[實用新型]改進的文氏管喉口降塵裝置有效
| 申請號: | 201220138549.3 | 申請日: | 2012-04-05 |
| 公開(公告)號: | CN202626221U | 公開(公告)日: | 2012-12-26 |
| 發明(設計)人: | 季書民;向旭東;王寧;張紅霞 | 申請(專利權)人: | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 |
| 主分類號: | C21B7/22 | 分類號: | C21B7/22 |
| 代理公司: | 烏魯木齊新科聯專利代理事務所(有限公司) 65107 | 代理人: | 李振中 |
| 地址: | 830022 新疆維吾*** | 國省代碼: | 新疆;65 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 改進 文氏管喉口 降塵 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種改進的文氏管喉口降塵裝置。
背景技術
高爐的煤氣凈化大都采用濕法除塵工藝,高爐產生的荒煤氣通過重力除塵和一二文串聯除塵,成為半凈濕煤氣,通過半凈煤氣總管,高爐的半凈濕煤氣都匯集到三座電除塵塔里進行精除塵,成為凈煤氣,再通過凈煤氣總管向各個用戶輸送或放散。隨著高爐分廠生產規模的擴大,新增高爐較多,每座高爐的煤氣發生量100000m3/h(燃料比0.6t/t),五座高爐的煤氣總量達到500000m3/h左右,原設計每座電除塵處理煤氣量47000-66500m3/h,煤氣的理論處理負荷達到現有三座電除塵塔設計能力221600m3/h的2.2倍。煤氣總管原設計進出口管道壓力由5-6kPa已提至10-12kPa,凈煤氣含塵為7-10?mg/m3?,含飽和水蒸汽約等于48g/m3機械水。電除塵器因超負荷已遠遠不能滿足高爐煤氣處理的生產要求,除塵能力明顯不夠,導致凈煤氣質量下滑,熱風爐及其它煤氣用戶對質量的需求問題日益突顯。如:熱風爐格子磚渣化速度快,渣化程度嚴重,壽命低,煤氣理論燃燒溫度低,熱風爐送風溫度低,其它高氣用戶煤氣燒嘴經常堵。由于煤氣系統除塵負荷高,凈煤氣含塵達到100?mg/m3,遠遠高于國標規定的10?mg/m3?。
發明內容
本實用新型的目的在于提供一種改進的文氏管喉口降塵裝置,其結構簡單,文氏管半凈煤氣含塵可降到10?mg/m3以下,解決鋼鐵廠煤氣含塵高的問題。
本實用新型的目的是這樣實現的,一種改進的文氏管喉口降塵裝置,包括文氏管,文氏管的中部為喉口,喉口的上部為收縮段,喉口的下部為擴張段,在喉口的兩側壁上分別設置著噴嘴,喉口的截面尺寸為400×600mm,在喉口內水平設置著一塊三棱柱,三棱柱的底面位于所述的上排噴嘴中心線上方,三棱柱底面的寬度為200mm,三棱柱底面的長度為600mm。
采用本實用新型結構,喉口煤氣流速達到100-120m/s,壓力降在8-12kPa,喉口尺寸400×600×500的范圍。煤氣由收縮段形成高速煤氣流通過喉口時與水激烈沖擊,使水霧化,霧化水與煤氣充分接觸,使粉塵顆粒濕潤聚合并在下部擴張段減速,煤氣與粉塵顆粒濕潤聚合塵滴分離,隨水排出,同時起到降低煤氣溫度的作用。將二文喉口上部收縮段割開,在不影響高爐操作的基礎上,將兩側向內位移,使得與進水方向相對的一側尺寸縮小,同時在二文喉口內部加裝一個三棱柱節流板,縮小喉口面積,使喉口面積等于改進后的一文喉口面積,從而可以將煤氣含塵降低到10?mg/m3,提高一文,二文喉口壓差及煤氣流速,達到煤氣凈化的目的。該裝置結構簡單,文氏管半凈煤氣含塵可降到10?mg/m3以下,解決了鋼鐵廠煤氣含塵高的問題。
附圖說明
下面將結合附圖對本實用新型作進一步詳細的說明。
圖1為本實用新型的主視結構示意圖。
具體實施方式
一種改進的文氏管喉口降塵裝置,如圖1所示,包括文氏管,文氏管的中部為喉口3,喉口3的上部為收縮段1,喉口3的下部為擴張段4,在喉口3的兩側壁上分別設置著噴嘴2,喉口3的截面尺寸為400×600mm,在喉口3內水平設置著一塊三棱柱5,三棱柱5的底面位于所述的上排噴嘴中心線上方,三棱柱5底面的寬度為200mm,三棱柱5底面的長度為600mm。喉口3高度為500mm。本實用新型結構簡單,文氏管半凈煤氣含塵可降到10?mg/m3以下,解決了鋼鐵廠煤氣含塵高的問題。
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