[發(fā)明專利]一種酸軋機(jī)組酸洗酸液溫度控制方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201310236217.8 | 申請(qǐng)日: | 2013-06-17 |
| 公開(公告)號(hào): | CN103353776A | 公開(公告)日: | 2013-10-16 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 郭景瑞;周建軍;王樹友;張維召;安亮;潘偉鵬;程大勝;張兆鵬;張?jiān)茲?/a>;李世超;王偉 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司;河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 主分類號(hào): | G05D23/30 | 分類號(hào): | G05D23/30;C23G3/00 |
| 代理公司: | 石家莊冀科專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 13108 | 代理人: | 曹淑敏 |
| 地址: | 056015 *** | 國(guó)省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 軋機(jī) 酸洗 溫度 控制 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種酸軋機(jī)組酸洗酸液溫度控制方法,屬于冷軋酸洗技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,對(duì)于鋼鐵板材的需求日益增加,熱軋板在深加工之前,必須去除氧化鐵皮。進(jìn)行涂鍍時(shí),要求鋼板清潔的表面以實(shí)現(xiàn)金屬間的合金化或保證涂層的結(jié)合力。酸洗是冷軋的第一道處理工序,其主要作用是為了清除粘附在鋼材表面的氧化鐵皮層,為后續(xù)加工做好準(zhǔn)備,并且防止在酸洗過程中出現(xiàn)新的缺陷。目前常用的2180mm酸軋機(jī)組酸洗線大多采用淺槽紊流酸洗技術(shù),在酸洗過程中,酸洗溫度控制采用三級(jí)恒溫(70-90℃)控制。酸液溫度控制,第一步,溫度設(shè)定階段,三級(jí)酸洗的石墨換熱器安裝在酸循環(huán)泵的出口,酸液溫度的監(jiān)測(cè)安裝在石墨換熱器的出口,當(dāng)工作的時(shí)候,手動(dòng)給設(shè)定值或者從二級(jí)系統(tǒng)給予設(shè)定值,實(shí)際測(cè)得的酸液溫度與設(shè)定值之間進(jìn)行比較,當(dāng)溫度低于設(shè)定值XT時(shí)調(diào)節(jié)閥打開,對(duì)酸液進(jìn)行加熱;當(dāng)溫度高于設(shè)定值XT時(shí)調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,直至溫度接近于設(shè)定值。第二步,酸液加熱階段,酸液加熱依靠塊孔式石墨換熱器間接加熱。換熱器中采用的介質(zhì)是飽和蒸汽,由調(diào)節(jié)閥連續(xù)調(diào)節(jié)蒸汽量的給進(jìn)開度,采用單閉環(huán)控制,通過熱電阻在線監(jiān)測(cè),并將監(jiān)測(cè)值顯示到HMI使用PID控制理論進(jìn)行控制。酸液溫度的高低直接由溫度調(diào)節(jié)閥開度來控制。控制閥初始控制過程曲線見附圖1。第三步,控制閥啟動(dòng)階段,首先啟動(dòng)酸循環(huán)泵并且保持運(yùn)行時(shí)間約120s(泵在全速運(yùn)轉(zhuǎn)),之后控制開始工作,泵運(yùn)轉(zhuǎn)2min之后調(diào)節(jié)在X時(shí)間內(nèi)開度變?yōu)?0%,當(dāng)閥開度變?yōu)?0%之后保持2min,閥的開度經(jīng)過X時(shí)間后變?yōu)?00%,保持閥的開度保持100%直到酸液溫度加熱到設(shè)定值。第四步,控制閥關(guān)閉階段,首先關(guān)閉調(diào)節(jié)閥,酸循環(huán)泵全速運(yùn)行3-5min,保證換熱器處在一個(gè)合適的溫度,避免換熱器的非正常損壞。
