[發(fā)明專利]一種鋼液不經(jīng)真空處理減少連鑄圓管坯表面氣孔的新工藝無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201210548791.2 | 申請日: | 2012-12-17 |
| 公開(公告)號: | CN103866085A | 公開(公告)日: | 2014-06-18 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 杜彥朝;郭兵書;陳保戰(zhàn) | 申請(專利權(quán))人: | 天津天鐵冶金集團有限公司 |
| 主分類號: | C21C7/00 | 分類號: | C21C7/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 300050*** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 鋼液不經(jīng) 真空 處理 減少 圓管 表面 氣孔 新工藝 | ||
所屬技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明是一種可有效減少連鑄圓管坯表面氣孔質(zhì)量缺陷的新工藝,可使鋼液在不經(jīng)抽真空處理不增加生產(chǎn)成本的條件下,使得連鑄圓管坯表面氣孔質(zhì)量缺陷得到有效控制。?
背景技術(shù)
近幾年,國內(nèi)管線鋼市場需求旺盛,連鑄圓管坯生產(chǎn)規(guī)模正呈逐年遞增態(tài)勢。但是,眾多企業(yè)在“轉(zhuǎn)爐→LF爐→連鑄”工藝下所生產(chǎn)的連鑄圓管坯表面質(zhì)量極不穩(wěn)定,大面積存在表面氣孔質(zhì)量缺陷,尤以雨季嚴重。造成此質(zhì)量缺陷的主要誘因是鋼中[H]含量過高,目前,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)多采用增加VD或RH真空處理工藝的方法來解決此問題,雖有效但生產(chǎn)成本也大幅上升。?
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明在理論聯(lián)系實踐的基礎(chǔ)上,研究出了一種不經(jīng)真空處理即可有效減少連鑄圓管坯表面氣孔質(zhì)量缺陷的新工藝,通過調(diào)整轉(zhuǎn)爐出鋼脫氧合金化工藝和鋼包頂渣造渣料加入工藝,應用鋼包底吹供氣攪拌工藝,使鋼中[H]含量在不經(jīng)真空處理的條件下得到了有效控制,從而有效減少了連鑄圓管坯表面氣孔質(zhì)量缺陷。?
本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:轉(zhuǎn)爐出鋼時不加任何含鋁脫氧劑,只利用增碳劑和合金化合金對鋼液進行預脫氧;鋼包?頂渣造渣料全部在轉(zhuǎn)爐出鋼時加入;轉(zhuǎn)爐出鋼全程鋼包底吹氬氣攪拌;LF爐鋼液精煉過程加入含鋁脫氧劑對鋼液進行深脫氧。?
本發(fā)明的有益效果是:可有效降低氫在鋼液中的溶解量,在鋼液不經(jīng)真空脫氣處理的條件下,使鋼中氫含量控制在4.5×10-6以下。有效減少連鑄圓管坯表面氣孔質(zhì)量缺陷。?
具體實施方式
轉(zhuǎn)爐出鋼前,將增碳劑加入鋼包底部;出鋼見流后即打開鋼包底吹氣源供氣,同時向鋼包內(nèi)加入頂渣造渣料(石灰、精煉合成渣、螢石等);出鋼1/4后,加入合金化合金;出鋼完畢,底吹氣源壓力大于0.8Mpa的條件下攪拌2~3分鐘;LF爐鋼液精煉時,待稀薄渣形成后加入含鋁脫氧劑對鋼液深脫氧。各種物料加入量依據(jù)實際情況而定。?
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