[實(shí)用新型]一種雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)分離器防堵裝置有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201220500848.7 | 申請(qǐng)日: | 2012-09-27 |
| 公開(公告)號(hào): | CN202778678U | 公開(公告)日: | 2013-03-13 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 秦淇;王春玉;李敏;許明峰;王磊;程金武;安敬學(xué);李玲;張步庭;任利明 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 河南省電力公司電力科學(xué)研究院;國家電網(wǎng)公司 |
| 主分類號(hào): | B02C23/22 | 分類號(hào): | B02C23/22 |
| 代理公司: | 鄭州聯(lián)科專利事務(wù)所(普通合伙) 41104 | 代理人: | 劉建芳 |
| 地址: | 450008 *** | 國省代碼: | 河南;41 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 雙進(jìn)雙出磨煤機(jī) 分離器 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及一種防堵裝置,尤其涉及一種雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)分離器防堵裝置。
背景技術(shù)
目前,雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)由于設(shè)備可用率高、檢修方便、煤種適應(yīng)性強(qiáng)等特性,加之其兼具鋼球磨煤機(jī)和中速磨煤機(jī)的優(yōu)點(diǎn),因此廣泛應(yīng)用于燃煤電站鍋爐中。
如圖1所示,雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)的原配分離器為徑向分離器,煤粉氣流由上升管1經(jīng)內(nèi)錐筒2與外錐筒3之間的環(huán)形通道到達(dá)分離器上部,氣流90°轉(zhuǎn)向后經(jīng)設(shè)置在內(nèi)錐筒2入口上的徑向擋板4以一定角度進(jìn)入內(nèi)錐筒2,氣流沿內(nèi)錐筒2筒壁旋轉(zhuǎn),在離心力作用下粗顆粒的煤粉被分離出來并沿內(nèi)錐筒2筒壁下落至內(nèi)錐筒2底部,細(xì)顆粒煤粉經(jīng)分離器上部上行進(jìn)入一次風(fēng)管5。落入內(nèi)錐筒2下部的粗顆粒煤粉在積存到一定量時(shí),在自身重力作用下壓開下部的六塊內(nèi)錐鎖氣板6,離開內(nèi)錐筒2落入上升管1與外錐筒3之間的環(huán)形通道并下行至回粉筒底部,回粉筒底部的煤粉經(jīng)回粉管及回粉管上的鎖氣器7回到磨煤機(jī)入口,隨下煤管的落煤一起進(jìn)入磨煤機(jī)重新磨制。
實(shí)際運(yùn)行中,分離器經(jīng)常發(fā)生雜物嚴(yán)重堵塞的現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為分離器入口徑向擋板4雜物堵塞、內(nèi)錐鎖氣板6雜物卡澀和回粉管雜物堵塞。分離器入口徑向擋板4堵塞以后,分離器分離效果變差;內(nèi)錐鎖氣板6雜物卡澀后,內(nèi)錐鎖氣板6無法關(guān)閉,煤粉上升氣流經(jīng)內(nèi)錐鎖氣板6短路進(jìn)入分離器內(nèi)錐筒2,造成分離器分離效率降低;回粉管堵塞以后分離出的粗粉無法回到磨煤機(jī)重新磨細(xì),進(jìn)一步降低了分離器的分離效果。上述三個(gè)環(huán)節(jié)任何一個(gè)出現(xiàn)問題,都會(huì)使煤粉細(xì)度變粗,煤粉均勻性變差,進(jìn)而造成灰渣含碳量上升及燃燒穩(wěn)定性降低。其中,分離器入口徑向擋板4的堵塞是導(dǎo)致分離器分離效果差的主要原因之一。就現(xiàn)有的分離器結(jié)構(gòu)而言,上升的煤粉氣流經(jīng)90°轉(zhuǎn)向后從分離器入口徑向擋板4端部水平方向進(jìn)入內(nèi)錐筒2。如圖2所示,分離器入口徑向擋板4設(shè)置在內(nèi)錐筒2上端面一側(cè),分離器入口徑向擋板4的端部外側(cè)下方即為內(nèi)錐筒2上端面,內(nèi)錐筒2上端面的寬度為30~40mm的距離。上升的煤粉氣流中含有的雜物極易貼附在分離器入口徑向擋板4上,隨著工作時(shí)間的增加,分離器入口徑向擋板4上貼附的雜物逐漸增加至內(nèi)錐筒2上端面上,此時(shí),內(nèi)錐筒2上端面對(duì)分離器入口徑向擋板4上貼附的雜物起到了支撐的作用,使得分離器入口徑向擋板4上貼附的雜物不能脫落,另外分離器入口徑向擋板4的間距偏小,特別是有吊桿的間隔容易在吊桿處掛雜物,隨著運(yùn)行時(shí)間的積累形成堵塞。因此,分離器入口徑向擋板4端部與內(nèi)錐筒2上端面的相對(duì)位置不合理,造成了分離器入口徑向擋板4端部掛堵雜物。
現(xiàn)階段,針對(duì)分離器堵塞問題的改造方案不少,基本都是對(duì)分離器進(jìn)行整體改造,更換原有分離器并增大尺寸,將原有分離器入口徑向擋板4更換為軸向擋板,并采取雙級(jí)擋板。上述改造方案費(fèi)用高、檢修工作量大、檢修周期較長,并不完全適應(yīng)現(xiàn)場改造需要。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的是提供一種雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)分離器防堵裝置,能夠有效避免內(nèi)錐筒上端面對(duì)分離器入口徑向擋板上貼附的雜物起到支撐作用,使雜物能在重力與氣流影響下順利脫落,避免雙出磨煤機(jī)分離器堵塞,保證煤粉細(xì)度及均勻性。
本實(shí)用新型采用下述技術(shù)方案:
一種雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)分離器防堵裝置,包括外錐筒、內(nèi)錐筒和設(shè)置在內(nèi)錐筒上的分離器入口徑向擋板,其特征在于:所述的分離器入口徑向擋板的端部側(cè)面與內(nèi)錐筒上端面外側(cè)邊緣齊平。
所述的外錐筒與內(nèi)錐筒筒壁之間均勻設(shè)置有多個(gè)軸向分離擋板。
所述的內(nèi)錐筒上沿圓周均勻設(shè)置有不多于30塊分離器入口徑向擋板,分離器入口徑向擋板的長度不小于260mm。
所述的內(nèi)錐筒上沿圓周均勻設(shè)置有20塊分離器入口徑向擋板,分離器入口徑向擋板的長度為380mm。
本實(shí)用新型設(shè)置的分離器入口徑向擋板的端部側(cè)面與內(nèi)錐筒上端面外側(cè)邊緣齊平,有效避免內(nèi)錐筒上端面對(duì)分離器入口徑向擋板上貼附的雜物起到支撐作用,使雜物能在重力與氣流影響下順利脫落;進(jìn)一步,本實(shí)用新型還在外錐筒與內(nèi)錐筒筒壁之間均勻設(shè)置有多個(gè)軸向分離擋板,對(duì)上升的煤粉氣流進(jìn)行初級(jí)分離,并減少分離器入口徑向擋板的數(shù)量,增大分離器入口徑向擋板之間的間距,增長分離器入口徑向擋板的長度,進(jìn)一步避免雙出磨煤機(jī)分離器堵塞,保證煤粉細(xì)度及均勻性。
附圖說明
圖1為現(xiàn)有雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)徑向分離器的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為現(xiàn)有設(shè)置在內(nèi)錐筒上端面的分離器入口徑向擋板的局部結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
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