[發明專利]一種抽氣降低變換系統壓力的方法有效
| 申請號: | 201110320602.1 | 申請日: | 2011-10-20 |
| 公開(公告)號: | CN102417159A | 公開(公告)日: | 2012-04-18 |
| 發明(設計)人: | 宋愛華;曹欣;王兵;李慧騰;張建偉 | 申請(專利權)人: | 湖北大江化工集團有限公司 |
| 主分類號: | C01B3/00 | 分類號: | C01B3/00;C01B3/12;C01B3/50;C01C1/04 |
| 代理公司: | 宜昌市三峽專利事務所 42103 | 代理人: | 成鋼 |
| 地址: | 443300 湖北*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 降低 變換 系統 壓力 方法 | ||
技術領域
本發明涉及煤化工生產合成氨生產中通過改變工藝配管,使用改造的壓縮機通過抽氣的方法來降低變換系統的壓力。?
背景技術
合成氨變換崗位:將來自壓縮二段的半水煤氣,在一定溫度和壓力下,借助于催化劑的作用,使蒸汽與CO反應,在盡可能節約蒸汽的情況下,生成CO2和H2,制出合格的變換氣,并且合理回收系統中的熱量。?
壓縮機崗位:將脫硫工段送來的半水煤氣,經壓縮機一、二級壓縮提壓后送往變換、變脫、PSA脫碳工段,凈化后的粗脫氣體回到壓縮機三入,經三級壓縮提壓后送往脫碳精脫工段,脫碳氣回到壓縮機四入,經四、五級壓縮后送往粗醇、精煉工段,然后氣體回到壓縮機六級經壓縮后送往合成工段合成氨。?
變換關鍵的工藝指標控制點:系統進口壓力?:≤0.93MPa。合成氨中變觸媒一般使用壽命在3-5年,在實際使用中廠家都為了發揮裝置的能力,努力提高產量,但由于受到變換系統設計壓力限制,不能提高變換崗位使用壓力,造成變換觸媒產能受到限制。?
發明內容
本發明的目的是提供一種通過壓縮機在變脫出口抽氣送到脫碳工段,降低變脫系統壓力,進而降低變換系統壓力,系統多加入蒸汽,以通過壓力降低實現變換觸媒最大轉化率,達到降壓提產的效果。?
本發明的目的是這樣實現的:一種抽氣降低變換系統壓力的方法,合成氨生產過程的變脫崗位中,在變脫的出口總管利用壓縮機抽氣,降低變換系統出口壓力,進而降低變換系統壓力。在變脫的出口總管利用壓縮機抽氣的同時,壓縮機加壓到一定的壓力后送到脫碳工段系統總管,來達到降壓提產的效果。?
本發明提供的抽氣降低變換系統壓力的方法,通過壓縮機在變脫的出口總管抽氣,降低變換系統出口壓力,進而降低變換系統壓力,同時壓縮機加壓到一定的壓力后送到脫碳工段系統總管,來達到降壓提產的效果。增壓機開啟前,脫碳進口變換氣平均流量55000m3/h,開啟增壓機后流量達到57500?m3/h,提高了壓縮機的輸氣能力。?
附圖說明
下面結合附圖和實例對本發明作進一步說明。?
圖1是加裝抽氣機時工藝流程示意圖。?
圖中,1為增壓機曲軸箱,2為氣缸,3電機,4為壓縮機,5為變脫出口總管,6為脫碳總管,一至六代表一級到六級壓縮。?
具體實施方式
實施例:如圖所示,在合成氨生產過程一到六級壓縮過程中,氣柜來氣g進入一級壓縮,經二級壓縮到變換、變脫h,變脫來氣f進入三級壓縮,從三級壓縮出到脫碳c,脫碳來氣b進入四級壓縮,從五級壓縮出來的氣體到精煉a,精練來氣e進入六級壓縮,從六級壓縮出到合成d,實施本發明時,合成氨生產過程的變脫崗位中,在變脫的出口總管5利用壓縮機4抽氣,降低變換系統出口壓力,進而降低變換系統壓力。?
利用壓縮機4抽氣,是在壓縮機4三進總管(變脫出口)及三出總管分支管接至增壓機進出口。?
本發明在使用過程中,變換進口壓力≤0.93MPa,變換出口壓力≤0.83MPa,壓差≤0.15MPa,汞柱320mmHg,增壓機投運后;變換進口壓力≤0.89MPa,變換出口壓力≤0.79MPa,汞柱350mmHg主要為解決變換系統壓力,增加脫碳進口變換氣流量以提高壓縮機輸氣量。?
在變脫的出口總管4利用壓縮機抽氣的同時,壓縮機加壓到一定的壓力后送到脫碳總管6,來達到降壓提產的效果。?
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