[發(fā)明專利]低碳抗酸管線鋼的制備方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201310356491.9 | 申請(qǐng)日: | 2013-08-15 |
| 公開(公告)號(hào): | CN103667875A | 公開(公告)日: | 2014-03-26 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 田志紅;單慶林;高圣永;郭小龍;王朝斌;張宏艷;王志鵬;宋佳友;邊吉明;周偉;楊曉山;王勝東 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司;首鋼總公司 |
| 主分類號(hào): | C22C38/04 | 分類號(hào): | C22C38/04;C22C33/04;C21C1/02;C21C5/28;C21C7/00 |
| 代理公司: | 北京華沛德權(quán)律師事務(wù)所 11302 | 代理人: | 劉杰 |
| 地址: | 063200*** | 國(guó)省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 低碳抗酸 管線 制備 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于本發(fā)明屬于煉鋼技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種低碳抗酸管線鋼的制備方法。
背景技術(shù)
隨著鋼鐵冶煉原材料價(jià)格的飛漲、能源物質(zhì)的短缺,以及冶煉技術(shù)的不斷創(chuàng)新,鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在這種形勢(shì)下,低成本生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)就顯得尤為重要。抗酸管線鋼生產(chǎn)主要難點(diǎn)在低碳的情況下要求硫含量同時(shí)低,現(xiàn)階段普遍采用的生產(chǎn)工藝流程為:轉(zhuǎn)爐-RH-LF-RH,轉(zhuǎn)爐鋼水在第一次RH主要進(jìn)行脫碳處理,然后在LF爐進(jìn)行脫S及成分調(diào)整,最后再次進(jìn)RH進(jìn)行真空處理,這樣的流程生產(chǎn)抗酸管線鋼成本及工序消耗會(huì)提高很多,不符合競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種能降低生產(chǎn)消耗,節(jié)約生產(chǎn)成本的低碳抗酸管線鋼的制備方法。
本發(fā)明提供的一種低碳抗酸管線鋼的制備方法,包括:
將鐵水進(jìn)行預(yù)脫硫后進(jìn)行扒渣處理,獲得硫含量≤0.001%的鐵水;
將所述硫含量≤0.001%的鐵水經(jīng)過脫磷轉(zhuǎn)爐冶煉,獲得C含量≥3.3%,P含量≤0.040%,T含量≥1320℃的半鋼水;
將所述半鋼水經(jīng)過脫碳爐冶煉,獲得C含量為0.015%-0.025%的鋼水;
將所述鋼水經(jīng)過LF爐進(jìn)行升溫、脫硫、成分調(diào)整處理后,將鋼水中增碳量控制在≤50ppm;
將增碳量控制在≤50ppm的鋼水經(jīng)過RH精煉工藝進(jìn)行深脫氣處理后,再通過連鑄獲得板坯。
進(jìn)一步地,所述將鐵水進(jìn)行預(yù)脫硫后進(jìn)行扒渣處理,獲得硫含量≤0.001%的鐵水包括:
將盛有高爐鐵水的鐵包在脫硫站通過KR攪拌進(jìn)行脫硫處理;
將預(yù)脫硫后的鐵水通過扒渣機(jī)對(duì)鐵水進(jìn)行扒渣處理,防止渣中硫返回到鐵水中,將鐵水硫含量控制在≤0.001%。
進(jìn)一步地,所述將所述硫含量≤0.001%的鐵水經(jīng)過脫磷轉(zhuǎn)爐冶煉,獲得C含量≥3.3%,P含量≤0.040%,T含量≥1320℃的半鋼水包括:
將經(jīng)過脫硫預(yù)處理后的鐵水兌入脫磷轉(zhuǎn)爐,同時(shí)加入占鐵水重量5%-15%的廢鋼,底吹采用全程底吹氮?dú)獯髷嚢瑁?jīng)過6-8min的冶煉,使鐵水中的雜質(zhì)元素全部脫除,將終點(diǎn)半鋼水的成分控制在:C含量≥3.3%,P含量≤0.040%,T含量≥1320℃。
進(jìn)一步地,所述將半鋼水經(jīng)過脫碳爐冶煉,獲得C含量為0.015%-0.025%的鋼水包括:
將所述半鋼水兌入脫碳轉(zhuǎn)爐直接進(jìn)行冶煉,先采用低-高-低的槍位控制模式化好前期渣;再將終點(diǎn)槍位降低至1.6-1.7m;最后在吹煉后期將轉(zhuǎn)爐底吹流量提高至800-1400Nm3/h,將脫碳爐內(nèi)鋼水的碳含量控制在0.015%-0.025%;
同時(shí)控制終點(diǎn)溫度在1670-1690℃,控制轉(zhuǎn)爐渣堿度在3.5-4.2,使終點(diǎn)P含量控制在≤0.007;
最后進(jìn)行出鋼操作,出鋼過程防止LF爐回磷采用滑板前后擋渣,出鋼時(shí)采用低碳錳鐵進(jìn)行合金化。
進(jìn)一步地,所述在將鋼水經(jīng)過LF爐進(jìn)行升溫、脫硫、成分調(diào)整處理時(shí),先采用電極系統(tǒng)的自動(dòng)控制,將石墨陽(yáng)極控制在的熔爐渣層中,實(shí)現(xiàn)電極與鋼水間距離的準(zhǔn)確定位,再通過造泡沫渣和將弧壓[(電壓,電流)控制在(6,4)(4,2)],使加熱過程中電弧掩埋在渣層中,避免電極插入鋼水中造成增碳;再在電極加熱期間將底吹流量限定在300-400NL/min,最后在形成白渣后,升起電極,進(jìn)行底吹強(qiáng)攪拌脫硫,底吹流量控制在600-1000Nl/min。
進(jìn)一步地,所述在進(jìn)行連鑄獲得板坯時(shí),開澆頭爐覆蓋劑加入量控制在500-700kg,連澆爐次覆蓋劑加入量控制在30-50kg。
進(jìn)一步地,所述覆蓋劑采用C含量<1%的高堿度覆蓋劑。
進(jìn)一步地,所述板坯中C含量為0.025-0.045%,Mn含量為1.0-1.5%,S含量≤0.0010%,P含量≤0.010%。
本發(fā)明提供的一種低碳抗酸管線鋼的制備方法,主要采用轉(zhuǎn)爐“全三脫”冶煉-LF-RH工藝,將轉(zhuǎn)爐工序中鋼水的C含量控制在一個(gè)極低的水平,避免了因轉(zhuǎn)爐合金化、LF升溫、連鑄覆蓋劑造成板坯碳高的問題,比現(xiàn)階段普遍采用的生產(chǎn)工藝流程相比,減少了一次RH脫碳處理操作,使生產(chǎn)抗酸管線鋼成本及工序消耗大幅降低。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明提供的一種低碳抗酸管線鋼的制備方法,采用轉(zhuǎn)爐“全三脫”冶煉-LF-RH工藝,具體步驟包括:
步驟S1:將鐵水進(jìn)行預(yù)脫硫后進(jìn)行扒渣處理,獲得硫含量≤0.001%的鐵水;
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司;首鋼總公司,未經(jīng)首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司;首鋼總公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購(gòu)買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
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