經(jīng)過分析酸液溫度控制過程,背景技術(shù)的酸洗工藝三級(jí)恒溫對(duì)板帶的酸洗質(zhì)量有較大的影響,容易出現(xiàn)過酸洗現(xiàn)象,經(jīng)統(tǒng)計(jì),使用背景技術(shù),每月平均因酸洗質(zhì)量降級(jí)的產(chǎn)品134噸,此外溫度過高容易造成換熱器損壞,同時(shí)對(duì)燃耗較大;雖然控制閥控制過程在一定程度上可避免換熱器的非正常損壞,但是,在冬季,廠區(qū)內(nèi)環(huán)境溫度為15℃左右,一般的定修時(shí)間在8-16h之間,長(zhǎng)時(shí)間的停車導(dǎo)致酸液溫度、換熱器及管線溫度接近于15℃,換熱器周圍的飽和蒸汽管線為DN80的不銹鋼管件,飽和蒸汽的的溫度約170℃,壓力為0.7bar。背景技術(shù)生產(chǎn)線啟車生產(chǎn)時(shí),初始調(diào)節(jié)閥開度在2min中內(nèi)保持不變,經(jīng)過短暫的X時(shí)間之后調(diào)節(jié)閥的開度變?yōu)?0%,但此時(shí)酸液的溫度和換熱器的溫度基本一樣,再經(jīng)過2min之后閥開變?yōu)?00%,調(diào)節(jié)閥的開度在短短的5min之內(nèi)由0變?yōu)?00%,石墨塊單側(cè)溫度在很短的時(shí)間內(nèi)由15℃升高到170℃,而另一側(cè)溫度基本沒有太大變化,容易導(dǎo)致酸洗加熱過程出現(xiàn)的蒸汽沖擊換熱器導(dǎo)致?lián)p壞,進(jìn)而當(dāng)換熱器受到嚴(yán)重的熱沖擊時(shí),引起熱脹冷縮導(dǎo)致石墨塊破裂,酸液泄露,腐蝕周圍管線及閥門元件。例如:某冷軋廠2180mm酸軋機(jī)組酸洗線在短短的一年里損壞換熱器4臺(tái),疏水閥、止回閥、過濾器、截止閥4臺(tái),造成重大經(jīng)濟(jì)損失;換熱器損壞之后冷凝水電導(dǎo)率值高,導(dǎo)致冷凝水直接排到污水坑內(nèi),引起漂洗段冷凝水量不足影響漂洗效果;換熱器損壞之后酸液溫度無法保證,導(dǎo)致酸洗時(shí)間較長(zhǎng),且影響板帶質(zhì)量,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)線的運(yùn)行速度,造成了重大經(jīng)濟(jì)損失。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明目的是提供一種酸軋機(jī)組酸洗酸液溫度控制方法,采用三級(jí)酸洗階梯控制,修改了調(diào)節(jié)閥的開度控制曲線,避免飽和蒸汽直接對(duì)換熱器的沖擊而引起的換熱器損壞,解決背景技術(shù)中存在的上述問題。
發(fā)明的技術(shù)方案是:一種酸軋機(jī)組酸洗酸液溫度控制方法,酸洗溫度控制采用三級(jí)酸洗階梯控制,一級(jí)酸洗溫度為85±3℃,二級(jí)酸洗溫度為82±3℃,三級(jí)酸洗溫度為79±3℃;酸液加熱采用塊孔式石墨換熱器間接加熱,由調(diào)節(jié)閥連續(xù)調(diào)節(jié)蒸汽量的給進(jìn)開度;在酸洗開始的一級(jí)酸洗溫度中,帶鋼表面溫度比較低,在酸洗過程中酸液和帶鋼的熱交換比較快,一級(jí)酸洗溫度設(shè)定較高為85±3℃;帶鋼溫度逐漸提升后,酸洗溫度設(shè)定成梯度控制:二級(jí)酸洗溫度為82±3℃,三級(jí)酸洗溫度為79±3℃。
更具體的實(shí)施方式包含如下步驟:
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