[發明專利]一種轉爐出鋼控制方法有效
| 申請號: | 201310412591.9 | 申請日: | 2013-09-11 |
| 公開(公告)號: | CN103773915A | 公開(公告)日: | 2014-05-07 |
| 發明(設計)人: | 柴建銘;楊彬;徐震;鄭凱;李洋;楊世俊 | 申請(專利權)人: | 江蘇永鋼集團有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/28 | 分類號: | C21C5/28 |
| 代理公司: | 南京蘇科專利代理有限責任公司 32102 | 代理人: | 黃春松 |
| 地址: | 215628 江蘇省蘇*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 轉爐 控制 方法 | ||
技術領域
本發明涉及到鋼鐵冶金過程中的轉爐煉鋼生產方法,更具體的說,涉及到一種轉爐出鋼控制方法。
技術背景
在轉爐出鋼過程中,原始出鋼控制完全依靠工人的肉眼觀察和經驗判斷,因現場環境惡劣,影響人的視線和判斷能力,判斷的誤差較大,常出現鋼水出不凈或鋼包下渣的現象,主要影響有:(1)鋼水出不凈造成鋼水收得率低,且影響濺渣護爐效果,爐襯壽命下降;(2)下渣降低了合金收得率,不僅增加合金使用量,而且合金使用量的波動給鋼水成分的穩定性也造成了影響;(3)下渣后鋼水回磷幅度較大,嚴重時導致廢品;(4)下渣后增加了鋼中夾雜物和氧含量,對鋼水純凈度影響較大。
發明內容
本發明所要解決的技術問題是,克服現有技術的缺點,提供一種轉爐出鋼控制方法,提高合金收得率、鋼水質量、鋼水收得率及爐襯壽命等指標,提升煉鋼綜合經濟效益。
為了解決以上技術問題,本發明提供一種轉爐出鋼控制方法,在轉爐出鋼過程中,將轉爐逐漸搖下使鋼水從轉爐出鋼口灌入到鋼包中,控制轉爐的出鋼傾角,當出鋼傾角為70°時,開始出鋼,逐漸增大轉爐的傾角并計時,出鋼完成時,轉爐的出鋼傾角為95°~100°。
本發明技術方案的進一步限定為,出鋼完成時,控制轉爐的出鋼傾角為95°。
進一步地,統計轉爐出鋼的出鋼總時間為T,當出鋼時間到達3/4T時,向轉爐中加入擋渣球,加入擋渣球時,控制轉爐的出鋼角度為85°~90°。
進一步地,在轉爐出鋼過程中,向轉爐內加入脫氧劑和合金,具體方法為:通過查看出鋼時間,在出鋼時間達四分之一時,將合金溜槽對準鋼流的位置,先加入脫氧劑,然后加入合金。
進一步地,所述脫氧劑為鋁餅。
進一步地,所述合金為碳粉、硅錳合金和/或硅鐵合金。
本發明的有益效果是:本發明提供一種轉爐出鋼控制方法,出鋼擋渣成功率由原來的80%提高到98%,轉爐下渣量按出鋼后鋼包表層渣厚測算,由原來厚度平均7cm降低到3cm;本發明的硅錳合金Mn元素收得率由原來平均92%左右提高至95%以上,鋼水回磷現象明顯減少,未出現因回磷嚴重導致的廢品;本發明使鋼中氧含量略有下降,夾雜物含量進一步降低。
附圖說明
圖1為本發明提供的轉爐出鋼控制方法中轉爐開始出鋼時的示意圖;
圖2為本發明提供的轉爐出鋼控制方法中轉爐結束出鋼時的示意圖;
圖3為本實施例中出鋼控制器的屏幕示意圖。
具體實施例
本實施例涉及的一種轉爐出鋼控制方法,將轉爐1設置于鋼包5的上方,在轉爐出鋼過程中,將轉爐逐漸搖下使鋼水從轉爐出鋼口灌入到鋼包5中。
本發明中,出鋼控制器的屏幕示意圖如圖3所示,在轉爐爐后的出鋼控制室8增加時間顯示屏6和傾角顯示屏7,顯示屏用以顯示轉爐的傾斜角度,計時器用以對轉爐的出鋼時間進行計時。
在轉爐出鋼過程中,開始出鋼時的示意圖如圖1所示,轉爐1向后搖至出鋼傾角為70°左右時,鋼水進入出鋼口區,開始出鋼,鋼水3由出鋼口4流入鋼包5中,開始出鋼時,鋼水的表層爐渣2高于出鋼口4。逐漸增大轉爐的傾角,搖爐工通過出鋼控制室8的傾角顯示屏7上顯示的轉爐傾角對轉爐傾角和出鋼時間的掌握,指導搖爐控制,提高操作穩定性,防止初期爐口溢渣。
當出鋼時間到達3/4T時(T為經多次統計得出的轉爐出鋼的出鋼總時間),向轉爐中加入擋渣球9,加入擋渣球9時,控制轉爐的出鋼角度為85°~90°。
出鋼完成時的示意圖如圖2所示,出鋼完成時,控制轉爐的出鋼傾角為95°~100°,本實施例中,轉爐的出鋼傾角為95°。
?另外,本發明在轉爐出鋼的過程中,向爐內加入脫氧劑和合金,具體方法為:通過查看出鋼時間,在出鋼時間達四分之一時,將合金溜槽對準鋼流的位置,先加入脫氧劑,然后加入合金。所述脫氧劑為鋁餅,所述合金為碳粉、硅錳合金和/或硅鐵合金。根據總裝入量、冶煉過程中的噴濺程度和吹煉時間,判斷轉爐出鋼量,確定出鋼時合金加入量。根據本爐次鋼水的吹煉終點碳含量,確定鋁餅等脫氧劑的加入量。
本發明出鋼擋渣成功率由原來的80%提高到98%,轉爐下渣量按出鋼后鋼包表層渣厚測算,由原來厚度平均7cm降低到3cm;本發明的硅錳合金Mn元素收得率由原來平均92%左右提高至95%以上,鋼水回磷現象明顯減少,未出現因回磷嚴重導致的廢品;本發明使鋼中氧含量略有下降,夾雜物含量進一步降低。
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