[發明專利]一種提高新OG轉爐煤氣回收的控制方法無效
| 申請號: | 201210511937.6 | 申請日: | 2012-12-04 |
| 公開(公告)號: | CN102978331A | 公開(公告)日: | 2013-03-20 |
| 發明(設計)人: | 汪利峰;周衛民;鄒涌泉;鄧毅;周有為;韋磊 | 申請(專利權)人: | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/28 | 分類號: | C21C5/28 |
| 代理公司: | 北京同恒源知識產權代理有限公司 11275 | 代理人: | 趙榮之 |
| 地址: | 400013*** | 國省代碼: | 重慶;85 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 提高 og 轉爐 煤氣 回收 控制 方法 | ||
1.一種提高新OG轉爐煤氣回收的控制方法,其特征在于:其步驟如下:
1)冶煉開始前,將檢測到的轉爐爐口微差壓的壓力信號、環縫洗滌塔的位置信號以及除塵風機的轉速反饋到PLC,煙罩降罩至轉爐爐口的下極限位;
2)在冶煉初期,煤氣分析儀檢測煤氣中的?含量和CO含量,其含量不滿足回收要求,三通閥處于放散位置,水封逆止閥處于關閉位置,煤氣通過放散塔點燃放散;
3)隨著冶煉的進行,PLC實時采集爐口微差壓,通過PLC調整環縫液壓控制裝置控制環縫洗滌塔內外錐體的開度,并采用自尋最優的切換控制模式來調整爐口微差壓,自尋最優的切換控制模式過程:
①在t1時刻,通過PLC采集爐口的微差壓P1,
②在除塵風機PID調試后,在t2時刻,通過PLC采集爐口微差壓為P2,
③切換到增量型的二維模糊開度控制時,當在t3時刻,通過PLC采集爐口微差壓為P3,?
④通過增量型的二維模糊開度控制調整后,在t4時刻,通過PLC采集爐口微差壓為P4,且滿足,
a)當時,切換到增量型二維模糊開度控制來調整爐口微差壓,
b)?當時,切換到除塵風機變頻調速來調整爐口微差壓;
4)在冶煉中期,當煤氣分析儀檢測到煤氣中含量和CO含量滿足收集要求時,在煤氣柜允許的情況下,煤氣開始回收,此時水封逆止閥處于關閉位置,三通閥處于回收位置。
2.如權利要求1所述的提高新OG轉爐煤氣回收的控制方法,其特征在于:在步驟3)中,所述調整環縫洗滌塔內外錐體的開度設為25%。
3.如權利要求1或2所述的提高新OG轉爐煤氣回收的控制方法,其特征在于:在步驟3)中,所述增量型的二維模糊開度控制過程:在除塵風機的轉速不變,根據增量式的二維模糊開度表,通過PLC控制環縫液壓控制裝置來調整環縫洗滌塔內外錐體的間隙,使爐口微差壓達到設定值,增量式的二維模糊開度表達式為:
??
其中環縫洗滌塔開度初始值為:,;
根據和的值通過查詢二維模糊開度控制表獲得,
為爐口微差壓設定壓力與實際微差壓力之差:
??????
將偏差分為5個模糊集如下:
={負大,負小,零,正小,正大}={NB,NS,ZO,PS,PB}
為爐口微差壓設定壓力值與實際微差壓壓力差值的變化率:
?????
將偏差分為5個模糊集如下:
={負大,負小,零,正小,正大}={NB,NS,ZO,PS,PB}
將偏差分為7個模糊集如下:
={負大,負中,負小,零,正小,正中,正大}
={NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB}
?、為模糊控制器的量化因子,其計算公式為:
,
,為壓力偏差、偏差變化率變化的最大值;,為壓力偏差、偏差變化率
變化的最小值;
,量化后的論域均為:{-10,-4,0,4,10}
的論域均為:{-10,-7,-4,0,4,7,10}。
4.如權利要求1所述的提高新OG轉爐煤氣回收的控制方法,其特征在于:在步驟1)中,所述煙罩上設置有升降控制機構,所述升降控制機構由PLC控制。
5.如權利要求1所述的提高新OG轉爐煤氣回收的控制方法,其特征在于:在步驟4)中,滿足所述煤氣收集的煤氣中含量為<1.5%和CO含量≥35%。
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