[發(fā)明專利]一種提高粗煤氣脫硫過程中熱量利用率的方法無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201310082843.6 | 申請日: | 2013-03-15 |
| 公開(公告)號(hào): | CN103113927A | 公開(公告)日: | 2013-05-22 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 王芳鎮(zhèn);楊志強(qiáng);肖冬明;禹松濤;劉世和;王良;王大窩 | 申請(專利權(quán))人: | 金川集團(tuán)股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | C10K1/00 | 分類號(hào): | C10K1/00 |
| 代理公司: | 甘肅省知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 62100 | 代理人: | 李琪 |
| 地址: | 737103*** | 國省代碼: | 甘肅;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 提高 煤氣 脫硫 過程 熱量 利用率 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于煤氣處理技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種粗煤氣脫硫過程中硫轉(zhuǎn)化塔內(nèi)熱量回收利用的方法,特別涉及一種提高粗煤氣脫硫過程中熱量利用率的方法。?
背景技術(shù)
粗煤氣中含有各種雜質(zhì),需要進(jìn)行提純,即去除粗煤氣中的各種雜質(zhì),進(jìn)行CO提純。提純時(shí),粗煤氣送入硫轉(zhuǎn)化塔,將粗煤氣中的有機(jī)硫轉(zhuǎn)化成無機(jī)硫,再通過堿液脫除無機(jī)硫。傳統(tǒng)粗煤氣提純方法均是在硫轉(zhuǎn)化塔進(jìn)口將粗煤氣直接加熱到合適溫度進(jìn)入硫轉(zhuǎn)化塔,硫轉(zhuǎn)化塔出口溫度高的氣體直接用循環(huán)水進(jìn)行冷卻,降至常溫后再進(jìn)入脫硫塔中進(jìn)行堿液吸附,使得熱量沒有充分利用,浪費(fèi)嚴(yán)重。?
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種提高粗煤氣脫硫過程中熱量利用率的方法,使熱量得到充分利用,節(jié)約能源。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是:一種提高粗煤氣脫硫過程中熱量利用率的方法,粗煤氣脫硫時(shí),將硫轉(zhuǎn)化塔出口粗煤氣與常溫粗煤氣進(jìn)行熱交換,使常溫粗煤氣的溫度上升,接著用加熱器將升溫后的常溫粗煤氣加熱至進(jìn)入硫轉(zhuǎn)化塔所要求的溫度后,送入硫轉(zhuǎn)化塔進(jìn)行硫的轉(zhuǎn)化。
硫轉(zhuǎn)化塔出口粗煤氣與常溫粗煤氣進(jìn)行熱交換后,常溫粗煤氣的溫度上升到122~156℃。
硫轉(zhuǎn)化塔出口粗煤氣的溫度為150~200℃。
本發(fā)明方法將硫轉(zhuǎn)化塔出口的高溫煤氣與硫轉(zhuǎn)化塔進(jìn)口的常溫煤氣進(jìn)行熱交換,使進(jìn)入硫轉(zhuǎn)化塔進(jìn)口的常溫煤氣的溫度得到提升,再用加熱器進(jìn)行加熱,充分利用熱量,節(jié)約能源;使硫轉(zhuǎn)化塔出口高溫煤氣的溫度下降,再用循環(huán)水冷卻降溫至常溫,縮短了冷卻降溫的時(shí)間,進(jìn)一步節(jié)省了能源。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合具體實(shí)施方法對本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)說明。
本發(fā)明提供了一種提高粗煤氣脫硫過程中熱量利用率的方法,通過對工藝裝置改造后,在工藝管道上實(shí)測的各項(xiàng)工藝參數(shù)為:原料粗煤氣脫硫時(shí),將硫轉(zhuǎn)化塔出口溫度為150~200℃的粗煤氣與常溫粗煤氣通過列管式加熱器進(jìn)行熱交換,使常溫原料粗煤氣的溫度上升到122~156℃,接著用加熱器將升溫后的原料粗煤氣加熱至進(jìn)入硫轉(zhuǎn)化塔所要求的溫度后,送入硫轉(zhuǎn)化塔進(jìn)行硫的轉(zhuǎn)化。
硫轉(zhuǎn)化塔出口溫度為150~200℃的粗煤氣經(jīng)過熱交換后,其溫度降至130~165℃。
在能夠有效提高熱交換效率的前提下,可以節(jié)約更多能源,使節(jié)約的能源無限接近硫轉(zhuǎn)化塔出口氣體降到常溫時(shí)所放出的熱量。由于使用列管式加熱器進(jìn)行熱交換,常溫粗煤氣獲得的熱量,使其溫度達(dá)到122~156℃。?
本發(fā)明方法充分利用了硫轉(zhuǎn)化塔出口粗煤氣中的熱量,降低加熱器的熱負(fù)荷,提高熱量利用率,節(jié)約熱量,降低能耗。
實(shí)施例1
粗煤氣脫硫時(shí),將硫轉(zhuǎn)化塔出口溫度為150℃的粗煤氣與常溫粗煤氣進(jìn)行熱交換,使常溫粗煤氣的溫度上升到122℃,接著用加熱器將升溫后的常溫粗煤氣加熱至進(jìn)入硫轉(zhuǎn)化塔所要求的溫度后,送入硫轉(zhuǎn)化塔進(jìn)行硫的轉(zhuǎn)化。經(jīng)過熱交換后的硫轉(zhuǎn)化塔出口粗煤氣的溫度降至130℃。
經(jīng)過計(jì)算,采用實(shí)施例1的方法處理常溫粗煤氣后,與傳統(tǒng)方法相比節(jié)約熱量約5.16×105Kj/h。
實(shí)施例2
粗煤氣脫硫時(shí),將硫轉(zhuǎn)化塔出口溫度為200℃的粗煤氣與常溫粗煤氣進(jìn)行熱交換,使常溫粗煤氣的溫度上升到156℃,接著用加熱器將升溫后的常溫粗煤氣加熱至進(jìn)入硫轉(zhuǎn)化塔所要求的溫度后,送入硫轉(zhuǎn)化塔進(jìn)行硫的轉(zhuǎn)化。經(jīng)過熱交換后的硫轉(zhuǎn)化塔出口粗煤氣的溫度降至165℃。
經(jīng)過計(jì)算,采用實(shí)施例2的方法處理常溫粗煤氣后,與傳統(tǒng)方法相比節(jié)約熱量3.25×105Kj/h。
實(shí)施例3
粗煤氣脫硫時(shí),將硫轉(zhuǎn)化塔出口溫度為175℃的粗煤氣與常溫粗煤氣進(jìn)行熱交換,使常溫粗煤氣的溫度上升到139℃,接著用加熱器將升溫后的常溫粗煤氣加熱至進(jìn)入硫轉(zhuǎn)化塔所要求的溫度后,送入硫轉(zhuǎn)化塔進(jìn)行硫的轉(zhuǎn)化。經(jīng)過熱交換的硫轉(zhuǎn)化塔出口粗煤氣的溫度降至148℃。
經(jīng)過計(jì)算,采用實(shí)施例3的方法處理常溫粗煤氣后,與傳統(tǒng)方法相比節(jié)約熱量1.49×105Kj/h。?
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