[實用新型]改良型109㎡沸騰焙燒爐有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201220167097.1 | 申請日: | 2012-04-19 |
| 公開(公告)號: | CN202582180U | 公開(公告)日: | 2012-12-05 |
| 發(fā)明(設計)人: | 鄭麗;楊斌;金忠;李濤;劉安強;陶明;郭建軍;田學農(nóng);溫東紅;張小平 | 申請(專利權)人: | 白銀有色集團股份有限公司 |
| 主分類號: | F27B15/00 | 分類號: | F27B15/00;F27B15/02;C22B1/10;C22B19/02 |
| 代理公司: | 甘肅省知識產(chǎn)權事務中心 62100 | 代理人: | 田玉蘭 |
| 地址: | 730900 甘*** | 國省代碼: | 甘肅;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 改良 109 沸騰 焙燒 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種冶煉設備,具體的說涉及濕法鋅冶煉行業(yè)擴大原料適應性及提高硫化鋅精礦氧化脫硫的改良型109㎡沸騰焙燒爐。
背景技術
濕法煉鋅要求把硫化鋅精礦在焙燒爐內(nèi)氧化焙燒,使ZnS轉(zhuǎn)變成ZnO,并盡可能完全脫硫和揮發(fā)鋅精礦中的鉛、鎘、砷和銻等雜質(zhì),以適應下一道冶金過程的要求。本工序?qū)υ系倪m應性及所產(chǎn)出的焙砂質(zhì)量殘硫指標對下一道以及整個濕法煉鋅的指標、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)成本都有重要的影響。
近年來隨著礦源復雜多變,成分及粒度復雜,焙燒爐對處理復雜硫化鋅精礦的適應性差,限制了焙燒爐的處理能力。處理這種復雜鋅精礦時,粒度較細物料來不及完全燃燒,就進入余熱鍋爐燃燒,導致煙塵量增大,混合焙砂殘硫升高,產(chǎn)出焙砂的殘硫大大超指標。煙塵量增大使鍋爐和收塵系統(tǒng)負荷增大,同時由于煙塵進入鍋爐內(nèi)的二次燃燒致鍋爐積灰粘結(jié)嚴重。目前,濕法煉鋅行業(yè)的焙燒爐都存在對原料適應性差,產(chǎn)出的焙砂殘硫含量高的問題。
實用新型內(nèi)容
本實用新型的目的就是要消除上述現(xiàn)有技術的不足和缺點,提供一種濕法鋅冶煉行業(yè)擴大原料適應性及提高硫化鋅精礦氧化脫硫的改良型鋅礦石焙燒爐。
為達到上述技術效果,本實用新型采用如下的技術方案:一種改良型109㎡沸騰焙燒爐包括爐體,爐體擴大段,給料裝置,抽風排煙裝置,爐體內(nèi)中部位置設置沸騰爐,沸騰爐底部連通給料裝置,沸騰爐連接爐體擴大段,爐體擴大段側(cè)壁連通抽風排煙裝置,爐體擴大段高度為8.9~9.5米,抽風排煙裝置設置高度為距距爐床16.2~16.4米。。
優(yōu)選的,所述爐體擴大段設有四個清理孔。
優(yōu)選的,所述爐體擴大段高度為9.0~9.4米,抽風排煙裝置設置高度為距爐床16.2~16.4米。
本實用新型的有益效果:
本實用新型由于擴大段的高度增加,爐膛空間增加,降低了爐膛內(nèi)的氣流速度,延長了煙塵在爐內(nèi)的停留及沉降時間,鋅精礦中的硫得到充分燃燒,降低了進入后續(xù)鍋爐的煙塵量及不完全燃燒煙塵的沉降量,避免了不完全燃燒煙塵在鍋爐內(nèi)二次燃燒,使煙塵處于粘結(jié)點,致爐管粘結(jié)煙塵積灰現(xiàn)象的發(fā)生,提高了焙砂質(zhì)量,焙砂中的殘硫降至0.4%左右,降低了殘硫的存在使Fe3+還原成Fe2+情況的發(fā)生,對下一道工序除鐵、降低添加劑用量及大量添加添加劑帶入雜質(zhì)、降低電耗等起積極作用。由于焙燒爐內(nèi)物料停留時間的延長、煙塵量的降低,焙燒爐處理國內(nèi)、外復雜鋅精礦適應性大大增強。
附圖說明
圖1為本實用新型的結(jié)構示意圖。
????其中:1—爐體、2—爐體擴大段、3—給料裝置、4—抽風排煙裝置、5—沸騰爐、6—清理孔。
具體實施方式
如圖1所示,一種改良型109㎡沸騰焙燒爐包括爐體1,爐體擴大段2,給料裝置3,抽風排煙裝置4,爐體1內(nèi)中部位置設置沸騰爐5,沸騰爐5底部連通給料裝置3,沸騰爐5連接爐體擴大段2,爐體擴大段2側(cè)壁連通抽風排煙裝置4,爐體擴大段2高度為9.5米,抽風排煙裝置4設置高度為距爐床16.4米,爐體擴大段2設有四個清理孔6。
通過對設備的調(diào)試發(fā)現(xiàn),綜合考慮礦石成本和動力成本,爐體擴大段的理想高度為8.9~9.5米,抽風排煙裝置設置高度為距爐床16.2~16.4米,其中爐體擴大段高度為9.0~9.4米時,設備運行狀態(tài)最佳。
由于擴大段的高度增加,爐膛空間增加,降低了爐膛內(nèi)的氣流速度,延長了煙塵在爐內(nèi)的停留及沉降時間,鋅精礦中的硫得到充分燃燒,降低了進入后續(xù)鍋爐的煙塵量及不完全燃燒煙塵的沉降量,避免了不完全燃燒煙塵在鍋爐內(nèi)二次燃燒,使煙塵處于粘結(jié)點,致爐管粘結(jié)煙塵積灰現(xiàn)象的發(fā)生,提高了焙砂質(zhì)量,焙砂中的殘硫降至0.4%左右,降低了殘硫的存在使Fe3+還原成Fe2+情況的發(fā)生,對下一道工序除鐵、降低添加劑用量及大量添加添加劑帶入雜質(zhì)、降低電耗等起積極作用。由于焙燒爐內(nèi)物料停留時間的延長、煙塵量的降低,焙燒爐處理國內(nèi)、外復雜鋅精礦適應性大大增強。
以上所述的僅是本實用新型的優(yōu)選實例。應當指出對于本領域的普通技術人員來說,在本實用新型所提供的技術啟示下,作為本領域的公知常識,還可以做出其它等同變型和改進,也應視為本實用新型的保護范圍。
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