[發(fā)明專利]一種提高苦鹵化工副產(chǎn)鹽粒度及純度的方法無效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201310430020.8 | 申請(qǐng)日: | 2013-09-18 |
| 公開(公告)號(hào): | CN103496719A | 公開(公告)日: | 2014-01-08 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 任杰;劉立平;韓豐 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 天津長(zhǎng)蘆漢沽鹽場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
| 主分類號(hào): | C01D3/06 | 分類號(hào): | C01D3/06 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 300480 *** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 提高 苦鹵 化工 鹽粒 純度 方法 | ||
所屬領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種制鹽方法,特別涉及一種提高苦鹵化工副產(chǎn)鹽粒度及純度的方法。
背景技術(shù)
現(xiàn)有苦鹵化工生產(chǎn)過程中,伴隨氯化鉀產(chǎn)品的生產(chǎn)常會(huì)副產(chǎn)一些副產(chǎn)鹽,分別為氯化鉀生產(chǎn)中兌鹵沉降過程析出的苦鹽、氯化鉀蒸發(fā)過程中析出的二效鹽和一水硫酸鎂生產(chǎn)過程中分離出的分離鹽三種副產(chǎn)鹽。其中,苦鹽因顆粒細(xì)小,含有有機(jī)物殘骸等雜質(zhì),使顏色黑黃,品質(zhì)較差,大部分作為工業(yè)廢渣排棄。二效鹽通常進(jìn)入精鹽車間通過洗滌脫水等工藝,生產(chǎn)濕精制工業(yè)鹽產(chǎn)品。分離鹽是在以氯化鉀副產(chǎn)高低溫鹽為原料生產(chǎn)一水硫酸鎂產(chǎn)品時(shí),從高低溫鹽中分離而出的,分離出的鹽因含有較多硫酸鎂、氯化鈉雜質(zhì),需要對(duì)此類副產(chǎn)鹽進(jìn)行洗滌才能作為工業(yè)精制鹽使用。因此,三種副產(chǎn)鹽均存在粒度較細(xì),含雜質(zhì)較多,經(jīng)濟(jì)價(jià)值不高的缺陷。而且,在通常情況下,三種副產(chǎn)鹽由于所處工序不同,在工廠布局中多較為分散,造成多處生產(chǎn),多處包裝,給生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)帶來了很大的難度,增加了生產(chǎn)成本。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明為解決苦鹵化工副產(chǎn)鹽粒度和純度較低、經(jīng)濟(jì)價(jià)值不高的問題,提供了一種提高苦鹵化工副產(chǎn)鹽粒度及純度的方法,有效解決了副產(chǎn)鹽產(chǎn)品質(zhì)量不同且雜質(zhì)含量較高、粒度較細(xì)的問題,使產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高。
本發(fā)明為解決公知技術(shù)中存在的技術(shù)問題所采取的技術(shù)方案是:
一種提高苦鹵化工副產(chǎn)鹽粒度及純度的方法,依次按以下幾個(gè)工序進(jìn)行:
