[發(fā)明專利]一種用于高爐軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)的檢漏及處置方法無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201210272202.2 | 申請日: | 2012-08-02 |
| 公開(公告)號: | CN103031396A | 公開(公告)日: | 2013-04-10 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 任貴河;安志慶;許曉兵;陳佰軍;李勝強 | 申請(專利權(quán))人: | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 |
| 主分類號: | C21B7/10 | 分類號: | C21B7/10 |
| 代理公司: | 烏魯木齊新科聯(lián)專利代理事務所(有限公司) 65107 | 代理人: | 歐詠 |
| 地址: | 830022 新疆維吾*** | 國省代碼: | 新疆;65 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 用于 高爐 軟水 密閉 循環(huán) 冷卻系統(tǒng) 檢漏 處置 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及對高爐軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)的檢漏測試及處置,該方法既簡便又快捷、精準,具有重要的實用推廣價值。
背景技術(shù)
高爐軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)中的(冷卻壁、大、中套)出現(xiàn)破損后,通常使用壓力表打壓檢漏方法或點煤氣火檢漏,確定該冷卻水管路中的冷卻壁是否有破損現(xiàn)象,但是由于冷卻壁、大、中套數(shù)量多,即有約700塊冷卻壁,共分16層,大、中套共有60個,冷卻壁水管共有180根,大、中套冷卻水管共有60根,10、11層冷卻壁背部管冷卻水管共有43根,總共有283根需打壓的冷卻水管;正常生產(chǎn)情況下,使用壓力表打壓檢漏方法或點煤氣火法檢漏,最少需要4名看水工同時進行此項打壓檢漏作業(yè),每根冷卻水管打壓檢漏一次需要約10分鐘,每次對爐體軟水系統(tǒng)冷卻壁進行打壓(縱向)檢漏,都需要對所有的冷卻水管逐個進行打壓檢漏2遍,以此確認,排查出所有漏水的冷卻水管,因此最少需要共約5660分鐘才能完成;上述兩種方法查漏,耗費人力多,勞動強度大,耽擱時間長,如不能及時查出漏點,導致爐內(nèi)進水爐缸凍結(jié)等惡性事故的發(fā)生;另外高爐爐體煤氣濃度大約500ppm左右,人員檢漏時,存在極大的安全隱患;大量軟水外排,造成浪費,原檢漏技術(shù)需要566次排水,大量軟水外排,影響了企業(yè)的節(jié)能降耗的指標。
本發(fā)明的技術(shù)特點的優(yōu)勢:1)約需要5分鐘即可準確地判斷出三座2500m3大型高爐軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)冷卻壁破損內(nèi)漏,然而利用壓力表打壓檢漏法或者測煤氣、點火法,工作時間最少需要約5660分鐘,縮短了近5650分鐘以上,大大提高了工作效率,降低了勞動強度。2)杜絕了看水工長時間煤氣區(qū)域作業(yè),確保安全生產(chǎn);高爐冷卻壁查漏地點在爐體36.5米平臺,人員檢漏時,存在極大的安全隱患。3)及時查出冷卻壁泄漏點,避免爐內(nèi)進水過多,導致爐涼、爐缸凍結(jié)等惡性事故。4)杜絕大量軟水外排,原檢漏技術(shù)需要566次排水,造成浪費,采用該方法降低煉鐵成本。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于:提供的檢漏及處置方法,大大提高了工作效率,降低了勞動強度,及時查出漏點與處置漏點,為高爐的安全、順產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)提供了堅實的基礎(chǔ)。
本發(fā)明的目的是這樣實現(xiàn)的:一種用于高爐軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)的檢漏與處置方法,分為檢漏與補漏的處置措施:
步驟1檢漏判定:
1)軟水系統(tǒng)的膨脹罐液位,正常范圍在3.1-3.4米,低于3.1米時,即需頻繁補水,表明冷卻壁內(nèi)的水漏入爐內(nèi),高爐冷卻壁存在破損;
2)軟水系統(tǒng)的膨脹罐或脫氣罐中檢測出煤氣,表明爐身上部的軟水壓力低于爐身上部爐內(nèi)的煤氣壓力,爐內(nèi)煤氣倒竄,即煤氣通過破損的冷卻壁倒竄進入軟水系統(tǒng)內(nèi),冷卻壁有破損;此時爐身上部冷卻壁內(nèi)的循環(huán)壓力在0.20-0.22mPa,而爐內(nèi)爐身上部煤氣壓力在0.23-0.24mPa;
3)軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)冷卻壁縱向16層,橫向每層設(shè)45塊冷卻壁,每塊冷卻壁內(nèi)設(shè)4根冷卻水管,共計有180根冷卻水管;采用180翻板流量計實時監(jiān)測,當翻板流量計中的水流有氣泡或白濁,表明冷卻壁縱向包含此冷卻水管路的冷卻壁有破損;
4)軟水水質(zhì)檢驗pH正常值在8-10,當pH值由9.2↘8.9↘8.1↘7.5持續(xù)緩慢降低,即確定爐內(nèi)煤氣竄入軟水系統(tǒng)中,煤氣中的二氧化碳溶入水中,形成碳酸呈弱酸性,導致pH值的降低,表明冷卻壁有破損;
5)觀察高爐爐皮眼睛板有水跡、芒硝的滲出物,即確定進入爐內(nèi)的水被煤氣帶出,夾帶著爐皮內(nèi)的灌漿料,即在爐皮泄露煤氣點滲出水跡、芒硝,表明冷卻壁有破損;
步驟1檢漏處置:
縱向處置:觀察第16層冷卻壁每根冷卻壁出水冷卻水管上的翻板流量計,確定冷卻壁水管的位置破損,即實施處置;
橫向處置:其1使用安裝壓力表打壓檢漏方法,即逐層關(guān)閉三通閥,哪一層冷卻壁有瀉壓現(xiàn)象,則說明哪一層冷卻壁冷卻水管有破損現(xiàn)象;其2關(guān)閉此根冷卻水管進出水閥門,觀察此根冷卻水管內(nèi)的水位泄露至第幾層停止下降,則說明第幾層冷卻壁冷卻水管有破損現(xiàn)象;即實施處置。
所述方法適宜軟水回水管路上有翻板流量計的大型高爐中的檢漏。
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