[發明專利]一種LF爐精煉SS400薄板鋼降低鋁耗的方法無效
| 申請號: | 201210242494.5 | 申請日: | 2012-07-13 |
| 公開(公告)號: | CN102776329A | 公開(公告)日: | 2012-11-14 |
| 發明(設計)人: | 韓志顏;耿立唐;楊曉江;么洪勇;王峰;張大勇;李軍明;崔寶民;周曉紅;馬慧竹;劉少芹;王廣忠;田俊強;席曉利;盧彬;周士偉;董繼亮;張春余;陳波 | 申請(專利權)人: | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 |
| 主分類號: | C21C7/10 | 分類號: | C21C7/10;C22C38/06 |
| 代理公司: | 石家莊冀科專利商標事務所有限公司 13108 | 代理人: | 曹淑敏 |
| 地址: | 063016*** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 lf 精煉 ss400 薄板 降低 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種LF爐精煉SS400薄板鋼降低鋁耗的方法,屬于冶金精煉技術領域。
背景技術
在鋼鐵冶煉中,LF爐精煉工序在技術上是鐵水脫硫預處理—轉爐—精煉—連鑄的中心環節,所有成分的精準控制、鋼水溫度、純凈度等鋼材的質量指標都依靠精煉來完成,是煉鋼體系鋼水由液體變為固態的最后一道工序。實現了100%的精煉率,煉鋼廠的煉鋼節奏、成本、質量控制的重心由過去的轉爐轉移到了現在的精煉工序;精煉決定品種與質量,是冶煉的成敗的關鍵環節。SS400薄板鋼是1810線連鑄機生產的主要薄板鋼種,SS400薄板鋼是鋁鎮靜鋼,主要是用鋁粉和鋁線脫氧,鋁的價格比較貴重,使用量又大,而成為影響SS400成本的重要因素之一。在滿足工藝質量要求的前提下,如何降低鋁耗、降低成本,是本領域亟待解決的技術問題。
發明內容
本發明目的是提供一種LF爐精煉SS400薄板鋼降低鋁耗的方法,在滿足工藝質量要求的前提下,節能降耗,解決背景技術存在上述問題。
本發明的技術方案是:一種LF爐精煉SS400薄板鋼降低鋁耗的方法,包含預處理工序、轉爐煉鋼工序、LF爐精煉工序和板坯連鑄工序,?SS400薄板鋼終點化學成分質量百分比為:C??0.18-0.22,Mn?0.20-0.40,S?≤0.008,P?≤0.025,Si?≤0.15,Als?≥0.010,其余為Fe;
所述的LF爐精煉工序,鋼水進精煉站后添加石灰加入量保證渣中CaO質量比達到45-55%,能充分保證快速脫硫,減少脫硫過程中鋁的燒損;鋼水進精煉站后添加螢石,石灰和螢石按重量比3:1的比例添加。
根據鋼中硫含量確定石灰的加入量,當鋼水中S≥0.025%時,平均噸鋼加入石灰2.61-3.92kg,S<0.025%時,平均噸鋼加入石灰1.31-1.96kg。
所述的LF爐精煉工序加入脫氧劑鋁粉和鋁線,加入量使得還原渣中FeO≤1.0%,保證鋼水的可澆性。
根據鋼水中酸鋁含量確定鋁粉、鋁線加入量,鋼水S≥0.025%時,Als含量在100ppm時,平均噸鋼加入鋁粉0.07-0.13kg和鋁線0.22-0.32kg。Als含量有變化時,用增加或減少鋁線加入量進行調整;如果鋼水中Als含量已達到超過150ppm,不要補鋁,補加石灰,如果鋼渣流動性差,補加螢石化渣,改善鋼渣的流動性。根據進站溫度確定所需供電時間,爭取一次供電后形成的鋼渣有以下特點:良好的流動性、高堿度、低氧化鐵、渣指數在0.25-0.35范圍。然后通過氬氣攪拌完成整個脫硫過程。
本發明采用鋁粉、鋁線搭配使用,多用鋁線少用鋁粉脫氧,鋁線噸鋼用量3.2kg,鋁粉噸鋼用量0.09kg。
所述的LF爐精煉工序,通過鋼水重量和終點鋁含量,以及鈣線的使用情況,準確計算出鈣處理所需鈣線的使用量,使鋼水中的鈣鋁比達到0.4-0.6即可,避免鈣鋁比低而補喂鈣線以及鈣鋁比過高的情況發生。
所述的LF爐精煉工序,控制好底吹氬氣,氬氣攪拌貫穿LF的整個精煉過程,不同的精煉階段氬氣攪拌強度不同的:精煉過程在加入渣料、脫硫、增碳、合金微調、均勻鋼水溫度時,采用強攪拌,氬氣流量要控制在800-1000NL/min;在供電過程中采用中等強度攪拌,氬氣流量控制在300-500?NL/min;鈣處理后采用弱攪拌,氬氣流量控制在150-200?NL/min。強攪過程伴隨著鋁燒損和溫度損失,所以在整個精煉過程中,要盡量減少強攪拌的次數,保證鋁的收得率。
在精煉過程中要求攪拌脫硫、增碳、合金化各項工作同時進行,同時達到工藝控制要求。在強攪氬氣增碳的同時,微調合金Mn,同時把鋁線喂入鋼水中攪拌脫硫,減少成分調整次數,減少加熱升溫次數;減少氬氣強攪次數。每一項精煉任務都需要Ar氣強攪拌,會造成鋁燒損。精煉任務同時進行可減少鋁燒損,加快精煉節奏。
本發明的有益效果:①通過實踐表明,LF爐精煉SS400薄板鋼,降低鋁耗顯著;?②各精煉小組的成本差距減少,解決了以前鋁耗居高不下的難題,取得了較大的經濟效益;③由于在造還原渣時脫氧劑鋁粉和鋁線加入量有效控制,減少了Al2O3夾雜物的來源,鋼渣吸附夾雜的能力提高,改善了鋼水的純凈度。
具體實施方式
本發明在某鋼廠實施,擁有兩座單工位,一座雙工位的三座LF精煉爐,一座RH-TB雙工位真空精煉爐。工藝路線:預處理→轉爐→LF→板坯連鑄機。
SS400薄板鋼化學成分%:
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