[實用新型]胺洗或堿洗脫硫后液化氣的水洗裝置無效
| 申請號: | 201020153789.1 | 申請日: | 2010-04-01 |
| 公開(公告)號: | CN201711140U | 公開(公告)日: | 2011-01-19 |
| 發明(設計)人: | 劉志杰;杜世杰;徐祥村;楊金生;李軍英 | 申請(專利權)人: | 正和集團股份有限公司 |
| 主分類號: | B01J14/00 | 分類號: | B01J14/00;C10L3/12 |
| 代理公司: | 東營雙橋專利代理有限責任公司 37107 | 代理人: | 李夫壽 |
| 地址: | 257342 山東*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 洗脫 液化氣 水洗 裝置 | ||
一、技術領域
本實用新型涉及油化工液化氣水洗技術領域,具體的講是一種胺洗或堿洗脫硫后液化氣的水洗裝置。
二、背景技術
石油煉制過程中一般都有液化氣(也稱液化石油氣,LGP)產品生成,其比例約占原油總量的4-8%wt。
液化氣主要由煉油廠催化裝置、焦化裝置、常減壓裝置、重整裝置、輕烴回收裝置等生產。丙烯含量較高時可分餾出丙烯作為聚丙烯合成原料,碳四作為MTBE合成原料,焦化液化氣由于丙烯含量較低,回收丙烯的經濟效益較低,一般作為民用液化氣。焦化裝置生產的液化氣總硫含量一般在20000mg/m3以上,其它裝置產液化氣總硫一般在5000mg/m3左右。不管是作為分離丙烯和碳四的分餾原料,還是作為民用液化氣。上述裝置生產的液化氣都不能直接作為產品使用,都必須經過胺洗脫硫化氫和堿洗脫硫醇等脫硫工藝處理。
由于胺洗和堿洗過程中都很難避免乳化現象,以及液化氣對胺液和堿液有極少量的溶解能力,液化氣經過胺洗脫硫化氫或堿洗脫硫醇后,都會夾帶有200-500ppm胺液或堿液。該液化氣經銅片腐蝕檢測一般都很難合格,若直接作為分餾原料,則將導致分餾塔嚴重腐蝕、結垢及催化劑中毒等問題;若作為民用液化氣,也會引起管道、儲罐嚴重腐蝕,煉廠都控制該產品不能出廠。
胺洗或堿洗后的液化氣可以通過除鹽水水洗工藝,將夾帶的鈉離子或堿性物質含量脫除至10ppm以下,銅片腐蝕檢測達到1級出廠標準。
目前液化氣水洗采用較多的是美國MERICHEM公司的纖維膜接觸器水洗裝置。該水洗裝置容易形成溝流,導致液化氣與除鹽水液膜接觸不充分,因此其存在液化氣與除鹽水分配不均勻,液化氣與除鹽水接觸不充分的缺點,纖維液膜接觸器的放大效應非常顯著,使纖維內芯使用效率降低,液化氣水洗脫胺或脫堿效率不理想,為了達到理想目標就要增加除鹽水消耗量的來彌補,這樣又會造成能源的浪費。
三、實用新型內容
本實用新型的目的就是針對現有技術存在的缺陷,提供一種結構簡單,制作方便,經濟實用的胺洗或堿洗脫硫后液化氣的水洗裝置。
其技術方案是:本實用新型包括纖維膜接觸器、沉降罐、彎管混合器、液體分配器、液化氣輸入管、液化氣輸出管、除鹽水入管、堿性污水輸出管、除鹽水補充管、除鹽水循環管和循環泵。所述液化氣輸入管與彎管混合器的液化氣輸入端相連接,除鹽水入管的一端與彎管混合器的除鹽水輸入端相連接,除鹽水入管的另一端與循環泵的輸出端相連接,彎管混合器的輸出端與液體分配器相連接,液體分配器設置在纖維膜接觸器的內頂部并與纖維膜接觸器相連接,纖維膜接觸器底部通過法蘭與沉降罐頂部相連接,除鹽水循環管的一端與沉降罐底部相連接,另一端與循環泵的輸入端相連接,除鹽水循環管上還連接有堿性污水輸出管和除鹽水補充管,沉降罐頂部還設有液化氣輸出管。
所述纖維膜接觸器可由液膜傳質反應器替代。
本實用新型使液化氣和除鹽水能夠均勻地分配于纖維液膜接觸器內,提高了液化氣與除鹽水的接觸面積,降低了纖維液膜接觸器的放大效應,具有較高的水洗效率,較低的單位液化氣的除鹽水消耗量的優點。
四、附圖說明
附圖是本實用新型一種實施例的結構示意圖。
五、具體實施方式
如圖所示,一種胺洗或堿洗脫硫后液化氣的水洗裝置,包括纖維膜接觸器5、沉降罐6、彎管混合器3、液體分配器4、液化氣輸入管1、液化氣輸出管7、除鹽水入管2、堿性污水輸出管8、除鹽水補充管9、除鹽水循環管10和循環泵11。液化氣輸入管1與彎管混合器3的液化氣輸入端相連接,除鹽水入管2的一端與彎管混合器3的除鹽水輸入端相連接,除鹽水入管2的另一端與循環泵11的輸出端相連接,彎管混合器3的輸出端與液體分配器4相連接,液體分配器4設置在纖維膜接觸器5的內頂部并與纖維膜接觸器5相連接,纖維膜接觸器5底部通過法蘭與沉降罐6頂部相連接,除鹽水循環管10的一端與沉降罐6底部相連接,另一端與循環泵11的輸入端相連接,除鹽水循環管10上還連接有堿性污水輸出管8和除鹽水補充管9,沉降罐6頂部還設有液化氣輸出管7。纖維膜接觸器5可由液膜傳質反應器替代。
工作過程:液化氣和除鹽水在纖維膜接觸器5接觸前,先經彎管混合器3的混合、液體分配器的分配,使液化氣和除鹽水能夠均勻地分配于纖維膜接觸器5內,大幅提高了液化氣與除鹽水的接觸面積,幾乎可以消除纖維膜接觸器5的放大效應,使纖維內芯的使用效率得到顯著提高,水洗效率得到提高,液化氣水洗后與堿性污水進入沉降罐6,達標后的液化氣經過液化氣輸出管7輸出,含堿污水經過更新后通過循環泵循環使用。
胺洗或堿洗后液化氣經本實用新型處理后,產品銅片腐蝕檢測達到1級,除鹽水夾帶量小于100ppm,鈉離子或堿性物質含量小于0.1ppm。
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