[發明專利]一種提高中厚鋼板探傷合格率的生產工藝有效
| 申請號: | 201110247302.5 | 申請日: | 2011-08-24 |
| 公開(公告)號: | CN102277473A | 公開(公告)日: | 2011-12-14 |
| 發明(設計)人: | 曾兢;王瑾;周遠華;肖亞;李斌;廖明 | 申請(專利權)人: | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 |
| 主分類號: | C21C7/064 | 分類號: | C21C7/064;C21C7/00;C21C5/28;B21B37/74 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 提高 鋼板 探傷 合格率 生產工藝 | ||
技術領域
本發明涉及煉鋼領域,尤其是涉及探傷鋼生產的煉鋼工藝和軋鋼工藝。
背景技術
中厚鋼板的生產依次主要包括鐵水預處理工序、轉爐工序、LF工序、連鑄工序和軋鋼工序。鑄坯中偏析、裂紋及鋼板中白點等缺陷的存在,會直接影響鋼質和性能,降低鋼板探傷合格率,影響鋼鐵生產企業的合同兌現,進而直接影響到其生產成本控制。
通過研究發現,鋼中[H]是影響鋼板探傷合格率的主要因素之一。而在煉鋼和軋鋼的整個過程中,每道工序都直接影響到鋼中[H]的含量,因此,如何克服原材料條件限制的問題,在鐵水預脫S、轉爐冶煉、LF過程[H]控、鑄坯堆冷等方面進一步優化工藝,充分發揮各工序最大生產潛能,確保探傷鋼精煉效果,穩定并提高產品實物質量,成為鋼鐵生產領域的一大難題。
針對該技術難題,需要探索和提供一種能夠有效和準確控制鋼中[H]的含量的中厚鋼板生產工藝,通過優化煉鋼工藝,控制鋼中氫含量,改善連鑄坯質量,提高鋼板探傷合格率。
發明內容
有鑒于此,本發明的目的是提供一種提高中厚鋼板探傷合格率的生產工藝,通過優化煉鋼工藝,控制鋼中氫含量,改善連鑄坯質量,提高鋼板探傷合格率。
本發明的目的是通過以下技術方案實現的:一種提高中厚鋼板探傷合格率的生產工藝,依次包括鐵水預處理工序、轉爐工序、LF工序、連鑄工序和軋鋼工序:
轉爐工序中,對合金原材料進行充分烘烤,烘烤時間不低于4小時,烘烤溫度高于220℃;?
LF工序中,LF爐鋼水一樣與二樣之間的碳增長不超過0.03%,LF爐鋼水出站前軟吹時間為5—8分鐘,LF過程增[H]值不超過0.9PPm;LF過程升溫次數不得大于3次;
連鑄工序出站鋼中氫不超過5?PPm;
軋鋼工序中,終軋溫度為820—870℃,終矯溫度為680—720℃,堆冷鋼板的堆冷溫度≥280℃,堆冷時間≥16小時。
進一步,鐵水預處理工序中,入爐鐵水的硫含量[S]≤0.01%;混鐵爐鐵水溫度≥1250℃;??
進一步,?轉爐工序中,回轉窯石灰的含硫量S≤0.08%;到站LF爐溫度≥1560℃;
進一步,LF工序中,用于生產精煉渣、埋弧渣和合成渣的原料在溫度大于40℃的烘房內烘烤72小時以上。
本發明的有益效果:本發明提高中厚鋼板探傷合格率的生產工藝,通過加強合金烘烤,保證轉爐和LF工序合金干燥度,控制精煉環節原輔料的水分,同時通過實驗總結出各工藝的優化參數,確保大部分爐次鋼中氫含量控制在合理范圍內,進而控制鑄坯低倍質量與表面微裂紋,提高鋼板探傷合格率。
具體實施方式
本發明的一種提高中厚鋼板探傷合格率的生產工藝,依次包括鐵水預處理工序、轉爐工序、LF工序、連鑄工序和軋鋼工序,其特征在于:
轉爐工序中,對合金原材料進行充分烘烤,烘烤時間不低于4小時,烘烤溫度高于220℃;通過控制烘烤時間和烘烤溫度,準確和完全的使合金表面的游離態水和合金結晶水蒸發,降低鋼液中氫含量;??
LF工序中,嚴格控制精煉環節原輔料水分,從生產、運輸、儲存等方面保證原輔料干燥,盡量避免原輔料帶入水分;在保證埋弧效果的前提下,用最少的渣料達到最大限度地脫硫,合理減少渣量;LF爐鋼水一樣與二樣之間的碳增長不超過0.03%,LF爐鋼水出站前軟吹時間為5—8分鐘,防止鋼水多次升溫且弧流不穩定導致鋼水增氫,LF過程增[H]值不超過0.9PPm;LF過程升溫次數不得大于3次;
連鑄工序中,實施低過熱度澆注工藝措施。通過加強過程溫度控制,提高中包溫度合格率,板坯生產過熱度基本控制10—25℃。?鑄坯實施緩冷,要求探傷鋼緩冷48小時以上。保證連鑄出站鋼中含氫量不超過5?PPm;
軋鋼工序中,根據鋼板性能要求,制定終軋溫度為820—870℃,終矯溫度為680—720℃;為使游離態的氫軋后能夠充分逸出鋼板,要求堆冷鋼板的堆冷溫度≥280℃,堆冷時間≥16小時。
作為對本發明的進一步改進,鐵水預處理工序中,為減少后工序脫硫壓力,避免了在精煉工序的增氫。入爐鐵水的硫含量[S]≤0.01%;混鐵爐鐵水溫度≥1250℃。?
作為對本發明的進一步改進,?轉爐工序中,為減少鋼水因原輔料增S,要求回轉窯石灰的含硫量S≤0.08%;提高后續工序脫S效果,要求到站LF爐溫度≥1560℃。
作為對本發明的進一步改進,LF工序中,要求所用原輔料干燥,用于生產精煉渣、埋弧渣和合成渣的原料在溫度大于40℃的烘房內烘烤72小時。
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