[實用新型]過氧化二異丙苯的合成裝置有效
| 申請號: | 201220504460.4 | 申請日: | 2012-09-29 |
| 公開(公告)號: | CN202778416U | 公開(公告)日: | 2013-03-13 |
| 發明(設計)人: | 金魏 | 申請(專利權)人: | 金魏 |
| 主分類號: | B01J3/04 | 分類號: | B01J3/04;B01J3/02;C07C409/16;C07C407/00 |
| 代理公司: | 上海東亞專利商標代理有限公司 31208 | 代理人: | 董梅 |
| 地址: | 200040 上海市靜安*** | 國省代碼: | 上海;31 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 過氧化 異丙苯 合成 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種合成裝置,具體地說是一種過氧化二異丙苯的合成裝置。
背景技術
過氧化二異丙苯(dicumyl?peroxide)又稱硫化劑DCP、過氧化二枯茗。分子式C18H22O2,相對分子質量270.37。?物化性能?白色結晶。熔點41~42℃。相對密度1.082。分解溫度120~125℃。室溫下穩定,見光逐漸變成微黃色。不溶于水,溶于乙醇、乙醚、乙酸、苯和石油醚。活性氧含量5.92%(純度100%),5.62%(純度95%)。溶于苯中半衰期:171℃:1min;117℃:10h;101℃:100h。是一種用途廣泛的強氧化劑。合成反應主要以氧化液與精芐醇為原料。
在現有的技術中,氧化液與精芐醇的計量采用液位顯示計量,計量誤差較大,往往在50~100Kg左右。然后在合成釜內反應,加熱采用低壓蒸汽夾套加熱,反應冷卻采用直接江水冷卻,反應溫度波動較大,基本在40~50℃。在此條件下,反應過程中產生的副產物較多,苯酚、丙酮等副產物的含量高達20%左右,對裝置的異丙苯單耗影響極大。使裝置運行成本極高。影響了企業的競爭力。再則反應要將溫度控制在40~50℃之間,需要大量的江水冷卻。裝置的能耗極大。對清潔生產不利。還有,原合成釜真空系統是由W型往復式真空泵給予的,這種真空泵運行時噪聲較大,運行過程中故障率較高,維修成本居高不下,而且耗電量大。達到110KW/H。
實用新型內容
?本實用新型所要解決的技術問題是提供一種投料采用精確計量手段、在反應過程中副反應較少,裝置單耗、能耗最小的一種過氧化二異丙苯的合成裝置。
為實現上述技術問題,本實用新型采用下述技術方案:一種過氧化二異丙苯的合成裝置,包括合成釜、反應液計量槽、熱水加熱系統、真空系統和冷凝器,反應液計量槽與合成釜連通,其中:
所述的合成釜的內部設有攪拌器和盤管,上方設加水口和防爆口,底部設有取樣口和與鼓泡器,其中,所述的盤管進水口設在下部,盤管出水口設在上部,該盤管與循環水連通;
所述的反應液計量槽包括氧化液計量槽和精芐醇計量槽,分別與合成釜連通;
所述的真空系統與冷凝器連接,冷凝器與合成釜連通;
一夾套設在合成釜外部,與提供≤60℃熱水的熱水加熱系統連通。
工作原理:計量好的氧化液、精芐醇利用真空抽入合成釜內,使用夾套熱水加熱及盤管循環水冷卻控制反應溫度在43~45℃之間。氧化液、精芐醇在合成內反應生成過氧化二異丙苯和水,由于水會抑制反應的正常進行,是通過釜底鼓泡的形式把水帶走的。不但溫度波動小,而且通過釜底鼓泡排水的方式提高反應速度。因采用熱水作為加熱介質,使得反應溫度較低,克服了傳統用低壓蒸汽加熱的缺點,不會造成DCP分解、爆炸,提高生產安全性。
在上述方案基礎上,所述夾套至少包覆在合成釜的下半釜體外側,夾套進水口和夾套出水口與熱水加熱系統連接,形式獨立的熱水循環加熱體系。
在上述方案基礎上,所述冷凝器為氣相冷凝系統,與真空系統連接,該真空系統為水環式真空泵,噪聲低,運行穩定,維護費用低及節能降耗。
在上述方案基礎上,所述的盤管與≤33℃的循環水系統相連通,節水、節能。
在上述方案基礎上,所述的氧化液計量槽、精芐醇計量槽帶有重量顯示和液面顯示,計量精確度高。
在上述方案基礎上,所述的冷凝器設有獨立冷媒,冷媒為≤-1℃的丙二醇溶液。
在上述方案基礎上,所述的防爆口連接防爆膜氣相泄放系統。
本實用新型通過對投料量的精確計量、反應溫度的有效控制等措施的落實,有效減少了投料時物料偏差,減少了反應過程中副產物的產生。降低了裝置的物耗、同時保障了反應中的安全可靠性,生成的過氧化二異丙苯的得率高且質量優異。有益效果如下:
1)采用投料量的精確計量,使氧化液、精芐醇的計量更精確,不可能發生氧化液過量對安全生產不利。也不可能發生精芐醇過量對裝置造成物耗的浪費。
2)合成釜夾套加熱采用≤60℃的熱水代替原來的低壓蒸汽后,反應溫度降低,基本可以控制在43~45℃之間,如果溫度再低則反應效率太差。43~45℃之間的反應溫度,反應產生的副產物大幅度下降,由原來的20%下降至3~4%。成果較明顯。
3)合成釜盤管冷卻水采用≤33℃的循環水代替直接江水,每噸成品的水耗用可以降低90%以上為清潔生產節約水資源做出了巨大貢獻。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于金魏,未經金魏許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201220504460.4/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:酯化反應裝置上的真空放空結構
- 下一篇:一種組合視鏡





