[發(fā)明專利]煤氣發(fā)生站間歇式綜合處理系統(tǒng)及其處理方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201310648262.4 | 申請(qǐng)日: | 2013-12-04 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN103723853A | 公開(kāi)(公告)日: | 2014-04-16 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 翁林興 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 江蘇雙凈凈化科技有限公司 |
| 主分類號(hào): | C02F9/04 | 分類號(hào): | C02F9/04 |
| 代理公司: | 無(wú)錫市大為專利商標(biāo)事務(wù)所 32104 | 代理人: | 曹祖良 |
| 地址: | 214123 江蘇*** | 國(guó)省代碼: | 江蘇;32 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 煤氣 發(fā)生 間歇 綜合 處理 系統(tǒng) 及其 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種煤氣發(fā)生站間歇式綜合處理系統(tǒng)及其處理方法,屬于廢水處理技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù)
煤氣發(fā)生站的廢水,水質(zhì)十分復(fù)雜,含有大量酚、焦油、懸浮物、氨氮、氰化物、硫化物等十幾種有害物質(zhì),處理十分困難,一直是國(guó)內(nèi)外污水處理領(lǐng)域的一大難題,幾十年來(lái)尚未出現(xiàn)突破性研究成果,許多煤氣發(fā)生站的廢水,是靠大量的生活污水和循環(huán)水稀釋后“達(dá)標(biāo)排放”,根本不符合國(guó)家環(huán)??偩株P(guān)于控制總量的原則。
現(xiàn)有的煤氣發(fā)生站廢水處理方法,仍然處于試驗(yàn)性階段,比較完整的處理方法分三個(gè)階段:
第一階段為預(yù)處理:工藝流程為將廢水引入酸化混凝破乳槽,加入硫酸和鐵鹽,同時(shí)用壓縮空氣曝氣破乳,然后進(jìn)入加溫混凝槽,用蒸汽將廢水加溫至55-70℃,再進(jìn)入凈化槽,加入焦油渣,用壓縮空氣進(jìn)行曝氣攪拌20分鐘后靜止沉淀,污泥脫水后固廢處理,出液稀釋后進(jìn)入生化處理階段。
預(yù)處理階段,懸浮物除去率為84.8%-96.4%,油除去率為26.6%-27.4%,每噸廢水消耗的材料為:98%的硫酸1kg,鐵0.06kg,氯化鈣0.5kg,硫酸鋁0.2kg,活化硅酸(水玻璃)0.12kg,焦油渣250-300kg,蒸汽加溫到55-70℃,壓縮空氣曝氣。
第二階段為生化處理:預(yù)處理后“凈化槽”的出水經(jīng)稀釋后進(jìn)入生化處理階段。
活性污泥法:采用笛貝克式曝氣池,生化污泥進(jìn)入二沉池,能去除揮發(fā)酚81%-93%,去除COD為48%-62%,BOD5為71%-90%。
生物轉(zhuǎn)盤(pán)法:由單軸一級(jí)和單軸四級(jí)兩組生物轉(zhuǎn)盤(pán)和一個(gè)二沉池(斜管沉淀池)組成,單軸一級(jí)轉(zhuǎn)盤(pán)直徑2m,盤(pán)材為鋁合金,盤(pán)片25片,單軸四級(jí)盤(pán)片直徑和材料與一級(jí)相同,盤(pán)片為71片。生物轉(zhuǎn)盤(pán)酚的除去率最高可達(dá)99.5%,而COD的除去率最高只有80.3%。
第三階段為深度處理:進(jìn)過(guò)預(yù)處理和生化處理后的煤氣發(fā)生站的廢水,仍然含有一定的酚和色度,必須進(jìn)行深度處理。
深度處理的流程為:生化處理的廢水進(jìn)入混凝反應(yīng)槽,加入混凝劑,同時(shí)用壓縮空氣進(jìn)行曝氣攪拌,然后用泵打入斜管沉淀池,沉定污泥進(jìn)行脫水處理后進(jìn)行固廢處理,上清液進(jìn)入雙層濾料池,除去機(jī)械雜質(zhì),出水進(jìn)中間水池,再用泵打入活性碳吸附柱,出水中的酚含量可降至0.02mg/L,色度由500降為2。
這種煤氣發(fā)生站廢水處理方法存在以下不足之處:處理設(shè)備多,占地面積大;處理工藝復(fù)雜,流程冗長(zhǎng);固廢物多,容易造成二次污染;投加藥品多,處理費(fèi)用高;工藝不穩(wěn)定,管理困難;
至于其他處理方法,包括預(yù)處理后用多級(jí)逆流萃取除酚,工藝設(shè)備仍然非常復(fù)雜,處理后的酚含量仍然高達(dá)1-50mg/L,而COD更是達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn),而其他有害物質(zhì)的除去率更低,采用高溫蒸發(fā),每噸廢水所需熱量為2.68×106KJ,能耗實(shí)在太大,有的處理方法不但工藝雜,設(shè)備繁多,而且處理費(fèi)用昂貴,處理一噸廢水耗資達(dá)200元以上。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于克服上述不足之處,提供一種采用間歇式綜合處理方法的煤氣發(fā)生站綜合處理系統(tǒng)。
按照本發(fā)明提供的技術(shù)方案,一種煤氣發(fā)生站間歇式綜合處理系統(tǒng),包括廢水調(diào)節(jié)池,廢水調(diào)節(jié)池外側(cè)設(shè)置提升泵,提升泵與綜合反應(yīng)罐連接;綜合反應(yīng)罐一側(cè)設(shè)置有第一清水閥和第二清水閥,并通過(guò)第一清水閥和第二清水閥與清水池連接;
所述綜合反應(yīng)罐底部連接有隔離泵,隔離泵與壓濾機(jī)一端連接,壓濾機(jī)的另一端與清水池連接;
所述清水池和綜合反應(yīng)罐均通過(guò)閥門(mén)與空氣壓縮機(jī)相連。所述空氣壓縮機(jī)可以移動(dòng)。
所述煤氣發(fā)生站間歇式綜合處理系統(tǒng)的處理方法,步驟如下:
(1)廢水的加入:位于廢水調(diào)節(jié)池中的煤氣廢水由提升泵打入綜合反應(yīng)罐(2),廢水加至定量標(biāo)線時(shí)停泵;
(2)一次曝氣反應(yīng):根據(jù)待處理的廢水中的焦油含量,加入質(zhì)量濃度為98%的工業(yè)硫酸100-500ppm,同時(shí)進(jìn)行曝氣攪拌,曝氣時(shí)間25-35min;
(3)二次曝氣反應(yīng):步驟(2)所得混合溶液中加入混合溶液中總重量計(jì)的粉末活性碳0.3%-1.0%,攪均勻后繼續(xù)曝氣,20-50℃曝氣反應(yīng)0.5-3h;
(4)沉降:在步驟(3)所得的混合溶液中加入混合溶液總重量計(jì)0.2%-0.4%聚合氯化鋁和5-10ppm聚丙烯酰胺,攪拌均勻后停止攪拌,絮凝物靜止沉降,1-2h,降至反應(yīng)罐底部15%-25%;
(5)后處理:將綜合反應(yīng)罐中上部的上清液通過(guò)第一清水閥和第二清水閥放入清水池,綜合反應(yīng)罐罐底污泥用隔離泵打入壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,濾出液回用,固廢物進(jìn)行焚燒處理。
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