(1)兌鹵結(jié)晶工序,將一水硫酸鎂生產(chǎn)過程中的分離工序產(chǎn)生的分離鹽、氯化鉀二效蒸發(fā)器排出的二效鹽一并加入到兌鹵結(jié)晶器內(nèi)作為晶種,加入制鹽母液苦鹵和制氯化鉀母液老鹵進(jìn)行攙兌并混合均勻;由兌鹵結(jié)晶器溢流出的混合鹵排入沉降器進(jìn)行沉降澄清,沉降后排出的苦鹽送回兌鹵結(jié)晶器,沉降器上部溢流出的混合清鹵作為生產(chǎn)氯化鉀的原料送入氯化鉀蒸發(fā)工序;
(2)逆流洗滌工序,將由兌鹵結(jié)晶器底部排出的鹽漿送入逆流洗滌器中,苦鹵由逆流洗滌器底部通入,對(duì)鹽漿進(jìn)行洗滌,上層溢流液送回兌鹵結(jié)晶器;
(3)一次脫水工序,由逆流洗滌器底部排出的鹽漿通過旋流器增稠后,送入一次離心機(jī)脫水,甩后液送回兌鹵結(jié)晶器;
(4)二次脫水工序,將白水加入由一次離心機(jī)排出的濕鹽并攪拌打漿后,送入二次離心機(jī)脫水;
(5)干燥工序,將二次離心機(jī)排出的濕鹽送入干燥床進(jìn)行干燥,得到精制鹽產(chǎn)品。
根據(jù)以上技術(shù)方案,所述逆流洗滌工序中,可加入約鹽漿體積5%的白水。
本發(fā)明具有的優(yōu)點(diǎn)和有益效果是:
本發(fā)明有效解決了苦鹵化工副產(chǎn)鹽粒度較細(xì),純度不高的問題,采用適當(dāng)?shù)墓に嚧胧⑷N副產(chǎn)鹽合為一處生產(chǎn),通過使用兌鹵結(jié)晶器與逆流洗滌設(shè)備使副產(chǎn)鹽的粒度、質(zhì)量得到明顯提高,達(dá)到國家一級(jí)精制鹽標(biāo)準(zhǔn)。本發(fā)明的技術(shù)方案未改變混合鹵中的鉀鎂比,該技術(shù)方案可在苦鹵化工企業(yè)順利實(shí)施。兌鹵結(jié)晶工藝降低了混合鹵中氯化鈉的含量,更有利于下游產(chǎn)品的質(zhì)量升級(jí)。
附圖說明
圖1:提高苦鹵化工副產(chǎn)鹽粒度及純度的方法工藝流程簡(jiǎn)圖。
具體實(shí)施方式
為能進(jìn)一步了解本發(fā)明的發(fā)明內(nèi)容、特點(diǎn)及功效,茲例舉以下實(shí)施例,并配合附圖詳細(xì)說明如下:
一種提高苦鹵化工副產(chǎn)鹽粒度及純度的方法,依次按以下幾個(gè)工序進(jìn)行:
(1)兌鹵結(jié)晶工序,將一水硫酸鎂生產(chǎn)過程中的分離工序產(chǎn)生的分離鹽、氯化鉀二效蒸發(fā)器排出的二效鹽一并加入到兌鹵結(jié)晶器內(nèi)作為晶種,然后加入制鹽母液苦鹵和制氯化鉀母液老鹵進(jìn)行攙兌并混合均勻。由兌鹵結(jié)晶器溢流出的混合鹵排入沉降器進(jìn)行沉降澄清,沉降后排出的苦鹽送回兌鹵結(jié)晶器,沉降器上部溢流出的混合清鹵作為生產(chǎn)氯化鉀的原料送入氯化鉀蒸發(fā)工序。
由于苦鹵中氯化鈉是飽和的,而老鹵中氯化鈉、硫酸鎂和氯化鉀的含量都很低,而氯化鎂的含量很高,一般在440g/l左右。苦鹵與老鹵攙兌后,混合鹵中氯化鎂濃度得到提高,相應(yīng)的氯離子濃度也得到提高,因“同離子效應(yīng)”的結(jié)果而降低了氯化鈉的溶解度,故在兌鹵過程中有一部分氯化鈉要結(jié)晶析出,運(yùn)用兌鹵過程中氯化鈉溶解度降低存在的過飽度,將分離鹽和二效鹽加入到兌鹵結(jié)晶器中做為晶種,運(yùn)用兌鹵結(jié)晶器的育晶、分離、淘洗的功效,保證了排出鹽漿中氯化鈉粒徑的增大。
(2)逆流洗滌工序,將由兌鹵結(jié)晶器底部排出的鹽漿送入逆流洗滌器中,苦鹵由逆流洗滌器底部通入,對(duì)鹽漿進(jìn)行洗滌,上層溢流液送回兌鹵結(jié)晶器。
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