[發(fā)明專利]一種利用粉煤灰進(jìn)行高濃度退漿廢水厭氧處理的工藝有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201210497605.7 | 申請(qǐng)日: | 2012-11-29 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN102923922A | 公開(kāi)(公告)日: | 2013-02-13 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 王力民;羅維新;孫國(guó)慶;韓其儒;李志海;李春光;周新民;張炳營(yíng);劉新利;趙奇生 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 華紡股份有限公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | C02F9/14 | 分類(lèi)號(hào): | C02F9/14;C02F3/28;C02F3/30 |
| 代理公司: | 濟(jì)南舜源專利事務(wù)所有限公司 37205 | 代理人: | 侯緒軍 |
| 地址: | 256600 *** | 國(guó)省代碼: | 山東;37 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 利用 粉煤 進(jìn)行 濃度 退漿 廢水 處理 工藝 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及難生物降解的工業(yè)廢水處理領(lǐng)域,具體涉及一種利用粉煤灰進(jìn)行高濃度退漿廢水厭氧處理的工藝。
背景技術(shù)
印染廢水中的退漿廢水COD濃度高達(dá)20g/l以上,主要污染物為PVA、羧甲基纖維素和表面活性劑及布面花毛,水質(zhì)單一,可降解性差。退漿廢水中硫酸根含量較高一般為3-5g/l,及含堿量較高,一般為3-5g/l。微生物以絲狀菌和桿菌為主,單獨(dú)厭氧處理退漿廢水時(shí)難以形成沉降性能良好地活性污泥,長(zhǎng)達(dá)15d的停留時(shí)間,溶解性COD去除率小于50%,COD去除率低。而且出水中往往含有大量懸浮顆粒,表觀COD高達(dá)15000mg/l。印染廢水達(dá)標(biāo)排放依賴物化處理,成為印染廢水處理的瓶頸。
粉煤灰是原煤經(jīng)電廠鍋爐燃燒后的產(chǎn)品,主要成分是氧化硅、氧化鋁和氧化鐵,約占粉煤灰總量的80%左右,還有一定量的氧化鈣、氧化鎂等。粉煤灰是由晶體、玻璃體及少量未燃炭組成的一個(gè)復(fù)合結(jié)構(gòu)的混合體,平均幾何內(nèi)徑為40μm,比重1.07~2.4g/cm3,比表面積較大,一般為500~5000cm2/g。粉煤灰的多孔結(jié)構(gòu)使其具有良好的吸附效果,是理想的厭氧活性污泥沉降性能增強(qiáng)物質(zhì),并且相對(duì)于活性炭其成本可忽略。在生產(chǎn)工藝的研究中,研發(fā)人員偶然發(fā)現(xiàn),在厭氧污泥中加入粉煤灰后,30min沉降比可由80%降為38%,從而進(jìn)一步設(shè)計(jì)出利用粉煤灰進(jìn)行高濃度退漿廢水的厭氧處理工藝,提高了廢水COD的去除率,減少了剩余污泥的生產(chǎn)量,并且降低了生產(chǎn)成本,隨即完成了本發(fā)明。
發(fā)明內(nèi)容
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提出了一種利用粉煤灰進(jìn)行高濃度退漿廢水厭氧處理的工藝,本工藝提高了廢水COD的去除率,減少了剩余污泥的生產(chǎn)量,并且降低了生產(chǎn)成本,便于實(shí)施和推廣應(yīng)用。
本發(fā)明的技術(shù)方案是通過(guò)如下步驟來(lái)實(shí)現(xiàn)的:
在退漿廢水排入?yún)捬醭刂埃瑢⒎勖夯遗c厭氧出水按粉煤灰︰厭氧出水為5︰95的質(zhì)量份數(shù)比混合,充分?jǐn)嚢瑁テ椋勖夯椅斤柡筒⒈粎捬蹙采w表面之后,將混合液用泵入脈沖罐投入?yún)捬鮾?nèi)循環(huán)反應(yīng)器,同時(shí)向混合液中加入量為COD濃度2%的工業(yè)葡萄糖;厭氧內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器出水與好氧池排出的好氧硝化液共同排入間歇缺氧池,缺氧池中的上清液排入好氧池,缺氧池中的剩余污泥排入CSTR厭氧消化池,CSTR厭氧消化池中的上清液回排到間歇缺氧池,CSTR厭氧消化池中剩余污泥排入壓濾機(jī)脫水,好氧池中水COD達(dá)到500mg/l以下,外排。
其中所述厭氧池采用上下兩層三相分離器的厭氧內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器,沼氣攪拌形成的內(nèi)循環(huán),厭氧內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器里面的水溫控制在35-38℃,厭氧水力停留時(shí)間為4-6天,上升流速為6-8?m/h。
其中所述CSTR厭氧消化池采用上流式脈沖布水,水力停留15-17天,上升流速3m/h,用氣提管將剩余污泥排至帶式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理。
其中所述好氧池采用的活性污泥法,水力停留時(shí)間1.5-2天,曝氣氣水比為25-30:1,污泥濃度為4500-5500mg/l。間歇缺氧池中水力停留時(shí)間為2-2.5天,采用曝氣方式為微孔曝氣。
將退漿廢水排入?yún)捬醭刂埃勖夯遗c厭氧出水按一定比例充分?jǐn)嚢琛⒒旌希テ椋勖夯椅斤柡筒⒈粎捬蹙采w表面之后在投入?yún)捬醭兀梢员苊夥勖夯壹尤雲(yún)捬醭睾蟀褰Y(jié)失效。加入粉煤灰混合物后,沉降污泥為顆粒污泥與絮狀污泥混合物,提高了污泥的沉降性能,COD去除率由30-50%提高到70-90%,容積負(fù)荷4.5kg/m3.d。
本發(fā)明所述技術(shù)方案有以下有益效果:提高了沉降污泥的沉降性能,提高了COD的去除率,減少了剩余污泥的產(chǎn)量,系統(tǒng)產(chǎn)生的含水率80%的污泥由100m3/d左右降至10m3/d左右,并且運(yùn)用粉煤灰作為填料,降低了生產(chǎn)成本,成產(chǎn)成本降低了10%-30%,并且該生產(chǎn)工藝主要在填料以及配合填料的工藝路線和參數(shù)方面做出的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和調(diào)整,更便于實(shí)施和推廣應(yīng)用。
附圖說(shuō)明
附圖1為本發(fā)明所述的一種利用粉煤灰進(jìn)行高濃度退漿廢水厭氧處理的工藝流程圖,其中1為退漿廢水,2為IC厭氧池,3為間歇缺氧池,4為好氧池,5為CSTR厭氧消化池,6為壓濾機(jī),7為退漿廢水之外的廢水。
具體實(shí)施方式
為了使本發(fā)明的技術(shù)方案更加清楚明白,下面結(jié)合具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步的說(shuō)明。
實(shí)施例1:
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