[發(fā)明專利]一種純氧法生產(chǎn)液體二氧化硫的凈化新工藝無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201210302170.6 | 申請日: | 2012-08-23 |
| 公開(公告)號: | CN102774814A | 公開(公告)日: | 2012-11-14 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 楊鵬;郭世建;夏協(xié)兵;畢紅 | 申請(專利權(quán))人: | 楚源高新科技集團股份有限公司 |
| 主分類號: | C01B17/50 | 分類號: | C01B17/50 |
| 代理公司: | 荊州市亞德專利事務(wù)所 42216 | 代理人: | 陳德斌 |
| 地址: | 434400 湖*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 純氧法 生產(chǎn) 液體 二氧化硫 凈化 新工藝 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種純氧法生產(chǎn)液體二氧化硫的凈化新工藝,屬無機化學(xué)領(lǐng)域。
背景技術(shù)
二氧化硫是一種重要的化工原料,廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、人造纖維、染料、制糖、制酒、造紙、石油加工和金屬提煉等行業(yè)。在實際工作當中,為了便于運輸和儲存,通常是將二氧化硫氣體加工成液體形式供應(yīng)用戶。在這一過程當中,純氧法生產(chǎn)液體二氧化硫的凈化通常采用三級鐵屑過濾、二級焦炭過濾、三級毛氈過濾等物理方法除去升化硫再通過硫酸干燥塔除去水份。但是通過上述方法生產(chǎn)液體二氧化硫時經(jīng)常會出現(xiàn)大量硫磺顆粒進入焦炭過濾器、毛氈過濾器及工藝管道內(nèi),使阻力加大,經(jīng)常需停車清理,對焦炭進行更換,嚴重影響生產(chǎn)的進行,而且所生產(chǎn)的液體二氧化硫殘渣≤0.08%,達不到一級品標準。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于:提供一種通過硫磺反應(yīng)器將升化硫進行催化反應(yīng)生成二氧化硫,再通過吸收來完成凈化,繼而有效減少了工藝過程、提高了生產(chǎn)的連續(xù)性和產(chǎn)品的質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本的純氧法生產(chǎn)液體二氧化硫的凈化新工藝。
本發(fā)明是通過如下的技術(shù)方案實現(xiàn)上述目的的:
一種純氧法生產(chǎn)液體二氧化硫凈化的新工藝,其特征在于:它包括如下步驟:
1)、轉(zhuǎn)化:
將二氧化硫貯罐內(nèi)的少量二氧化硫壓入氣化器,利用80℃熱水加熱使液體二氧化硫成氣態(tài),根據(jù)升華硫的多少控制二氧化硫的體積流量與空分(空氣分離生產(chǎn)氧氣和氮氣)來的氧氣按體積流量比8︰1的比例混合成混合氣體,混合氣體經(jīng)電加熱爐升溫至410~430℃后送入轉(zhuǎn)化器轉(zhuǎn)化為三氧化硫,轉(zhuǎn)化過程中,轉(zhuǎn)化器進口溫度控制在410~430℃,出口溫度控制在≤600℃。
2)、岐化:
在硫磺反應(yīng)器內(nèi)加入質(zhì)量比為98%硫酸液位至反應(yīng)器觀察視鏡,然后通過夾套升溫并恒溫保持在120℃,開啟焚硫爐,800—1000℃二氧化硫爐氣經(jīng)余熱鍋爐降溫至260℃后,通過硫磺反應(yīng)器的閥門進入硫磺反應(yīng)器,開啟從轉(zhuǎn)化器至硫磺反應(yīng)器的三氧化硫閥門,使轉(zhuǎn)化器內(nèi)的三氧化硫進入硫磺反應(yīng)器,在硫磺反應(yīng)器內(nèi),二氧化硫爐氣與三氧化硫在催化作用下進行岐化反應(yīng),以將爐氣中的升化硫反應(yīng)成二氧化硫,反應(yīng)過程中,控制硫磺反應(yīng)器內(nèi)硫酸液位保持在觀察視鏡的中線、溫度在110-120℃、硫酸濃度質(zhì)量比在96%以上及阻力≤30KPa;
3)、吸收:
爐氣中的升化硫反應(yīng)成二氧化硫后,進入吸收塔吸收多余的三氧化硫,并吸收爐氣中水份,得到潔凈的二氧化硫氣體并進入液化崗位,
4)、液化:
進入液化崗位的二氧化硫氣體經(jīng)-15℃以下溫度冷凍成液體二氧化硫成品,成品裝入二氧化硫貯罐。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比的優(yōu)點是:
本發(fā)明通過硫磺反應(yīng)器將升化硫進行催化反應(yīng)生成二氧化硫,再通過吸收來完成凈化,相比現(xiàn)有除升化硫需要通過三級鐵屑過濾、二級焦炭過濾、三級毛氈過濾、干燥吸收來完成縮短為只需經(jīng)轉(zhuǎn)化、岐化、吸收來完成,減少了工藝過程,減小了系統(tǒng)阻力;使系統(tǒng)不需要經(jīng)常停車清理硫磺粉塵,提高了生產(chǎn)的連續(xù)性和產(chǎn)品的質(zhì)量,產(chǎn)品質(zhì)量由殘渣≤0.05%提高到≤0.005%,同時也降低了生產(chǎn)成本,采用本發(fā)明所生產(chǎn)的液體二氧化硫成品,取樣分析水份含量≤0.01%,殘渣≤0.005%,酸度≤0.0008%,質(zhì)量高于國家優(yōu)等品。
本發(fā)明與現(xiàn)有工藝的對比表
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