[發(fā)明專利]一種防止噴補(bǔ)反彈料結(jié)塊快速恢復(fù)爐況的方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201210030822.5 | 申請日: | 2012-02-13 |
| 公開(公告)號: | CN102559970A | 公開(公告)日: | 2012-07-11 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 龍明華 | 申請(專利權(quán))人: | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 主分類號: | C21B7/00 | 分類號: | C21B7/00;C21B7/06 |
| 代理公司: | 貴陽中工知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 52106 | 代理人: | 劉安寧 |
| 地址: | 553028 貴州*** | 國省代碼: | 貴州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 防止 反彈 結(jié)塊 快速 恢復(fù) 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及爐襯的施工和修補(bǔ),具體涉及一種降低高爐噴補(bǔ)造襯負(fù)效應(yīng)的方法。
背景技術(shù)
高爐生產(chǎn)中后期,爐腹以上部位耐火材料由于受到?jīng)_擊、摩擦、高溫、化學(xué)侵蝕等原因而減薄甚至脫落,導(dǎo)致高爐生產(chǎn)能耗增加、產(chǎn)量降低、穩(wěn)定性差等,甚至爐體燒穿,造成設(shè)備和人身安全事故。為了消除這一影響因素,普遍做法是降低高爐料面,利用噴補(bǔ)方法進(jìn)行人工噴補(bǔ)造襯。
噴補(bǔ)過程中會有大量耐火材料無法附著在爐壁上,直接反彈后掉入爐內(nèi)料面上,結(jié)成一塊硬殼。如不進(jìn)行清理,高爐復(fù)產(chǎn)后極大降低高爐透氣性,復(fù)產(chǎn)時間延長、經(jīng)濟(jì)損失大。如進(jìn)行人工清理,作業(yè)環(huán)境存在高溫、高粉塵、高煤氣濃度等危險因素。常規(guī)做法是噴補(bǔ)過程中往料面投入枕木,利用枕木的沖擊和本身物理尺寸破壞硬殼結(jié)構(gòu),但枕木由于本身材質(zhì)和涂有瀝青等低燃點(diǎn)物質(zhì),噴補(bǔ)中過早投入,爐內(nèi)料面高于著火點(diǎn),導(dǎo)致燃燒;過晚投入,不能有效防止反彈料結(jié)塊;在實(shí)施過程中經(jīng)常發(fā)生枕木燃燒產(chǎn)生大量濃煙的情況,影響噴補(bǔ)施工工期和質(zhì)量監(jiān)控。因此,急需一種方法來解決這一難題。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明針對現(xiàn)有處理方法中存在的不足,提供一種防止反彈料結(jié)塊且不影響工期和質(zhì)量,并有利于高爐復(fù)產(chǎn)的方法。
本發(fā)明的技術(shù)方案包括兩個步驟?:
(1)?鐵皮桶的制備:根據(jù)高爐噴補(bǔ)量、反彈料大致比例和高爐料面面積計(jì)算出反彈料在料面堆積的可能厚度,并在此基礎(chǔ)上增加5cm作為鐵皮桶直徑,鐵皮桶長度不限,以方便運(yùn)輸和制作為準(zhǔn),鐵皮桶的數(shù)量以能覆蓋料面面積1/3以上為宜;
(2)?投入操作:高爐降料面至預(yù)定位置,將鐵皮桶投放進(jìn)行噴涂造襯,投放點(diǎn)以反彈料落點(diǎn)為主,兼顧其余區(qū)域;投放時間為休風(fēng)后打開爐頂人孔后開始直至噴補(bǔ)機(jī)具進(jìn)入高爐內(nèi)。
制作上述鐵皮桶的白鐵皮厚度為1mm。
發(fā)明人指出:本方法制作簡單、操作簡便快速,具有廣泛適用性,在任何高爐噴補(bǔ)時均可推廣普及。
本發(fā)明與投枕木方法相比優(yōu)點(diǎn)為:(1)鐵皮桶在高爐內(nèi)環(huán)境溫度下不會軟化,更不會燃燒產(chǎn)生煙霧,有利于噴補(bǔ)施工的監(jiān)控;(2)枕木是實(shí)心的,而鐵皮桶是空心的,在復(fù)產(chǎn)過程中,鐵皮桶有很強(qiáng)的透氣性,對快速恢復(fù)高爐生產(chǎn)有很大好處;(3)枕木投放時間很難掌握,而鐵皮桶在休風(fēng)后打開爐頂人孔后開始,直至噴補(bǔ)機(jī)具進(jìn)入高爐內(nèi)這段時間均可投放,時間可控;(4)鐵皮桶熔化后成分與高爐產(chǎn)鐵水一致,不會影響產(chǎn)品質(zhì)量。
具體實(shí)施方式??
