[實用新型]高速自動換刀電主軸有效
| 申請號: | 201220563591.X | 申請日: | 2012-10-31 |
| 公開(公告)號: | CN202910306U | 公開(公告)日: | 2013-05-01 |
| 發明(設計)人: | 苗福喜;賈安民;侯紅娟 | 申請(專利權)人: | 普瑞森(安陽)機械有限公司 |
| 主分類號: | B23B19/02 | 分類號: | B23B19/02;B23Q3/155;B23Q11/12;B23Q17/10 |
| 代理公司: | 鄭州大通專利商標代理有限公司 41111 | 代理人: | 王明朗 |
| 地址: | 455001 河*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高速 自動 換刀電 主軸 | ||
技術領域:
本實用新型涉及電主軸的改進結構,具體是涉及一種高速自動換刀電主軸。
背景技術:
由于電主軸屬于高精度加工工具,需要考慮對主軸的轉速和轉動圈數的控制,如果對主軸轉動的角度也加以控制,將進一步提高其加工精度。現有用于換刀的電主軸,其主軸內腔中套裝有拉桿,拉桿前端設置有可以通過伸縮控制的夾具,拉桿后端與氣缸活塞桿連接,通常需要在拉桿內腔中設置有吹風通道,以便把刀具加工產生的切削粉塵吹走,防止主軸和刀具攜帶塵埃而受到磨損。主軸為旋轉單位,氣缸的活塞桿為靜止單位,換刀時需要停機操作,此時活塞桿向前推動拉桿達到標準行程后,觸發行程開關,處理器給進氣管電磁閥一個啟動信號,進氣管打開對拉桿內腔吹氣。這種方式需要交復雜的結構和較高的精度,行程開關、電磁閥、處理器以及信號線路任一項出現問題都可能導致不能正常吹氣動作,所以存在故障隱患。
實用新型內容:
本實用新型是針對現有的換刀電主軸吹氣結構存在不合理的問題,提供一種旋轉精度高,結構簡單故障率低而使用效果好的高速自動換刀電主軸。
技術方案:一種高速自動換刀電主軸,包括殼體,主軸,主軸定子,主軸轉子,前后軸承組及密封結構,前、后螺母,前密封蓋和后大蓋,潤滑機構和冷卻機構,主軸的軸心設置有內腔,內腔中套裝有拉桿,拉桿一端設置換刀機構,拉桿軸心設置有吹氣孔,殼體后端固定有氣缸,氣缸的活塞桿軸心設置有盲孔,盲孔開口與所述吹氣孔后端對應,盲孔一側設置有徑向進氣口,氣缸的缸體側壁內設置有氣流通道,該氣流通道的進氣孔與空壓機連接,出氣口與氣缸活塞桿側面正對,活塞桿向前移動后可使該出氣口與所述徑向進氣口連通。
主軸的后端外側套裝有環形編碼器,并設置有固定在殼體內的讀頭,主軸后端的殼體內設置有連接盤,連接盤上安裝有接近開關。
主軸的前端安裝有前螺母,前螺母套裝于前密封蓋中心,前螺母的前端外側套裝有前小蓋,該前小蓋的后端面與前密封蓋的前端面接觸,并在前小蓋內設置有環形凹槽,環形凹槽與前小蓋中心孔之間均布設置有多個徑向通氣孔,所述前密封蓋內設置有進氣口,進氣口的出口與所述環形凹槽連通。
主軸轉子的前、后兩端分別設置有前、后平衡環。
本實用新型的有益效果:
1、本實用新型高速自動換刀電主軸在主軸后端設置了編碼器和讀頭,不僅能夠控制主軸的轉速和轉動圈數,而且能夠精確控制主軸的轉動角度,從而提高了加工精度。
2、本實用新型對拉桿的吹氣結構進行改造,通過活塞移動后自動接通吹氣管的方式,省去了軸向行程的接近開關,處理程序和電磁閥,簡化了結構,使用效果好,故障率大大降低。
3、對前密封蓋進行改進,密封蓋與吹氣通道連通,密封蓋內腔壓力大于外部,構成較好的密封結構。
附圖說明:
圖1是本實用新型高速自動換刀電主軸的剖面結構示意圖。
圖中,編號1為主軸,2為前螺母,3為前小蓋,4為前密封蓋,5為前軸承座,6為殼體,7為換刀機構,8為內水套,9為前平衡環,10為主軸定子,11為主軸轉子,12為拉桿,13為碟簧,14為吹氣孔,15為后平衡環,16為后大蓋,17為墊座,18為墊片,19為讀頭,20為編碼器,21為后螺母,22為定位孔,23為定位桿,24為彈簧,25為接近開關,26為氣流通道,27為徑向進氣口,28為前氣缸,29為前氣缸活塞桿,30為后氣缸,31為后氣缸活塞桿。
具體實施方式:????????????????????????????????????????
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