[發(fā)明專利]一種轉(zhuǎn)爐冶煉過程中加焦丁調(diào)渣方法無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201310311132.1 | 申請日: | 2013-07-23 |
| 公開(公告)號: | CN103409587A | 公開(公告)日: | 2013-11-27 |
| 發(fā)明(設計)人: | 伍從應;劉立德;謝祥;鄭新泉;楊昌濤;楊龍飛;彭順林 | 申請(專利權(quán))人: | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 |
| 主分類號: | C21C5/36 | 分類號: | C21C5/36 |
| 代理公司: | 貴陽東圣專利商標事務有限公司 52002 | 代理人: | 袁慶云 |
| 地址: | 553028 貴州*** | 國省代碼: | 貴州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 轉(zhuǎn)爐 冶煉 過程 中加焦丁調(diào)渣 方法 | ||
技術領域
本發(fā)明屬于鋼鐵冶煉領域,具體地說是涉及一種轉(zhuǎn)爐冶煉過程中加焦丁調(diào)渣方法。
背景技術
濺渣護爐技術于1991年被美國鋼廠開發(fā)出來后,1997年引入國內(nèi),得到迅速的普及和發(fā)展,開展濺渣護爐工作,可降低護爐耐火材料消耗,延長轉(zhuǎn)爐爐齡,提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)率,從而降低生產(chǎn)成本。實行濺渣護爐工藝,對終點渣有較嚴格要求,一是渣中有一定MgO含量;二是爐渣堿度合適;三是渣中FeO含量較低;四是爐渣有一定粘度、流動性和耐火度。國內(nèi)鋼廠對不適合濺渣的爐渣,一般采取吹煉完畢后在渣中加入改質(zhì)劑或調(diào)渣劑,其成本較高,且對冶煉過程中爐渣無改善。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于克服上述缺點而提供一種降低爐渣對轉(zhuǎn)爐耐火材料的侵蝕,同時使終渣組分有利于提高濺渣護爐效果,達到降低生產(chǎn)成本、提高轉(zhuǎn)爐爐齡的轉(zhuǎn)爐冶煉過程中加焦丁調(diào)渣方法。
本發(fā)明的一種轉(zhuǎn)爐冶煉過程中加焦丁調(diào)渣方法,包括下述步驟:
(1)轉(zhuǎn)爐一次倒爐后,進行取樣、測溫后,根據(jù)鋼液中碳含量及溫度,預判終點碳含量:判斷終點碳含量在0.08%以上時,加入20~30kg焦丁調(diào)渣;判斷終點碳含量在0.08%以下時,加入30~50kg焦丁調(diào)渣;
(2)吹煉過程中爐渣堿度控制在3.2~3.5,渣中氧化鎂含量保持8%~12%,稠化爐渣,提高爐渣的黏度,實施濺渣護爐。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術的相比,具有明顯的有益效果,由以上方案可知,轉(zhuǎn)爐一次倒爐后,進行取樣、測溫后,根據(jù)鋼液中碳含量及溫度,預判終點碳含量,并根據(jù)預判終點碳含量加入焦丁調(diào)渣。即在吹煉過程中,也就是在補吹后期加入焦丁調(diào)渣工藝,一方面可改善爐渣結(jié)構(gòu),使吹煉過程中FeO含量保持在一定范圍,降低爐渣對爐襯耐火材料的侵蝕;另一方面也使終渣中各組成部分含量范圍處于有利于濺渣狀態(tài),不必再進行調(diào)渣處理。因焦丁成本遠低于改質(zhì)劑與調(diào)渣劑成本,使運營成本大幅下降。
以下通過具體實施方式,進一步說明本發(fā)明的有益效果。
具體實施方式
實施例1
一種轉(zhuǎn)爐冶煉過程中加焦丁調(diào)渣方法,包括下述步驟:
(1)轉(zhuǎn)爐一次倒爐后,進行取樣、測溫后,根據(jù)鋼液中碳含量及溫度,預判終點碳含量:判斷終點碳含量在0.08%以上,加入20kg焦丁調(diào)渣;
(2)吹煉過程中爐渣堿度控制在3.2~3.5,渣中氧化鎂含量保持8%,稠化爐渣,提高爐渣的黏度,實施濺渣護爐。
實施例2
一種轉(zhuǎn)爐冶煉過程中加焦丁調(diào)渣方法,包括下述步驟:
(1)轉(zhuǎn)爐一次倒爐后,進行取樣、測溫后,根據(jù)鋼液中碳含量及溫度,預判終點碳含量:判斷終點碳含量在0.08%以上時,加入30kg焦丁調(diào)渣;
(2)吹煉過程中爐渣堿度控制在3.2~3.5,渣中氧化鎂含量保持12%,稠化爐渣,提高爐渣的黏度,實施濺渣護爐。
實施例3
一種轉(zhuǎn)爐冶煉過程中加焦丁調(diào)渣方法,包括下述步驟:
(1)轉(zhuǎn)爐一次倒爐后,進行取樣、測溫后,根據(jù)鋼液中碳含量及溫度,預判終點碳含量:判斷終點碳含量在0.08%以下時,加入40kg焦丁調(diào)渣;
(2)吹煉過程中爐渣堿度控制在3.4,渣中氧化鎂含量保持10%,稠化爐渣,提高爐渣的黏度,實施濺渣護爐。
綜上,本發(fā)明是在吹煉過程中,也就是在補吹時期加入焦丁調(diào)渣,可達到兩方面目標,一是降低或減緩后期爐渣中FeO含量,降低吹煉中爐渣對耐火材料的侵蝕;二是確保終點渣中各組成部分含量達到有利于濺渣護爐要求。
焦丁在補吹期降低渣中FeO含量原理如下:
FeO+C???????????????????????????????????????????????????Fe+CO
本發(fā)明加焦丁調(diào)渣工藝與常規(guī)采用的工藝比較具有以下優(yōu)點:
1、降低爐渣對爐襯耐火材料侵蝕。本發(fā)明采用新的調(diào)渣工藝后,爐渣中TFe含量在12.6%左右,比正常情況下降低5~7%,降低對爐襯的侵蝕。
2、縮短濺渣護爐時間。因補吹提槍前加焦丁調(diào)渣,在氧槍射流及爐內(nèi)液體拌動下,爐渣已調(diào)整到適于濺渣要求,出完鋼后可直接進行濺渣操作,節(jié)省了時間,根據(jù)現(xiàn)場測試,比一般方法節(jié)約30~50秒。
3、運行成本降低。本發(fā)明使用焦丁調(diào)渣,焦丁價格一般在600元/噸,每次加入量在20~50kg,而調(diào)渣劑與改質(zhì)劑價格一般在1200元/噸,加入量在50~100kg,降低成本0.5~1元/t。
以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實施例而已,并非對本發(fā)明作任何形式上的限制,任何未脫離本發(fā)明技術方案內(nèi)容,依據(jù)本發(fā)明的技術實質(zhì)對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本發(fā)明技術方案的范圍內(nèi)。
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