[發(fā)明專利]一種小型腌制廠廢水的集成處理方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201310472143.8 | 申請日: | 2013-10-11 |
| 公開(公告)號: | CN103553266A | 公開(公告)日: | 2014-02-05 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 于鵬飛;康忠會;黃殿男;傅金祥;馬興冠 | 申請(專利權(quán))人: | 沈陽建筑大學(xué) |
| 主分類號: | C02F9/14 | 分類號: | C02F9/14;C02F3/28;C02F3/30;C02F1/66 |
| 代理公司: | 沈陽杰克知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 21207 | 代理人: | 李宇彤 |
| 地址: | 110168 遼*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 小型 腌制 廢水 集成 處理 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及廢水處理技術(shù)領(lǐng)域,確切地說是一種小型腌制廠廢水的集成處理方法,特別涉及水解酸化-厭氧好氧交替反應(yīng)器及內(nèi)部回流方法處理腌制廢水技術(shù),經(jīng)處理后的出水水質(zhì)穩(wěn)定,可直接排放。
背景技術(shù)
經(jīng)統(tǒng)計,每30萬噸榨菜需約100噸水進行淘洗,目前我國每年排放腌制廢水進733萬噸左右,而腌制廢水具有高鹽度濃度,含鹽量最高可達70000mg/L,COD濃度約在10000mg/L,而且一般得腌制廠規(guī)模較小,較為分散;由于經(jīng)濟等原因,小型腌制廠周圍很難建立污水處理廠,如果直接排放對環(huán)境會產(chǎn)生嚴重的影響;而一般的生物處理工藝及運行方法很難使腌制廢水得到充分的處理,未得到充分處理的腌制廢水排放到大自然中一樣會對環(huán)境造成很嚴重的影響。
目前,我國對腌制廢水的治理仍側(cè)重于普通的厭氧-好氧方法進行處理,采用的各類技術(shù)雖然可以對腌制廢水達到一定程度上的處理,但是一般生物處理工藝占地面積較大,產(chǎn)泥量多,不符合處理小型腌制廠廢水的特點,且具有處理效果并不理想、企業(yè)管理不方便等諸多問題。
因此,針對腌制廢水的高COD、高氨氮的特點及腌制企業(yè)在環(huán)保工作中的實際情況,開發(fā)出本套水解酸化-回流式厭氧好氧交替為主體,結(jié)合內(nèi)部回流運行方式來處理腌制廢水的技術(shù)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種小型腌制廠廢水的集成處理方法,用于腌制榨菜待處理廢水的COD含量在10000mg/L左右,B/C在0.35左右,氨氮濃度在200mg/L左右,磷含量在15mg/L左右。經(jīng)處理后的廢水各項指標符合國家二級排放標準,且占地面積小,產(chǎn)泥量少;負荷小型處理小型腌制廠廢水的特點。??腌制廢水首先進入水解酸化單元反應(yīng)完全后出水進水中間調(diào)節(jié)池進行pH的調(diào)節(jié),經(jīng)調(diào)節(jié)后的出水經(jīng)提升泵連續(xù)進入回流式厭氧裝置、好氧裝置,經(jīng)厭氧好氧一次處理后的出水經(jīng)回流回流到厭氧好氧裝置的始端進行再次處理;處理過程中控制運行的溫度、水力停留時間、溶解氧DO及進水pH等參數(shù);廢水經(jīng)過一次降解后出水采用內(nèi)部回流工藝,將一次出水重新回流到始端再次進行處理,保證了出水水質(zhì)。
本發(fā)明根據(jù)處理功能不同劃分為2個組成單元,即水解酸化處理單元、回流式厭氧好氧交替處理單元。待處理的腌制廢水依次通過水解酸化處理單元,可以提高廢水的可生化性;回流式厭氧好氧交替處理單元,可去除廢水的有機物、氨氮及磷等污染物,內(nèi)部回流方式又將未達標的廢水回流到厭氧段重新處理,保證了處理系統(tǒng)的處理效果和出水水質(zhì)。
1.水解酸化處理單元,本單元包含自動攪拌器、自動控溫裝置、自動進水閥及自動出水閥等設(shè)備。腌制廢水自水箱通過自動進水閥進入,水解酸化反應(yīng)階段通過自動控制裝置控制攪拌器,使裝置內(nèi)的污泥與廢水充分反應(yīng),控制水解酸化進行水解和酸化兩個階段,使廢水的大分子有機物降解,提高腌制廢水的可生化性,為后續(xù)生物處理提供良好的處理條件。除此之外,利用水解酸化法預(yù)處理高鹽廢水,處理成本低、效果好,而且水解酸化可降低污泥產(chǎn)率,設(shè)備體積小,符合小型腌制水廠的特點。
2回流式厭氧好氧交替處理單元,該單元主要承擔(dān)經(jīng)水解酸化處理后的腌制廢水有機物及氮磷的去除,厭氧段錯層布置15~25cm稻草桿作為填料層,好氧段填加2~3cm玉米棒芯作為填料,厭氧段主要去除有機物,對氨氮也有一定效果的去除;好氧段對有機物及氮磷都有較好的處理效果。但考慮的腌制廢水的進水有機物含量很高,大約在20000mg/L,經(jīng)水解酸化后的有機物含量也在15000mg/L左右,經(jīng)過一次厭氧-好氧的混合處理很難達到排放標準,所以在厭氧好氧混合單元中加入和回流工藝,一次處理后的出水經(jīng)過回流工藝在此進入到厭氧段進行處理,保證了腌制廢水最終出水的水質(zhì)。
內(nèi)部回流工藝包括出水集水箱、回流泵、自動控制閥等裝置組成,保證一次處理出水可以連續(xù)的回流到厭氧好氧交替單元的初試段。
本發(fā)明的優(yōu)點是:經(jīng)處理后的廢水各項指標符合國家二級排放標準,且占地面積小,產(chǎn)泥量少;負荷小型處理小型腌制廠廢水的特點。
附圖說明
圖1為本發(fā)明工藝裝置圖。
圖2為水解酸化-回流式厭氧好氧交替法處理后出水COD去除效果圖。
圖3為水解酸化-回流式厭氧好氧交替法處理后氨氮去除效果圖。
圖4為水解酸化-回流式厭氧好氧交替法處理后磷去除效果圖。
圖中1-進水箱,2-自動攪拌器,3-水解酸化反應(yīng)器,4-Ph調(diào)節(jié)裝置,5-進水提升泵,6、7-厭氧好氧交替反應(yīng)器,8-回流泵,9-溢流堰,10-厭氧段填料,11-好氧段填料,12-進水管,13-出水管。
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