[實用新型]一種尿素解吸塔有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201220053601.5 | 申請日: | 2012-02-17 |
| 公開(公告)號: | CN202527042U | 公開(公告)日: | 2012-11-14 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 隴鐵;田維略;瞿道兵 | 申請(專利權(quán))人: | 貴州興化化工股份有限公司 |
| 主分類號: | B01D53/18 | 分類號: | B01D53/18 |
| 代理公司: | 北京東方匯眾知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 11296 | 代理人: | 劉淑芬 |
| 地址: | 562411 貴州省黔西南布*** | 國省代碼: | 貴州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 尿素 解吸 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及化工生產(chǎn)裝置,尤其涉及合成氨工藝中的尿素解吸塔。
背景技術(shù)
現(xiàn)有的合成氨工藝中的尿素解吸塔為篩板塔,解吸系統(tǒng)工況不穩(wěn)定,廢液氨含量時有超標(biāo),達(dá)到0.1%,為了控制廢氨含量指標(biāo),只有加大蒸汽用量,導(dǎo)致蒸汽消耗上升1t/h;在檢修時發(fā)現(xiàn)解吸塔塔盤結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致小孔堵塞,生產(chǎn)過程中存在托液現(xiàn)象。廢液氨含量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致廢液排放到污水站再處理,造成氨氮排放總量增加,環(huán)保壓力增大。同時考慮到廢液送造氣后對造氣夾套的腐蝕,不利于整個合成工藝的穩(wěn)定運行。由于尿素解吸塔的解吸量通常只能達(dá)到18-22m3/h,排除的廢液只能勉強(qiáng)達(dá)標(biāo),因此,更多的只能接收尿素本身產(chǎn)生的氨水,無法接納精煉產(chǎn)生的氨水。在合成氨生產(chǎn)工藝流程中,精煉工段用脫鹽水吸收尾氣氨要產(chǎn)生稀氨水,精煉的氨水只能送脫硫和尿素,如果脫硫氨水滴度不高時不需要精煉氨水稀釋,精煉氨水就只能送尿素工段,通過解吸裝置回收氨;在脫硫氨水滴度高時就可接收精煉的氨水。
實用新型內(nèi)容
本實用新型所要解決的技術(shù)問題是克服現(xiàn)有尿素解吸塔塔盤易堵塞,造成解吸不穩(wěn)定,廢液氨超標(biāo)的情況。為此,本實用新型提供一種經(jīng)改進(jìn)的尿素解吸塔,能有效提高解吸塔對氨的吸收能力。
為了解決上述技術(shù)問題,本實用新型采用如下的技術(shù)方案:
一種尿素解吸塔,塔內(nèi)設(shè)置多層支撐板,每層支撐板上設(shè)置填料層。
所述尿素解吸塔包括回流液噴嘴、進(jìn)料噴嘴和蒸汽進(jìn)口,回流液噴嘴設(shè)置在塔內(nèi)頂部,進(jìn)料噴嘴設(shè)置在塔內(nèi)中段,蒸汽進(jìn)口設(shè)置在塔內(nèi)底部。
所述支撐板為四層,從上到下依次為頂層、第二層、第三層和底層。
所述回流液噴嘴設(shè)置在頂層填料上方;進(jìn)料噴嘴設(shè)置在第二層填料上方;蒸汽進(jìn)口在底層支撐板下方。
所述尿素解吸塔還包括補充蒸汽進(jìn)口,補充蒸汽進(jìn)口設(shè)置在第三填料層上方。
所述第二填料層和底層填料層高度相同。
原有尿素解吸塔中的多孔篩板換熱效果差,熱能利用率低,蒸汽消耗高,并且廢液中氨含量時有超標(biāo)。而本實用新型采用的填料層,比表面積及空隙率大,填料的潤濕性好,氣體通過能力大,阻力小,液體滯留量小,單位體積填料的重量輕,傳質(zhì)效率高、壓降低、處理量大、持液量小、操作彈性大,可節(jié)約蒸汽,減少環(huán)保壓力,同時能減少對造氣設(shè)備的腐蝕,多接納精煉氨水,使生產(chǎn)能力大大提高,原有的尿素解吸塔廢液解吸量為25m3/h,改為填料層后解吸量增加30m3/h,而蒸汽消耗由原來的9t/h下降到7t/h。還能降低操作人員的勞動強(qiáng)度。
附圖說明
圖1是現(xiàn)有技術(shù)中的尿素解吸塔的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是實施例2中的尿素解吸塔的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
現(xiàn)在使用的尿素解吸塔如圖1所示,塔內(nèi)設(shè)置多個多孔篩板塔盤1’,塔內(nèi)頂層設(shè)置回流液噴嘴2’,塔內(nèi)中段設(shè)置進(jìn)料噴嘴3’,碳銨液從進(jìn)料噴嘴3’進(jìn)入塔內(nèi),塔內(nèi)底層設(shè)置蒸汽進(jìn)口4’,熱氣體從下而上,對氨水進(jìn)行解吸,篩板塔盤1’的換熱效果差,且容易篩孔堵塞,導(dǎo)致蒸汽消耗高,解吸效果不佳。
實施例1
本實用新型對現(xiàn)有的尿素解吸塔進(jìn)行改造,將多空篩板塔盤1’拆掉,而在塔內(nèi)設(shè)置多個支撐板,支撐板上設(shè)置填料層1,即規(guī)整填料整齊安裝在支撐板上面,填料層1上設(shè)置槽式液體分布器。而回流液噴嘴2設(shè)置在塔內(nèi)頂部,進(jìn)料噴嘴3設(shè)置在塔內(nèi)中段,蒸汽進(jìn)口4設(shè)置在塔內(nèi)底層。
實施例2
在該實施例中,支撐板為四層,則尿素解吸塔內(nèi)從上到下,設(shè)置有頂層填料層、第二填料層、第三填料層和第四填料層。
回流液噴嘴2設(shè)置在頂層填料層上方,進(jìn)料噴嘴3設(shè)置在第二填料層上方,蒸汽進(jìn)口4設(shè)置在底層支撐板下方,還可設(shè)置補充蒸汽進(jìn)口5在第三填料層上方。
第二填料層和底層填料層的高度相同。在本實施中頂層填料層可為3米高,第二填料層和底層填料層為4米高,第三填料層為5米高。
頂層填料層主要起回流液與解吸氣換熱降低氣相帶水的作用,氨水(碳銨液)從第二填料層上面的進(jìn)料噴嘴3進(jìn)入,在這里開始與從底層的蒸汽進(jìn)口4進(jìn)入自下而上的熱氣體進(jìn)行傳質(zhì)傳熱作用。
本實施例的尿素解吸塔換熱面積增加,廢液解吸量由原來的25m3/h增加到30m3/h,而蒸汽消耗由原來的9t/h下降到7t/h,其具體創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。
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