實(shí)施例1:水鋼煉鐵廠二高爐有效爐容1200?m3,16個風(fēng)口,鐘式爐頂,2008年受金融危機(jī)的影響壓產(chǎn)于2008年10月28日降料面停爐,本次停爐時間較長,停爐期間對高爐爐墻破損部位進(jìn)行了噴涂,在噴涂過程中采用該專項(xiàng)技術(shù)后,噴涂施工順利,按時按質(zhì)完成圓周噴涂,效果理想,2009年2月2日開爐10:16高爐開爐堵7個風(fēng)口送風(fēng)恢復(fù),38小時實(shí)現(xiàn)高爐全風(fēng)操作,4日高爐日產(chǎn)量達(dá)到2140t,礦批23.0t/批,負(fù)荷3.723t/t,焦比463kg/tfe,創(chuàng)造了水鋼高爐降料面開爐快速恢復(fù)的記錄,
實(shí)施例2:水鋼煉鐵廠二高爐有效爐容1200?m3,16個風(fēng)口,鐘式爐頂,至2009年2月3日開爐過來,隨著高爐強(qiáng)化水平的提高,進(jìn)入3月份大鐘吹損,高爐降頂壓至0.080MPa操作,加之高爐噴涂料已到一年壽命周期,故于?2009年8月25日降料面噴涂及更換爐頂大鐘,在噴涂過程中采用該專項(xiàng)技術(shù)后,噴涂施工順利,按時按質(zhì)完成圓周噴涂,效果理想,9月2日高爐堵10個風(fēng)口送風(fēng)恢復(fù),歷時54小時全風(fēng)口工作,4日高爐日產(chǎn)量達(dá)到2350t,負(fù)荷加到4.0t/t,焦比380kg/tFe,高爐迅速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,實(shí)現(xiàn)了高爐降料面噴涂后送風(fēng)恢復(fù)的安全、高效、環(huán)保。
實(shí)施例3:水鋼3號高爐2004年9月25日點(diǎn)火開爐,進(jìn)入2011年歷時7年,爐腹5段鑄鐵冷卻壁由于設(shè)計(jì)缺陷,不能充分滿足高爐高強(qiáng)度冶煉,破損較為嚴(yán)重故公司于2011年6月28日降料面至風(fēng)口以下,停爐中修整體更換5段冷卻壁,并對爐體進(jìn)行噴涂造襯,在噴涂過程中采用該專項(xiàng)技術(shù)后,噴涂施工順利,反彈料少,按時按質(zhì)完成圓周噴涂,造襯均勻,效果理想。2011年7月20日21:16堵8個風(fēng)口送風(fēng)恢復(fù),至23日高爐風(fēng)量達(dá)到3400m3/min,頂壓150KPa,?由于風(fēng)機(jī)能力不足(配套風(fēng)機(jī)檢修未完成),維持18個風(fēng)口送風(fēng),24日高爐產(chǎn)量達(dá)到3638m3/min,系數(shù)2.7t/m3.d,負(fù)荷4.678t/t,焦比361kg/tFe,在水鋼首座無渣口薄壁爐襯的中修高爐恢復(fù)中實(shí)現(xiàn)了快速安全高效達(dá)產(chǎn)。
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