[實用新型]一種醇酮裝置脫過氧化反應系統有效
| 申請號: | 201220674881.1 | 申請日: | 2012-12-10 |
| 公開(公告)號: | CN203033917U | 公開(公告)日: | 2013-07-03 |
| 發明(設計)人: | 張大勇;李國濤;李志剛;李瀅;李英偉;杜林海;莊豐余;瞿海彤 | 申請(專利權)人: | 中國石油天然氣股份有限公司 |
| 主分類號: | C07C27/26 | 分類號: | C07C27/26;C07C35/08;C07C49/403;C07C29/74;C07C45/78 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 裝置 過氧化 反應 系統 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種醇酮裝置脫過氧化反應系統
背景技術
醇酮裝置采用環己醇、環己酮(醇酮)混合物的制造工藝在脫過氧化反應的過程中,產生己二酸鉻沉淀,堵塞后續生產工段的精餾塔塔盤,需定期對此沉淀物利用氫氧化鈉進行堿洗。堿洗則必須裝置停工退料,嚴重影響裝置的運行周期、環己烷單耗、裝置能耗;且堿洗操作帶有一定的工藝風險(堿液灼傷)。正常生產期間,脫過氧化反應的轉化率必須控制在68~82%之間,因為脫過氧化反應轉化率越高,產生的己二酸鉻沉淀越多,堿洗周期越短。約30%的反應沒有進行,影響醇酮單耗。
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種醇酮裝置脫過氧化反應系統,利用沉降脫過氧化反應物料中的己二酸鉻,降低蒸餾塔塔盤堵塞幾率,延長堿洗周期,增加脫過氧化反應停留時間,提高轉化率。
本實用新型所述的醇酮裝置脫過氧化反應系統,包括:脫過氧化反應器、沉降罐、過濾器、泵、閥門及管線;脫過氧化反應器為一臥式容器,內部設有四個室,每一室配有一臺攪拌器,入口通過過濾網與脫水塔連接,位于容器底部出口通過V5閥門與V6閥門連接;V6閥門通過V2閥門、V4閥門與沉降罐的入口連接,同時,V6閥門通過V7閥門、過濾器A與泵A連接,通過V8閥門、過濾器B與泵B連接;位于容器末端的出口通過V4閥門與沉降罐的入口連接;位于沉降罐下側的一個出口通過V1閥門分別于V7閥門、V8閥門入口連接,另一側出口通過V3閥門排出;位于沉降罐頂部出口與脫水塔連接;泵A、泵B分別通過V13閥門、V10閥門與V11閥門連接,V11閥門通過過濾網、V12閥門與蒸餾塔連接。
脫過氧化反應器;臥式容器,內部有四個室,每一室配有一臺攪拌器。
在脫過氧化反應器出口安裝一個沉降罐,正常生產時,離開脫過氧化反應的物料進入沉降罐,在罐內完成一部分剩余的脫過氧化反應,提高轉化率。沉降罐上部加入阻沉劑(磷酸辛脂),防止進入蒸餾塔的物料中的己二酸鉻沉降,堵塞塔盤;沉降罐下部的沉降脫過氧化物料中的己二酸鉻沉降,降低物料中的己二酸鉻含量。經過沉降、阻沉處理的物料用泵打入蒸餾塔分離醇酮、環己烷。當沉降罐內己二酸鉻沉淀較多,可在線隔離、清理沉降罐。
實現了不必停車即可清除大量己二酸鉻沉淀,減少蒸餾塔塔盤堵塞幾率,延長堿洗周期至5個月。
增加脫過氧化反應停留時間10分鐘,平均提高脫過氧化反應轉化率1.5%,可降低醇酮單耗2kg/t,每年按52500噸醇酮產品計算,可節約原材料環己烷105噸,折合人民幣約100萬元。
附圖說明
圖1醇酮裝置脫過氧化反應系統。
其中:1脫過氧化反應器、2V5閥門、3V6閥門、4V2閥門、5V4閥門、6V3閥門、7V7閥門、8V1閥門、9過濾器A、10泵A、11V8閥門、12過濾器B、13泵B、14V10閥門、15V9閥門、16V13閥門、17V11閥門、18過濾網、19V12閥門、20沉降罐。
具體實施方式
本實用新型所述的醇酮裝置脫過氧化反應系統,包括:脫過氧化反應器、沉降罐、過濾器、泵、閥門及管線;脫過氧化反應器1為一臥式容器,內部設有四個室,每一室配有一臺攪拌器,入口通過過濾網與脫水塔連接,位于容器底部出口通過V5閥門2與V6閥門3連接;V6閥門通過V2閥門4、V4閥門5與沉降罐20的入口連接,同時,V6閥門通過V7閥門7、過濾器A9與泵A10連接,通過V8閥門11、過濾器B12與泵B13連接;位于容器末端的出口通過V4閥門5與沉降罐20的入口連接;位于沉降罐20下側的一個出口通過V1閥門8分別于V7閥門7、V8閥門11入口連接,另一側出口通過V3閥門6排出;位于沉降罐20頂部出口與脫水塔連接;泵A10、泵B13分別通過V13閥門16、V10閥門14與V11閥門17連接,V11閥門17通過過濾網、V12閥門19與蒸餾塔連接。
正常生產過程中,關閉V2、V3閥門,打開V1、V4閥門,離開脫過氧化反應的物料進入沉降罐,然后用泵打入精餾塔。
當沉降罐運行一段時間,或者泵入口過濾網經常堵塞時,說明沉降罐內已有大量己二酸鉻沉淀,此時應當進行切除、清洗操作。
關閉V4閥門,沉降罐液位降至0%時,關閉V1閥門,同時打開V2閥門,離開脫過氧化反應的物料不進入沉降罐,直接用泵打入精餾塔。打開V3閥門,在沉降罐頂部加水,沖洗沉降罐。
沖洗完成后,關閉V2、V3閥門,打開V1、V4閥門,投用沉降罐。
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