境影響。
本發(fā)明不限于這些公開的實施例,本發(fā)明將覆蓋技術(shù)方案所描述的范圍,以及權(quán)利要求范圍的各種變形和等效變化,在不偏離本發(fā)明的技術(shù)解決方案的前提下,對本發(fā)明所作的本領(lǐng)域技術(shù)人員容易實現(xiàn)的任何修改或改進(jìn)均屬于本發(fā)明所要求保護(hù)的范圍。
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