[發(fā)明專利]水泥熟料燒成系統(tǒng)控制方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201310526807.4 | 申請日: | 2013-10-30 |
| 公開(公告)號: | CN103542716A | 公開(公告)日: | 2014-01-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 郭紅軍;郭佳 | 申請(專利權(quán))人: | 淄博科邦熱工科技有限公司 |
| 主分類號: | F27B7/42 | 分類號: | F27B7/42 |
| 代理公司: | 青島發(fā)思特專利商標代理有限公司 37212 | 代理人: | 鞏同海 |
| 地址: | 255086 山東省淄*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 水泥 熟料 燒成 系統(tǒng) 控制 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種水泥熟料燒成系統(tǒng)控制方法,尤其涉及新型干法水泥熟料生產(chǎn)系統(tǒng)的控制方法。
背景技術(shù)
水泥生產(chǎn)先后經(jīng)歷了倉窯、立窯、干法回轉(zhuǎn)窯、濕法回轉(zhuǎn)窯和新型干法回轉(zhuǎn)窯等發(fā)展階段,最終形成現(xiàn)代的預(yù)分解新型干法水泥煅燒技術(shù)。
水泥熟料燒成系統(tǒng)的操作,是直接關(guān)系到水泥質(zhì)量和成本的重要工作。新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)的核心是懸浮預(yù)熱和窯外分解技術(shù)。因此,采用窯外分解技術(shù)的燒成系統(tǒng),首先需要保證窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)特別是分解爐的正常、穩(wěn)定、高效的工作。并使其最大限度的發(fā)揮預(yù)熱預(yù)分解作用。而目前正在運行的新型干法熟料燒成生產(chǎn)線,多年以來一直都是延續(xù)一種基本相同得原則和方法來操作。這種方法在運行中的表現(xiàn)特點為:
三次風(fēng)管的閥門開度控制在30%~50%,以加強窯內(nèi)通風(fēng);噴煤管的火焰調(diào)整為活潑有力,把噴煤管定位在第四象限,加強火焰對熟料的直接熱交換作用。
隨著新型干法生產(chǎn)技術(shù)的進步和社會環(huán)境對節(jié)能減排和減少氮氧化物等有害氣體排放要求的不斷提高。這種舊有的控制方法已經(jīng)逐漸感到難以適應(yīng)這些要求。
發(fā)明內(nèi)容
根據(jù)以上現(xiàn)有技術(shù)中的不足,本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是:提供一種水泥熟料燒成系統(tǒng)控制方法,實現(xiàn)水泥熟料燒成的高質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗、低排放。
本發(fā)明所述的水泥熟料燒成系統(tǒng)控制方法,包括供風(fēng)系統(tǒng)、煤粉供應(yīng)系統(tǒng),控制三次風(fēng)管的閥門,使其開度在70%~100%;控制噴煤管定位在窯口中心線以上。
將三次風(fēng)管閥門開大,帶來的明顯好處為:三次風(fēng)管的沿程阻力減小,降低了從窯頭罩到分解爐出口處窯、爐兩個系列的平衡壓力;減少三次風(fēng)從窯頭罩到分解爐的輸送過程中的溫度降,提高了三次風(fēng)進入分解爐時的溫度;三次風(fēng)管閥門的磨損減少;三次風(fēng)管內(nèi)的積灰減少甚至沒有積灰。這些效果都是生產(chǎn)管理者希望而以前無法做到的。控制噴煤管定位在窯口中心線以上,提高了熱交換效率,避免形成還原氣氛的工況,同時提高了物料向前移動速度,提高產(chǎn)量。
保持閥門開度在70%~100%,控制篦冷機一段的風(fēng)機,以向回轉(zhuǎn)窯內(nèi)提供充足的燃燒用空氣,使煤粉充分燃燒,降低能耗,使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
控制噴煤管定位在以窯口中心線為原點,以窯口截面水平方向為X軸,以窯口截面豎直方向為Y軸的直角坐標系內(nèi),X軸為0,Y軸為5mm~100mm。
進一步包括:控制噴煤管,調(diào)整火焰形狀為正常火焰,使火焰在長度方向上的溫度差變小,可以接近恒溫的工況,正常火焰形狀長而均勻,最終形成接近恒溫煅燒的工藝狀況。采用正常火焰燒成制度燒制出來的熟料,質(zhì)量穩(wěn)定,不容易出現(xiàn)游離鈣忽高忽低的大波動,同時由于燒成帶溫度穩(wěn)定,熟料結(jié)粒好于其他幾種燒成制度下生成的熟料。
控制窯頭罩溫度≧1100℃,優(yōu)選溫度在1100℃~1200℃,減少系統(tǒng)用煤量。
控制三次風(fēng)管的閥門,使其開度在70%-100%;控制控制噴煤管定位在以窯口中心線為原點,以窯口截面水平方向為X軸,以窯口截面豎直方向為Y軸的直角坐標系內(nèi),X軸為0,Y軸為5mm~100mm;控制窯頭罩溫度≧1100℃。
工作原理:
采用窯外分解技術(shù)的燒成系統(tǒng),首先需要保證窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)特別是分解爐的正常穩(wěn)定工作,并使其最大限度的發(fā)揮作用。首先要保證分解爐的用風(fēng),這樣,三次風(fēng)管的閥門就應(yīng)該盡可能的打開,使其開度達到70%-100%,增加分解爐用風(fēng)量,保證分解爐內(nèi)實際流場更加接近設(shè)計的流場。已有實驗證明,分解爐的用風(fēng)量和溫度增加后,可以加快煤粉的燃燒。當(dāng)減少了窯內(nèi)的用風(fēng)量后,可以不用采用拉大窯內(nèi)通風(fēng)來拉長噴煤管火焰的做法,使火焰的形狀受外界(窯內(nèi)通風(fēng))的影響減小,可以容易的調(diào)整火焰形狀,形成正常火焰煅燒的煅燒操作制度,從而使燒制出來的熟料質(zhì)量穩(wěn)定,不容易出現(xiàn)游離鈣忽高忽低的大波動。
三次風(fēng)管的閥門打開幅度超過60%~70%,往往會出現(xiàn)窯內(nèi)通風(fēng)不足的現(xiàn)象,這種情況下,如果再繼續(xù)提高產(chǎn)量,將會造成用煤量大幅增加的現(xiàn)象,使熟料的熱耗急劇增加,形成產(chǎn)量越高,熱耗越高的現(xiàn)象。而且還會因為煤粉不能充分燃燒,容易造成質(zhì)量不穩(wěn)定的狀況。因此,操作時需要用篦冷機一段的風(fēng)機來提供風(fēng)量,或者是提高噴煤管的供風(fēng)量,使煤粉充分燃燒,降低能耗,使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
當(dāng)窯頭罩的溫度≧1100℃并穩(wěn)定時,系統(tǒng)的用煤量就可以減少,同時熟料的急冷效果良好。
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