[實用新型]一種干法氟化鋁生產(chǎn)中流化床底床層的降溫裝置無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201020062309.0 | 申請日: | 2010-01-14 |
| 公開(公告)號: | CN201613128U | 公開(公告)日: | 2010-10-27 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 閆青虎;劉生禮;陳寧存;李修勇;李彩妍;黃維鳳 | 申請(專利權(quán))人: | 寧夏金和化工有限公司 |
| 主分類號: | B01J8/28 | 分類號: | B01J8/28 |
| 代理公司: | 寧夏專利服務(wù)中心 64100 | 代理人: | 徐淑芬 |
| 地址: | 753000 寧夏回*** | 國省代碼: | 寧夏;64 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 氟化 生產(chǎn) 流化床 底床層 降溫 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型屬于化工設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,涉及干法氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種干法氟化鋁生產(chǎn)中雙層流化床底床層的降溫裝置。
背景技術(shù)
干法氟化鋁生產(chǎn)中所采用的流化床為雙層流化床,頂床層為吸熱反應(yīng),底床層為放熱反應(yīng),頂床層反應(yīng)所需熱量來自底床層反應(yīng)放出的熱量。底床層的放熱反應(yīng)為主反應(yīng),其溫度控制的平穩(wěn)性要求較高,控制難度也較頂床層高,較容易出現(xiàn)溫度急劇升高不受控制的現(xiàn)象,對工藝的穩(wěn)定性及生產(chǎn)的連續(xù)性影響較大。正常操作中,通過調(diào)整流化床頂床層及底床層的輸送螺旋的轉(zhuǎn)速,來控制輸送進(jìn)入流化床床層的物料量,使流化床內(nèi)達(dá)到一個熱量平衡。
在雙層流化床的傳統(tǒng)裝置及工藝中,為解決底床層溫度急劇升高不受控制的問題,設(shè)置了一個氟化鋁給料螺旋。底床層生成氟化鋁的反應(yīng)為可逆反應(yīng),正向為放熱反應(yīng),逆向為吸熱反應(yīng)。當(dāng)?shù)状矊映邷貢r,開啟氟化鋁給料螺旋,隨著氟化鋁產(chǎn)品的加入,反應(yīng)逆向移動,發(fā)生吸熱反應(yīng),從而起到降溫的效果,但這種降溫裝置存在一些弊端:用來降溫的氟化鋁儲存在啟動料倉內(nèi),其主要作用之一是在氟化鋁工藝開車運行時,進(jìn)行流化床底床層鋪料,進(jìn)行開車前的準(zhǔn)備工作。另一個主要作用就是當(dāng)?shù)状矊蛹眲∩郎貢r用于降溫。但是1、由于所采用的儲存于啟動料倉內(nèi)的氟化鋁一般是不合格品,因此當(dāng)流化床底床層超高溫時,采用此方法降溫會因摻加了不合格的氟化鋁,而引起氟化鋁產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,甚至造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格。2、采用氟化鋁降溫,降溫效果較緩慢,需加料一段時間后才能表現(xiàn)出來,因此造成加料量的多少較難控制,若加料量過小,溫度會返升,達(dá)不到降溫的目的;若加料量過大,又會導(dǎo)致流化床持續(xù)降溫,嚴(yán)重時會導(dǎo)致氟化鋁產(chǎn)品質(zhì)量不合格,從而增加了生產(chǎn)成本。
發(fā)明內(nèi)容
本實用新型的目的在于克服上述現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,提供一種對流化床底床層進(jìn)行快速降溫的裝置。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用以下技術(shù)方案:
一種干法氟化鋁生產(chǎn)中流化床底床層的降溫裝置,包括具有頂床層和底床層的流化床,其特征是:在所述流化床底床層內(nèi)設(shè)置換熱列管,該換熱列管由流化床外部的鼓風(fēng)機送冷風(fēng),冷風(fēng)經(jīng)進(jìn)口進(jìn)入,換熱后由出口排出;在出口處設(shè)置有可將換熱后的熱風(fēng)回流到流化床錐部的回流管;
所述換熱列管設(shè)置在流化床底床層的中心位置;
所述換熱列管距離底床層床板300~500毫米;
所述換熱列管的末端距離流化床筒體內(nèi)壁100~300毫米;
所述換熱列管為兩個U型換熱列管,采用串聯(lián)方式通過設(shè)置在流化床外部的管道連接;
所述換熱列管的管徑為150,其材質(zhì)為鎳鉻鐵合金。
采用本實用新型可實現(xiàn)對流化床底床層的快速降溫,有效地避免因超高溫造成流化床物料結(jié)塊、因加料量過大導(dǎo)致流化床降溫、因操作不當(dāng)造成氟化鋁產(chǎn)品質(zhì)量不合格等弊病。本實用新型是冷空氣與流化床內(nèi)的熱量進(jìn)行交換,換熱后熱風(fēng)排出,大部分送到流化床的錐部用于調(diào)節(jié)錐部負(fù)壓,避免了用冷空氣調(diào)節(jié)流化床錐部負(fù)壓時造成流化床內(nèi)熱平衡混亂,也使換熱后的余熱得到了充分利用,少部分排空,采用此裝置不會影響流化床內(nèi)的其他工藝指標(biāo),一旦溫度降至工藝指標(biāo)之內(nèi),停止鼓風(fēng)機后,流化床底床層溫度將會基本穩(wěn)定,不會存在溫度返升或者持續(xù)降溫的現(xiàn)象,對產(chǎn)品質(zhì)量不會造成任何影響;使用本實用新型,當(dāng)流化床底床層溫度出現(xiàn)升溫較快,且有繼續(xù)升溫的現(xiàn)象并達(dá)到一定溫度時,啟動鼓風(fēng)機,給流化床底床層送冷風(fēng)換熱降溫,5~6分鐘后,溫度就會降低至所需的范圍,此時就可以停止鼓風(fēng)機。
本實用新型的裝置結(jié)構(gòu)簡單,降溫速度快,降溫效果明顯且易維護(hù),可有效減少生產(chǎn)成本及維修費用,提高經(jīng)濟效益,保證生產(chǎn)的連續(xù)正常運行,提高了設(shè)備的運轉(zhuǎn)率。
附圖說明
圖1為本實用新型流化床底床層的降溫裝置的立面圖;
圖2為本實用新型流化床底床層的降溫裝置的俯視圖。
具體實施方式
本實用新型的干法氟化鋁生產(chǎn)中流化床底床層的降溫裝置,是對雙層流化床的改進(jìn),通常來說,雙層流化床包括頂床層7和底床層8,本技術(shù)的改進(jìn)之處在于在流化床底床層8內(nèi)設(shè)置換熱列管6,該換熱列管6由流化床外部的鼓風(fēng)機1送冷風(fēng),冷風(fēng)從進(jìn)口2進(jìn)入,經(jīng)熱交換后的熱風(fēng)再由出口3排出,在出口3處設(shè)置有回流管5和排出管4,大部分熱風(fēng)沿回流管5回流至流化床錐部9,少部分則直接從排出管4排出。
所述的換熱列管6為兩個U型換熱列管,采用串聯(lián)方式通過設(shè)置在流化床外部的管道連接,它們于同一平面設(shè)置在流化床底床層的中心位置,離底床層床板300~500毫米,不影響流化床內(nèi)物料的流態(tài)化;其末端距離流化床筒體內(nèi)壁100~300毫米,流化床內(nèi)物料與冷風(fēng)間的換熱面積大。換熱列管6的管徑為150,其材質(zhì)為鎳鉻鐵合金。
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