[發(fā)明專利]一種提高鋁脫氧軸承鋼連澆爐數(shù)的方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201210348441.1 | 申請(qǐng)日: | 2012-09-19 |
| 公開(公告)號(hào): | CN102851443A | 公開(公告)日: | 2013-01-02 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 范植金;羅國(guó)華;朱玉秀 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 |
| 主分類號(hào): | C21C7/00 | 分類號(hào): | C21C7/00;C21C7/06;C21C7/072;C21C7/076;C21C7/10;C21C1/02;C21C5/28;B22D11/00 |
| 代理公司: | 湖北武漢永嘉專利代理有限公司 42102 | 代理人: | 段姣姣 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 提高 脫氧 軸承鋼 連澆爐數(shù) 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種冶煉方法,具體屬于一種提高軸承鋼連澆爐數(shù)的方法。
背景技術(shù)
軸承是機(jī)械傳動(dòng)部件,當(dāng)軸承工作時(shí),軸承內(nèi)、外套圈和軸承滾動(dòng)體間承受高頻交變應(yīng)力的作用,工作條件十分苛刻。在復(fù)雜交變應(yīng)力作用下,在套圈或滾動(dòng)體的表面上抗疲勞強(qiáng)度低的部位首先產(chǎn)生疲勞裂紋,最后形成疲勞剝落,使軸承破損失效。
人們經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研究發(fā)現(xiàn),氧含量顯著影響軸承鋼的疲勞壽命。瑞典SKF公司對(duì)軸承鋼氧含量與疲勞壽命的關(guān)系,做過(guò)大量的試驗(yàn)研究工作,得出了明確的結(jié)論,即疲勞壽命與氧含量的關(guān)系為L(zhǎng)10(相對(duì)壽命)=372〔O〕-1.6,即氧含量0.0010?%軸承鋼的疲勞壽命是氧含量0.0040?%軸承鋼的10倍。因此,如何減少軸承鋼中的氧含量一直是該領(lǐng)域工作者的研究課題。
為實(shí)現(xiàn)軸承鋼的低氧含量,煉鋼過(guò)程中一般都需要用強(qiáng)脫氧劑Al進(jìn)行脫氧,用Al脫氧成本低且可以獲得較低的溶解氧含量,但是脫氧產(chǎn)物Al2O3夾雜不易上浮去除。而殘留在鋼中的Al2O3夾雜物在軋制過(guò)程中會(huì)沿軋制方向碎裂為鏈狀?yuàn)A雜物帶,其尖銳的棱角易引發(fā)空穴的形成和成為應(yīng)力源,對(duì)軸承鋼的疲勞壽命非常不利,且在軸承鋼連鑄生產(chǎn)時(shí),Al2O3夾雜物易在水口處聚集粘附形成結(jié)瘤而堵塞水口。目前,軸承鋼因連鑄水口結(jié)瘤堵塞,連澆爐數(shù)未超過(guò)2爐,導(dǎo)致生產(chǎn)效率低、成本高,成為制約軸承鋼采用連鑄工藝生產(chǎn)的“瓶頸”。
中國(guó)專利申請(qǐng)?zhí)?01132236的專利文獻(xiàn),公開了一種采用60噸以上的直流電爐初煉(EBT出鋼,添加精煉渣料、各種必需的鐵合金、增碳劑和鋁脫氧劑)-鋼包爐精煉(底吹氬)-真空爐脫氣-模鑄工藝生產(chǎn)鋼中氧含量和鈦含量分別不大于0.0007?%和0.012?%的超純高碳鉻軸承鋼的冶煉方法;中國(guó)專利申請(qǐng)?zhí)?200410025102的專利文獻(xiàn),公開了一種采用配料優(yōu)化→30噸電爐初煉鋼液→底吹氬鋼包爐精煉→真空爐脫氣→模鑄工藝生產(chǎn)氧、鈦、氮含量分別≤0.0007?%、0.0012?%、0.0055%的高清潔高碳鉻軸承鋼的方法;中國(guó)專利申請(qǐng)?zhí)?03153956的專利文獻(xiàn),公開了一種采用常規(guī)的電爐、轉(zhuǎn)爐或其它非真空熔煉爐中熔化、在精煉裝置中精煉、在精煉后期以喂包芯線或加入合金塊進(jìn)行鋇合金化,以提高鋼的潔凈度,使鋼中氧含量為0.0008?%的一種鋇微合金化軸承鋼的生產(chǎn)方法。
上述幾個(gè)已公開的專利文獻(xiàn),均是只解決氧含量和鈦含量的問(wèn)題,都未涉及軸承鋼連鑄水口結(jié)瘤堵塞問(wèn)題的解決方案。
還有日本專利公開號(hào)為:特開2004-169147的專利文獻(xiàn),公開了一種軸承鋼生產(chǎn)方法,轉(zhuǎn)爐吹煉后,在鋼包中用Al脫氧,同時(shí)添加MgO粉劑對(duì)頂渣進(jìn)行改質(zhì)處理,使脫氧產(chǎn)物Al2O3夾雜易上浮去除。但其存在的不足是頂渣浮于鋼液表面易固化,鋼液和鋼渣之間難以充分發(fā)生反應(yīng),實(shí)際去除Al2O3夾雜效果有限,亦不能解決軸承鋼的連鑄生產(chǎn)難題。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是:提供一種能使軸承鋼連鑄的連澆爐數(shù)提高到5爐及以上,而且可將其氧含量控制在≤0.0010?%,非金屬夾雜物控制在A類≤1.0、B類≤1.0、C類為0、D類≤0.5的提高鋁脫氧軸承鋼連澆爐數(shù)的方法。
實(shí)現(xiàn)上述目的的措施:
一種提高鋁脫氧軸承鋼連澆爐數(shù)的方法,其步驟:
1)鐵水脫硫,控制高爐鐵水入鐵水罐溫度不低于1320℃,并控制脫硫后鐵水中的:S重量百分比含量≤0.010%,P重量百分比含量≤0.20%,Si重量百分比含量0.10~1.00%;
2)轉(zhuǎn)爐冶煉,控制脫硫鐵水進(jìn)入轉(zhuǎn)爐的溫度不低于1220℃,控制氧化渣堿度R不低于3.0,控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C重量百分比含量不低于0.08%;?R=CaO/SiO2;
3)轉(zhuǎn)爐出鋼并合金化,控制轉(zhuǎn)爐流入鋼包的渣量厚度不超過(guò)150mm;當(dāng)出鋼到鋼水總量的1/4時(shí),按照0.20~1.0Kg/噸鋼一次性加入鋁;
4)氬站進(jìn)行吹氬攪拌,吹氬攪拌不少于3分鐘后,按照≤0.8Kg/噸鋼喂入Al線;
5)進(jìn)行精煉,精煉渣選用CaO-SiO2-Al2O3渣系,控制精煉渣中堿度R:2.0~5.0,?R=CaO/SiO2;
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