[實用新型]一種濃密機消泡裝置無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201120200517.7 | 申請日: | 2011-06-15 |
| 公開(公告)號: | CN202105465U | 公開(公告)日: | 2012-01-11 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 馬海峰;甄繼峰;王軍;庹意龍 | 申請(專利權(quán))人: | 金川集團有限公司 |
| 主分類號: | B01D19/02 | 分類號: | B01D19/02;B01D21/02 |
| 代理公司: | 甘肅省知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 62100 | 代理人: | 李琪 |
| 地址: | 737103*** | 國省代碼: | 甘肅;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 濃密 機消泡 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型屬于有色選礦機械制造技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種,本實用新型提供一種濃密機消泡裝置。
背景技術(shù)
選礦后的精礦是冶煉的原料,而冶煉工藝對該精礦中的水份含量有要求,以鎳閃速爐為例,要求精礦水份含量不大于11.3%。為此,選別出的精礦要經(jīng)過固液分離,為冶煉提供合格的原料。而固液分離的主要工藝過程為濃縮、過濾作業(yè)。濃縮作業(yè)是在濃密機中通過自然沉降的方式將浮選后的低濃度(濃度25%~35%)精礦礦漿濃縮為高濃度(濃度60%~70%)精礦礦漿,從低濃度礦漿中分離出的大部分澄清水從濃密機溢流堰自然溢出;含有少量水份的高濃度礦漿從濃密機底流管中排出,送入下一作業(yè),從而達到除去低濃度礦漿中大部分水份的目的。
實際生產(chǎn)中,由于礦漿中藥劑的作用,濃密池表面形成較厚的精礦泡沫層,特別在冬季,精礦泡沫層平均厚度達300mm以上,而濃密機中礦漿的沉降速度決定了濃密機的處理能力,濃密機表面較厚的泡沫層不僅占據(jù)了濃密機中大量的澄清區(qū),延長了精礦沉降時間,直接造成了濃密機“跑渾”,即金屬流失;而且由于泡沫層過厚,池內(nèi)液面增高,精礦礦漿直接進入濃密機中心部軸承,造成濃密機中心軸承磨損過快,影響到設(shè)備的正常運行與修理,縮短了濃密機的大修周期。
實用新型內(nèi)容
為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題,本實用新型的目的是提供一種濃密機消泡裝置,消減濃密機表面的泡沫層,縮短精礦沉降時間,并延長濃密機的大修周期。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型所采用的技術(shù)方案是,一種濃密機消泡裝置,包括液下泵,液下泵通過管道與噴淋器相通。
噴淋器包括中空的噴淋器本體,噴淋器本體上設(shè)置有多個噴淋孔。
噴淋孔的孔徑為4mm~6mm。
本實用新型消泡裝置采用液下泵和噴淋器,將濃密機澄清區(qū)的回水輸送到濃密機中心部位的上方,利用水力壓差和高差將水噴淋到濃密機中心部位,消除濃密機表面的大量泡沫,縮短精礦沉降時間,減少金屬流失,提高濃密機的處理能力,并延長濃密機的大修周期。而且簡單易做、安全可靠。
附圖說明
圖1是濃密機中礦漿沉降分層原理圖。
圖2是本實用新型消泡裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3是本實用新型消泡裝置中噴淋器的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4是本實用新型消泡裝置的安裝示意圖。
圖2至圖4中,1.液下泵,2.管道,3.噴淋器,4.噴淋器本體,5.噴淋孔,6.傳動耙架,7.濃密機。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和具體實施方式對本實用新型進行詳細說明。
濃縮是將較稀的礦漿濃集為較稠的礦漿的過程,同時分離出幾乎不含固體物質(zhì)或含有少量固體物質(zhì)的液體。選礦廠濃縮設(shè)備為濃密機,濃縮過程主要是重力沉降濃縮;顆粒在漿體中下沉所受到的作用力主要有重力、浮力和阻力三種。含有大小不同的礦粒的懸浮液在沉淀時,較粗大的礦粒最先沉降到容器的底部,細小的礦粒則形成渾濁液,沉降速度較慢。在較濃的礦漿中,較大的礦粒帶動較小的礦粒沉降,此時上層澄清的液體量逐漸增加,容器中的礦漿逐漸出現(xiàn)分層現(xiàn)象,即由上至下分成四個區(qū),且礦粒的大小和沉淀的濃度由上往下逐漸增加,如圖1所示,圖中A區(qū)為澄清區(qū),其固體顆粒含量低,顆粒之間的內(nèi)聚力?。籅區(qū)為沉降區(qū),其濃度與開始沉降前的懸浮液相同,此區(qū)間的固體粒子含量增多,彼此間的內(nèi)聚力大于固體顆粒沉降時所受的阻力;C區(qū)為過渡區(qū),該區(qū)內(nèi)的固體顆粒間的內(nèi)聚力增大,固體顆粒含量相應(yīng)增高;D區(qū)為壓縮區(qū),固體間的內(nèi)聚力更大,濃度更高,顆粒間的粘滯性亦增大。隨著沉淀過程的進行,D區(qū)和A區(qū)逐漸增加,而B區(qū)則逐漸減少以至消失,這時C區(qū)也隨著消失;此時礦漿處于沉降過程的臨界點狀態(tài);臨界點以后就只剩下A區(qū)和D區(qū)。
由于精礦礦漿中含有大量的選礦藥劑,在精礦礦漿流入濃密機后局部形成大量的泡沫,之后擴散覆蓋整個濃密機表面,形成較厚的泡沫層。由于泡沫層的浮力大于礦粒的自重,使得礦粒不容易沉降;濃密機表面較厚的泡沫層不僅占據(jù)了濃密機中大量的澄清區(qū),延長了精礦沉降時間,直接造成濃密機“跑渾”,即金屬流失;而且由于泡沫層過厚,池內(nèi)液面增高,精礦礦漿直接進入濃密機中心部軸承,造成濃密機中心軸承磨損過快,影響到設(shè)備的正常運行與修理,縮短了濃密機的大修周期。
??為了解決上述現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題,本實用新型提供了一種結(jié)構(gòu)如圖2所示的能消除濃密機表面泡沫的消泡裝置,該消泡裝置包括液下泵1,液下泵1通過管道2與結(jié)構(gòu)如圖3所示的噴淋器3相通。噴淋器3包括中空的噴淋器本體4,噴淋器本體4上設(shè)置有多個噴淋孔5,噴淋孔5的孔徑為4mm~6mm。
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