[發明專利]一種熱態爐渣高效回收利用工藝有效
| 申請號: | 201310295280.9 | 申請日: | 2013-07-15 |
| 公開(公告)號: | CN103305639A | 公開(公告)日: | 2013-09-18 |
| 發明(設計)人: | 劉國;張潤生;刁承民;馬洪德;佟圣剛;謝巖平;賈秀英;苗振魯;葉勇;史濤;吳克剛;孫金明;李壽金 | 申請(專利權)人: | 濟鋼集團有限公司 |
| 主分類號: | C21B3/04 | 分類號: | C21B3/04;C21C1/02 |
| 代理公司: | 濟南舜源專利事務所有限公司 37205 | 代理人: | 徐槐 |
| 地址: | 250101 山*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 爐渣 高效 回收 利用 工藝 | ||
技術領域:
本發明工藝涉及轉爐煉鋼生產,是一種熱態爐渣高效回收利用工藝。
背景技術:
鋼鐵料消耗指標是衡量煉鋼工序總體控制水平的關鍵技術參數,鋼鐵料成本占煉鋼工序成本的90%以上,是煉鋼工序成本的重要組成部分,對于大幅降低寬厚板廠綜合生產成本、提高產品競爭力,起著決定作用。
為減少中包渣量,大包澆余鋼水量均在2—3t。原生產工藝條件下,澆余鋼渣直接倒入渣盆內,待冷卻后運至廠區外加工。?
而鋼包渣溫度高達1550℃,其熱量未得到充分利用且高溫處理難,同時鋼包渣具有高堿度、低氧化性的特點,其脫硫能力也未能充分利用。?
針對上述的不足,申請號為201010276452.4的專利申請公開了一種連鑄鋼包澆余熱態鋼渣回收再利用的方法,該方法在連鑄生產中,鋼包鋼水注入中間包的過程結束后,將鋼包內熔融的注余熱態鋼渣倒入鐵水罐內,隨后將澆余熱態鋼渣隨鐵水一起兌入轉爐用于煉鋼。?
該方法回收澆余鋼渣,降低了石灰石等輔料的消耗,提高生產率、簡化處理工藝等。?
但是,由于鋼渣中Al2O3的含量較高,一般其質量百分數為25%左右,若直接兌入轉爐中,將顯著降低爐渣熔點,導致轉爐冶煉過程大噴,降低金屬收得率;而且濺渣護爐后,高Al2O3的濺渣層的熔點和耐侵蝕能力明顯降低,嚴重影響轉爐的安全穩定運行。?
發明內容:
針對以上不足,本發明提供了一種用于提高鋼水收得率和精煉渣利用率的新工藝,降低轉爐入爐鐵水硫含量,降低煉鋼生產成本。
本發明是通過以下技術方案實現的:?
一種熱態爐渣高效回收利用工藝,其主要工藝流程為:大包勻速澆鋼45-50min時停止澆鋼,同時轉爐兌鐵,兌完鐵后,鐵包轉至受鋼跨;大包終澆后,將大包內剩余鋼渣倒入鐵包內,倒渣后的鐵包轉至加料跨出鐵,然后在KR工序扒除鋼鐵渣。
上述大包澆注全部鋼水所需時間為55min左右,即在45-50min內鋼包內的鋼水未完全澆完,且在煉鋼過程中,從本次大包澆鋼完成到下次大包澆鋼所需時間為5-10min,因此澆鋼時間在45-55min?既不會出現等大包的情況也不會出現大包等待澆鋼的情況,生產節奏控制合理。?
上述大包內剩余鋼渣溫度為:1510—1530℃;?
上述兌鐵完成后鐵包包襯溫度為:900—1100℃;
上述進廠鐵水含硫量為:0.030—0.050%;
上述鋼渣倒入鐵包后鋼水溫度為:1350—1500℃;
上述鋼渣倒入鐵包,出鐵后鐵水含硫量為:0.010—0.025%。
更優的,鋼渣倒入鐵包,除渣后鐵水含硫量為:0.010%,鋼鐵的含硫量一般在0.02%左右,因此經過本發明的工藝后,含硫量一般能夠達到工藝要求,節省了脫硫的步驟,節約了成本。?
本發明具有以下優點:可回收澆余鋼水量10—20kg/t鋼;鐵水脫硫率達80%以上,絕大部分鋼種在KR只進行扒渣操作,即可滿足轉爐入爐鐵水條件,節約了脫硫的成本以及脫硫的過程,降低了鋼鐵料消耗,提高了生產效率。?
具體實施方式:
為能清楚說明本發明的技術特點,下面通過具體實施方式,對本發明進行闡述,以便審查員能更好的了解本發明,但并不因此限制本發明。
大包澆至45-55min時,進行轉爐兌鐵,兌完鐵后,用回余線鋼包車將鐵包轉至受鋼跨;大包澆完后,將鋼包渣倒在鐵水包內,鐵包轉至受鋼跨出鐵,回收澆余鋼水并脫除鐵水硫,然后KR工序扒除鋼鐵渣。?
若無特殊說明,以下實施例均采用上述步驟。?
實施例1?
未采用本發明時,寬厚板廠210t,單爐鋼水量為225t、正常澆鋼周期55min,每月產鋼10萬噸左右,每月外運渣鋼(大包澆余2000—2500噸),折合噸鋼20—25kg,寬厚板廠平均鋼鐵料消耗指標1085kg/t鋼,脫硫劑消耗4.5kg/t鋼。
實施例2?
采用發明后,寬厚板廠210t,單爐鋼水量為225t,大包澆至45min時,進行轉爐兌鐵,兌完鐵后,用回余線鋼包車將鐵水包轉至受鋼跨;大包澆完后,將鋼包渣倒在鐵水包內,鐵包轉至受鋼跨,出鐵,回收澆余鋼水并脫除鐵水硫;然后KR工序扒除鐵包渣,進廠鐵水中含硫為0.050%,除渣后鐵水硫含量為0.010%,脫硫率達到80%,達到轉爐用鐵水的要求,無需進行脫硫操作。
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