[發明專利]一種AISI4145H鋼的退火熱處理工藝無效
| 申請號: | 201210146716.3 | 申請日: | 2012-05-14 |
| 公開(公告)號: | CN102643961A | 公開(公告)日: | 2012-08-22 |
| 發明(設計)人: | 李佑河;黃貞益;祝瑞榮;章小峰;席波;王一謙;唐鑫 | 申請(專利權)人: | 南京鋼鐵股份有限公司;安徽工業大學 |
| 主分類號: | C21D1/26 | 分類號: | C21D1/26 |
| 代理公司: | 南京匯盛專利商標事務所(普通合伙) 32238 | 代理人: | 陳揚 |
| 地址: | 210035 *** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 aisi4145h 退火 熱處理 工藝 | ||
技術領域
本發明屬于金屬熱處理領域,涉及一種鋼的退火工藝,具體的說是一種AISI4145H鋼退火熱處理方法。
背景技術
AISI4145H鋼具有優良的強度和耐沖擊性能,較好的耐磨性。廣泛應用于制造油田鉆井工具石油鉆鋌。現有技術中,采用大型退火爐對AISI4145H鋼進行退火熱處理,其熱處理工藝是將棒材由室溫加熱到710℃保溫15h,隨爐冷卻到500℃后空冷,整個熱處理周期為55小時。其機理是再結晶退火,其組織轉變特征是鐵素體,由軋制態的非平衡狀態通過加熱過程的再結晶行核和長大,變為平衡態組織,但珠光體中的滲碳體沒有發生顯著變化,仍為片層狀組織。現有的退火工藝雖能保證產品合格率,熱處理周期較長,影響熱處理爐的生產效率,并造成能源浪費,提高了生產成本。急需一種新的生產工藝,縮短生產周期,降低生產成本。
發明內容
為了克服現有技術存在的問題,本發明的目的是提供一種AISI4145H鋼快速退火的熱處理工藝。該退火工藝是加熱溫度在Ac1點附近,在加熱保溫過程中,不但鐵素體發生再結晶轉變為平衡組織。而且滲碳體處于球化和準球化狀態,從而鋼材的硬度值降低。解決了現有技術所存在的退火在爐時間過長,產能較低等問題,鋼的各種性能指標均達到要求。
本發明的目的是通過以下技術方案來實現的:
一種Φ150mm的AISI4145H鋼的退火熱處理工藝,其特征在于該熱處理工藝包括加熱、保溫和冷卻,具體要求為:鋼材從室溫狀態直接進入退火熱處理爐內,隨爐加熱至Ac1點,保溫17-18h;出爐空冷至室溫,得到符合要求的AISI4145H鋼。
本發明中,進入退火熱處理爐內的鋼材加熱速度為70-90℃/h。最優選是加熱速度為80℃/h。加熱溫度在Ac1點附近,可以是740℃。保溫時間最佳為17h。工件出爐空冷至室溫,其由索氏體組織球化為粒狀珠光體組織,硬度值降低為HB215,滿足切削加工需求;此工藝退火時間為26.5h。
隨爐加熱時間按公式h=α?KD確定;
式中,D—工件有效直徑
K—裝爐修正系數,取4
α—加熱系數,取1.5。
本發明解決了現有技術所存在的退火在爐時間過長,產能較低等問題。在保證各項性能滿足要求的前提下,縮短加熱時間、保溫溫度及冷卻速度,棒材在爐時間可以成功縮短,提高熱處理產能,工件硬度值降低為HB215,滿足切削加工需求硬度值低于HB229。
本發明在加熱保溫過程中,不但鐵素體發生再結晶轉變為平衡組織,而且滲碳體處于球化和準球化狀態,從而鋼材的硬度值降低,縮短了退火時間,提高了效率,鋼的各種性能指標均達到要求。
附圖說明
圖1是本發明工藝工件退火后放大1000倍的金相照片。
圖2是本發明所述退火工藝實施方案圖。
具體實施方式
首先用gleeble3500熱模擬試驗機測得該鋼的Ac1溫度為757.2℃,退火溫度選擇在Ac1稍低的740℃,此時滲碳體處于熱力學不溫度狀態。由于原始組織中片狀滲碳體各部位的曲率不同,在保溫過程中,碳原子通過尖端溶解,平面沉淀的方式逐漸斷開球化。這樣退火組織中的滲碳體不再是片層狀,而是由球化和準球化的狀態存在,從而硬度值降低。
按公式h=α?KD確定加熱時間。
式中,D—工件有效直徑
K—裝爐修正系數,(取4)
α—加熱系數,(取1.5)
圖1為AISI4145H鋼在熱處理工藝為740℃,保溫2h后,空冷至室溫的試樣金相組組放大1000倍圖。圖中為球化和準球化組織。
實施例1
將Φ150mm的AISI4145H鋼以80℃/h由室溫加熱到達目標溫度740℃需要9.25h,達到目標溫度保溫17h后空冷至室溫。熱處理過程共需要26.5h,較原始工藝55h縮短了28.5h左右。
本實施例中,鋼材由索氏體組織球化為粒狀珠光體組織,硬度值降低為HB215,滿足切削加工需求,滿足加工硬度要求。
實施例2
將Φ150mm的AISI4145H鋼以80℃/h由室溫加熱到達目標溫度680℃需要8.5h,達到目標溫度保溫17h后空冷至室溫。熱處理過程共需要25.5h,退火工藝時間減少,試樣硬度值為HB259,硬度值不符合要求。
實施例3
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