[實用新型]轉爐底吹系統總管壓力控制裝置有效
| 申請號: | 201120440199.1 | 申請日: | 2011-11-09 |
| 公開(公告)號: | CN202347044U | 公開(公告)日: | 2012-07-25 |
| 發明(設計)人: | 顧宏 | 申請(專利權)人: | 南京鋼鐵股份有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/46 | 分類號: | C21C5/46;C21C5/30;F27D19/00 |
| 代理公司: | 南京蘇科專利代理有限責任公司 32102 | 代理人: | 任立;姚姣陽 |
| 地址: | 210035*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 轉爐 系統 總管 壓力 控制 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及冶金領域內的轉爐底吹系統,具體的說是一種轉爐底吹系統總管壓力控制裝置。
背景技術
轉爐底吹可以強化鋼水的攪拌能力,進一步改善鋼渣反應,改善鋼水內成分和溫度的不均勻性,提高鋼水收得率,提高終點溫度和成分命中率,顯著的經濟效益和社會效益使得其成為轉爐的標準配置。
現有的轉爐底吹系統連接如圖1所示,包括氣體總管1,根據不同的轉爐容量在氣體總管1上連接不同數量的底吹支管2,如150噸轉爐配置10個支路、100噸轉爐配置6個支路等,在氣體總管1上依次設有壓力控制閥3和壓力檢測器4,在底吹支管2上依次設有流量計5和流量調節閥6。在轉爐吹煉的不同階段需要的底吹流量不同,其最大值與最小值之比可達5:1以上,現有的轉爐底吹系統雖然可以保持壓力控制閥3后的壓力基本穩定,但在流量切換過程中氣體總管1與各底吹支管2接口處的壓力并不穩定,導致流量調節閥6往往振蕩嚴重及流量波動劇烈,對正常吹煉造成很大影響,同時在底吹磚處產生異常侵蝕、嚴重時會導致漏鋼事故。
實用新型內容
本實用新型所要解決的技術問題是,克服現有技術的缺點,提供一種轉爐底吹系統總管壓力控制裝置,可以使底吹全過程流量穩定,避免劇烈振蕩。
本實用新型解決以上技術問題的技術方案是:
轉爐底吹系統總管壓力控制裝置,包括氣體總管、底吹支管、壓力控制閥和壓力檢測器,還設有氣體分配器,氣體總管連接氣體分配器,各底吹支管接在氣體分配器上;壓力控制閥設在氣體總管上,壓力檢測器設在氣體分配器上,壓力控制閥和壓力檢測器通信連接。
本實用新型進一步限定的技術方案是:
前述的轉爐底吹系統總管壓力控制裝置,各底吹支管上依次設有流量計和流量調節閥。
前述的轉爐底吹系統總管壓力控制裝置,氣體分配器容積為各底吹支管所需容積的總和,每個底吹支管容積設計為0.02~0.04m3。
本實用新型的有益效果是:本實用新型采用一定容量的氣體分配器給各底吹支路分配氣體,在分配器上設置壓力檢測作為壓力控制的反饋,根據不同的底吹流量設定值范圍設置對應的壓力控制目標值,能保證分配器內氣體壓力的穩定、可控,避免在轉爐底吹過程中發生的流量失控、爐底耐火材料異常侵蝕現象。
附圖說明
圖1是現有的轉爐底吹系統連接示意圖。
圖2是本實用新型的連接示意圖。
具體實施方式
????實施例1
本實施例提供的一種轉爐底吹系統總管壓力控制裝置,連接如圖2所示,包括氣體總管1、底吹支管2、壓力控制閥3和壓力檢測器4,還設有氣體分配器7,氣體總管1連接氣體分配器7,各底吹支管2接在氣體分配器7上;壓力控制閥3設在氣體總管1上,壓力檢測器4設在氣體分配器7上,壓力控制閥3和壓力檢測器4通信連接。各底吹支管2上依次設有流量計5和流量調節閥6。每個底吹支管2所需容積設計為0.02~0.04m3,所述氣體分配器7容積設計為各底吹支管2所需容積的總和。
采用一定容量的氣體分配器7給各底吹支路分配氣體,按每個支路容積0.02-0.04m3設計,如10支路選用0.3?m3的分配器。
在氣體分配器7上設置壓力檢測器4作為壓力控制閥3的反饋,根據不同的底吹流量設定值范圍設定對應的壓力控制目標值,流量設定值越大、壓力設定值越大,基本按比列設定。
除上述實施例外,本實用新型還可以有其他實施方式。凡采用等同替換或等效變換形成的技術方案,均落在本實用新型要求的保護范圍。
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