[實用新型]一種HFC-32連續反應裝置有效
| 申請號: | 201220423537.5 | 申請日: | 2012-08-24 |
| 公開(公告)號: | CN202610128U | 公開(公告)日: | 2012-12-19 |
| 發明(設計)人: | 何建明;金崇獻;劉春風;王林光;裴文 | 申請(專利權)人: | 臨海市利民化工有限公司 |
| 主分類號: | C07C19/08 | 分類號: | C07C19/08;C07C17/38 |
| 代理公司: | 杭州浙科專利事務所(普通合伙) 33213 | 代理人: | 吳秉中 |
| 地址: | 317021 浙江省臺州市*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 hfc 32 連續 反應 裝置 | ||
技術領域
本實用新型屬于化工產品處理設備技術領域,具體涉及一種連續生產運行、轉化率、降低原料單耗的操作方便的HFC-32反應回流冷卻裝置。?
背景技術
二氟甲烷,?化學式為CH2F2,?通稱HFC-32,?具有優秀的環境性能,?消耗大氣臭氧層潛能值(ODP)為0?,?全球變暖潛能值(GWP)為0.12,?同時還具有優良的使用性能。二氟甲烷與其它ODS替代品如HFC-125?等組成的混合物質用作制冷劑替代HCFC-22還兼具節能功效。用途廣,?發展前景非常廣闊,?在ODS替代品中占有重要地位,?是主要的品種。預計全球二氟甲烷的年需求量將超過10萬t。?
目前所用的HFC-32反應回流冷卻裝置包括氟化反應器、冷卻器、濃縮回流塔,在濃縮塔冷凝回流過程中,濃縮塔頂冷凝器-15℃鹽水流量150~200kg/h,反應器及塔頂壓力在1.5MPa左右,塔頂溫度10℃左右、塔中溫度30左右℃、塔底溫度40℃左右。在此條件下塔頂出料成分R31、R40等高沸物含量在100ppm左右,F+含量達到1000~2000ppm,物料氣高沸物含量高,回流效果差,為后續精餾過程增加負擔,AHF單耗較高。?
實用新型內容
針對現有技術中存在的上述問題,本實用新型的目的在于提供一種連續生產運行、轉化率、降低原料單耗的操作方便的HFC-32反應回流冷卻裝置。?
所述的一種HFC-32連續反應裝置,包括從上到下設置的塔頂冷凝器、濃縮塔及氟化反應器,其特征在于所述的濃縮塔底部配合設置水冷卻器,所述的水冷卻器與氟化反應器形成循環體系。?
所述的一種HFC-32連續反應裝置,其特征在于所述的水冷卻器上配合設置進水口和出水口,所述的進水口和出水口分別與循環水的進口和出口連接,形成一個循環冷卻系統。?
上述的一種HFC-32連續反應裝置,包括從上到下設置的塔頂冷凝器、濃縮塔及氟化反應器,所述的濃縮塔底部配合設置水冷卻器,所述的水冷卻器與氟化反應器形成循環體系。本實用新型通過在濃縮塔底增加了冷卻器,其冷卻器殼程走循環水,通過濃縮塔頂回流,可有效的將氟化反應器出來的粗蒸氣在濃縮塔中溫度降至25~30℃,將大部分的高沸物回流至氟化反應器繼續參加氟化反應,少量的高沸物與沸點較低的CH2F2一起通過塔頂冷凝器將剩余的少量高沸物冷卻回流,沸點較低的CH2F2從塔頂放出,其純度可達到99.99%以上,F+含量降低至20ppm左右,較明顯的降低了AHF的損耗;而且濃縮塔塔釜經過水冷卻器后,濃縮塔頂冷凝器-15℃鹽水流量20~45kg/h左右,相比原工藝的150~200kg/h流量,有效的降低了鹽水的損耗量,節能效果明顯、降低了環保處理含F+廢水的負擔,提高了原料的轉化率、降低原料單耗減輕后續精餾工段的負擔起到節能減排的效果。?
附圖說明
圖1為本實用新型結構示意圖。?
圖中:1-塔頂冷凝器,2-濃縮塔,3-水冷卻器,4-氟化反應器。?
具體實施方式
????以下結合說明書附圖對本實用新型作進一步的描述:?
如圖1所示,一種HFC-32連續反應裝置,包括從上到下設置的塔頂冷凝器1、濃縮塔2及氟化反應器4,所述的濃縮塔2底部配合設置水冷卻器3,所述的水冷卻器3與氟化反應器4形成循環體系,水冷卻器3的殼體上配合設置進水口和出水口,所述的進水口和出水口分別與循環水的進口和出口連接,使水冷卻器3形成一個循環冷卻系統,用于高沸物R31、R40等回流到氟化反應器4中繼續反應,提高原料的轉化率及產品的收率,降低成本。
本實用新型在濃縮塔底增加了一節水冷卻器,其冷卻器殼程走循環水,循環水來自公用系統,尺寸為¢600mm×2800mm,換熱面積40m2。通過塔頂回流,可有效的將反應器出來的粗制氣在塔中溫度降至25~30℃,將大部分的高沸物回流至反應器繼續參加氟化反應,少量的高沸物與沸點較低的CH2F2一起通過塔頂冷凝器將剩余的少量高沸物冷卻回流,沸點較低的CH2F2從塔頂放出,其純度可達到99.99%以上,F+含量降低至20ppm左右,較明顯的降低了AHF的損耗,濃縮塔頂冷凝器-15℃鹽水流量20~45kg/h左右,相比原工藝的150~200kg/h流量,有效的降低了鹽水的損耗量,節能效果明顯;并且塔頂溫度13℃左右、塔中溫度18℃左右、塔底溫度28℃左右。有效的將高沸物R31、R40等冷凝回流重新參加氟化反應,且F+含量降至20ppm以下,降低了環保處理含F+廢水的負擔,提高了原料的轉化率,降低原料單耗,減輕后續精餾工段的負擔起到節能減排的效果。?
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