[發明專利]一種用于煉油裝置的清洗劑無效
| 申請號: | 201210423056.9 | 申請日: | 2012-10-30 |
| 公開(公告)號: | CN102936733A | 公開(公告)日: | 2013-02-20 |
| 發明(設計)人: | 王耀斌 | 申請(專利權)人: | 陜西高新能源發展有限公司 |
| 主分類號: | C23G1/24 | 分類號: | C23G1/24 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 用于 煉油 裝置 洗劑 | ||
技術領域
本發明涉及一種主要以表面活性化合物為基料的洗滌組合物?
背景技術
煉油廠在煉制高含硫原油時,常減壓蒸餾、催化裂化、加氫裂化、焦化、加氫精制、氣體分離、脫硫等裝置會產生大量的FeS,FeS容易粘附在煉油廠的設備和管道上,裝置正常操作時它不會引發什么問題,而在檢修期間,FeS與空氣中的氧接觸發生強氧化還原反應,并放出大量的熱,從而發生自燃,損壞設備,造成損失,并且設備和管道內的H2S很容易對檢修人員造成人身傷害和環境污染。通常采用蒸汽吹掃,但不能完全消除隱患。因此,為了安全與環保,在檢修前化學清洗煉油設備和管道內的FeS和H2S等有害物質非常必要。
常用清除硫化亞鐵和硫化氫的方法主要有:蒸汽吹掃、酸洗、堿洗、高pH值溶劑和多級氧化劑清洗。但是采用蒸汽吹掃等方法清洗煉油裝置的FeS和H2S有一定效果,但是都存在一些問題,如清洗效果不理想,廢液需要進行二次處理等。?
發明內容
本發明旨在提供一種高效、無毒、腐蝕率低,不造成二次污染的用于煉油裝置的清洗劑。
本發明所述的一種用于煉油裝置的清洗劑,包括表面活性劑,丙二烯二胺,檸檬酸和EDTA。
優選地,表面活性劑,丙二烯二胺,檸檬酸和EDTA的質量百分含量分別是0.3-0.8%、。
更優選地,表面活性劑,丙二烯二胺,檸檬酸和EDTA的質量百分含量分別是0.8%、5%、0.3%、0.4%。
經過實驗發現本發明清洗煉油裝置的效果十分理想,清洗后吹掃基本無臭味,設備內H2S含量為0,塔盤、換熱器表面無污垢,打開設備未發生自燃。因此可有效防止硫化亞鐵自燃和清除系統內的硫化氫。由于清洗配方具有良好的除油污及有機污垢的效果,因此對于脫硫、加氫等裝置系統清洗時,停工退料水洗后不需要進行吹掃即可直接進行清洗,克服了其它同類清洗劑需要在吹掃后才能進行清洗的缺點,無其它檢修項目的設備,打開檢查后可以直接封入孔待用。
具體實施方式
實施例一。
一種用于煉油裝置的清洗劑,包括質量百分含量0.3%表面活性劑,2%丙二烯二胺,0.3%檸檬酸和0.5%EDTA。
實施例二。
一種用于煉油裝置的清洗劑,包括質量百分含量0.8%表面活性劑,5%丙二烯二胺,0.8%檸檬酸和1.0%EDTA。
實施例三。
一種用于煉油裝置的清洗劑,包括質量百分含量0.8%表面活性劑,5%丙二烯二胺,0.3%檸檬酸和0.4%EDTA。
實施例四。
使用實施三清洗減壓蒸餾塔系統。
一、停工退料吹掃結束具備清洗施工條件后,按照流程要求連接管線、貫通流程,防止竄、漏清洗液。
二、計量加入水和清洗劑,開清洗泵將清洗藥劑打入減壓蒸餾塔頂循環泵入口,開啟減壓蒸餾塔頂循環泵,調節出口閥開度,保持清洗泵的流量與減壓蒸餾塔頂循環泵的流量一致,循環清洗。
三、開啟減二線泵和減三線泵循環清洗減壓蒸餾塔中部,同時在清洗槽中補加水和清洗藥劑,確保系統能建立循環。
四、每隔1小時定性檢測一次清洗液的瞬時腐蝕率、丙二烯二胺含量和硫離子含量,當檢測硫離子含量為0,而丙二烯二胺仍然能檢出時停止清洗;升溫至80℃以上循環2-4小時,檢測丙二烯二胺含量,當定性檢測指示為不存在時停止。
五、排放含堿污水至污水井中,用清水沖洗系統。
六、對清洗液中的藥劑含量、硫離子含量、油含量和腐蝕率進行分析,結果見表1。
七、打開設備后發現減壓蒸餾塔塔盤及填料表面基本無污垢,清洗效果二分理想,打開設備后未發生自燃現象。
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